銅冶煉污酸污水聯(lián)合除砷降硬度工藝
銅冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的廢水主要為酸、堿性廢水,這部分廢水來(lái)自煙氣制取硫酸時(shí)洗滌的酸性廢水、洗滌環(huán)集煙氣的堿性廢水和電解過(guò)程中排除的酸性廢水,這些廢水里面含有大量重金屬污染物。采用常規的“硫化+石灰+鐵鹽”法處理后水質(zhì)雖然可以達到《銅鎳鈷工業(yè)污染物排放標準》,但隨著(zhù)國家新環(huán)保法頒布實(shí)施和地方政府對企業(yè)的要求廢水“零”排放,實(shí)現“零”排放需將這部分處理后的水進(jìn)行回用,而這部分處理后的水由于總硬度過(guò)高只能用于沖渣系統上,且供大于求,無(wú)法實(shí)現“零”排放。若要達到“零”排放需將這部分處理后的水再次深度處理回用在整個(gè)生產(chǎn)系統上,但由于水質(zhì)總硬度過(guò)高無(wú)法滿(mǎn)足深度處理的水質(zhì)要求。針對水質(zhì)總硬度過(guò)高無(wú)法進(jìn)行深度處理的諸多弊端,采用“石灰+純堿+酸性鐵”法能有效的去除重金屬的同時(shí)降低總硬度,滿(mǎn)足進(jìn)人深度處理的水質(zhì)要求,其中pH值:6~9,As<0.5mg/L,硬度<10mol/L。
為此,本文在某公司制酸系統污酸污水處理生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎上,進(jìn)行了分析總結,以期對國內外技術(shù)同行起到借鑒參考作用。
1、高砷污酸處理工藝
1.1 工藝原理
高砷污酸主要來(lái)自煙氣制酸過(guò)程中洗滌煙氣時(shí)產(chǎn)生的廢酸,目前冶金行業(yè)處理污酸的方法大多采用“硫化+中和”法處理,在處理過(guò)程中投加硫化鈉去除砷后再加人石灰乳進(jìn)行中和處理。處理后的回用水里面留有大量鈉離子,在回用時(shí)將會(huì )形成鈉鹽積垢堵塞現象。本文所介紹的是直接采用石灰乳中和處理去除砷的方法:將污酸泵入反應槽內投加氫氧化鈣,無(wú)需控制投加比例,控制pH值在10.5~11.5之間,反應停留時(shí)間30min。固液分離后砷鈣渣安全開(kāi)路,濾液泵入水處理系統。經(jīng)生產(chǎn)驗證,取得了滿(mǎn)意的效果。
1.2 高砷污酸處理中各階段反應機理分析
1.2.1 中和反應
高砷污酸處理工藝見(jiàn)圖1。
制酸原液中的硫酸與石灰乳發(fā)生以下反應:
1.2.2 脫砷反應
中和反應過(guò)程中當CaSO4的濃度不斷增大,會(huì )使溶液中存在一定濃度的ca2+外,ca2+會(huì )與砷酸鹽和亞砷酸鹽反應生成沉淀物。
1.2.3 脫氟反應
污酸中的氟化物與石灰乳發(fā)生中和反應,生產(chǎn)氟化鈣沉淀。
1.3 影響效果
污酸中含酸在(50~100)g/L,砷含量在(2000~10000)mg/L,氟在4000mg/L左右。在污酸處理過(guò)程中控制pH值將是關(guān)鍵,pH值的反應基本分為3個(gè)階段;第一階段PH值2.0~6.0,為酸堿中和反應階段;第二階段pH值在6.0~8.0的范圍內為金屬離子、砷和氟化物逐步參與反應,第三階段pH值在8.0~11范圍內主要是氟化物和砷化物沉淀階段。在處理過(guò)程中pH值與砷和氟的脫除率之間的關(guān)系見(jiàn)圖2。
由圖2可知脫氟曲線(xiàn)可見(jiàn)當pH值達到6以上時(shí),隨著(zhù)pH值的增加脫氟效率增加,當pH值達到9以上時(shí)脫氟效率最高達到95%;由脫砷曲線(xiàn)可看出pH值達到9以上時(shí)隨著(zhù)pH值的增加砷的脫除率逐漸增加,當pH值到10.5以上時(shí)脫砷效率高達98%。污酸經(jīng)過(guò)處理后氟基本達到國家標準,砷還未達到國家標準,而且總硬度也未進(jìn)行處理,故將污酸處理后濾液泵人污水處理系統進(jìn)行再次處理。
2、污水脫砷降硬度處理
2.1 污水工藝原理
銅冶煉企業(yè)的污水主要來(lái)源于污酸處理后的濾液、電解過(guò)程中的廢水、洗滌環(huán)集煙氣的廢水。這些廢水經(jīng)過(guò)中和后pH值在9.5以上,含砷小于200mg/L,硬度在(25~40)mol/L,經(jīng)過(guò)污水系統處理后均達到《銅鎳鈷工業(yè)污染物排放標準酚,同時(shí)總硬度能降低到5mol/L以下。
將污酸處理濾液泵人污水處理站調節池內,和電解車(chē)間的酸性水、熔煉車(chē)間的堿性水進(jìn)行中和調節,然后泵入一段反應槽內,在反應槽內投加碳酸鈉,反應槽出口處投加一種pH值在1~2之間,含Fe3+大于90g/L酸性鐵溶液,投加量根據pH值的高底進(jìn)行調節,pH值控制在9.5~11。固液分離后的碳酸鈣渣和鐵砷絡(luò )合物渣安全開(kāi)路,濾液經(jīng)過(guò)溜槽流人二段進(jìn)行處理。一段處理后的濾液流入二段反應槽內,在反應槽內繼續投加酸性鐵溶液,pH值控制在6-9。固液分離后的鐵砷絡(luò )合物渣安全開(kāi)路,濾液流人深度膜處理或者直接回用。這種工藝主要采用兩段進(jìn)行處理,一段投加碳酸鈉和三價(jià)酸性鐵,主要降低硬度和去除大部分的砷,二段再去除微量的砷確保出水合格。工藝流程見(jiàn)圖3。
2.2 污水降硬度脫砷的反應機理分析
2.2.1 降硬度反應
水中的硬度主要分為暫時(shí)硬度和永久硬度,一般情況下,水中的暫時(shí)硬度比永久硬度溶解度高,且容易因溫度等因數變化而析出,造成結垢現象。在高硬度水中加入碳酸鈉,使水中的鈣、鎂生成碳酸鈣和碳酸鎂而沉淀,利用這種方法可使水中的總硬度降低。
化學(xué)反應式如下:
2.2.2 脫砷反應
在廢酸處理過(guò)程中只使用石灰法效果較差,污水里面還含有少量的砷超過(guò)國家標準。投入含三價(jià)的酸性鐵溶液再次進(jìn)行脫砷反應。砷酸鹽和亞砷酸鹽能與鐵離子形成穩定的絡(luò )合物,反應過(guò)程主要靠硫酸鐵及硫酸亞鐵水解和氧化生成的Fe(OH)3的吸附作用。Fe(OH)3是一中膠體物質(zhì),有很大表面積,吸附能力很強,在經(jīng)過(guò)一定的作用時(shí)間后能把As2O3、Ca(AsO2)2、Ca(OH)(AsO2)2、及其他雜質(zhì)吸附在表面上,形成膠體絡(luò )合物。
化學(xué)反應式如下:
生成的FeAsO3和FeAsO4通過(guò)絮凝劑進(jìn)一步沉積,從而使污水回用水中的砷達到國家標準。
2.3 降硬度的影響因數
采用碳酸鈉降硬度影響的因數主要有pH值和碳酸鈉的投加量,碳酸鈉溶液質(zhì)量濃度為15%。由于本工藝前段污酸除砷采用石灰法,因此污水pH值極限在9.5~11,而碳酸鈉投加量對總硬度的去除率見(jiàn)圖4(注:總硬度以碳酸鈣計)。
由圖4可以看出,當Na2CO3:CaCO3比值為0.4時(shí)硬度去除率32%,隨著(zhù)投加量的比值增加去除率增高,當投加量比值為1.6時(shí),硬度去除率達到85%后無(wú)論Na2CO3投加多少都對硬度去除無(wú)影響。
2.4 脫砷的影響因數
在污水處理除砷過(guò)程中影響因數主要有pH值和Fe/As的比值,而pH值又決定了三價(jià)酸性鐵的投加量。因此它們之間關(guān)系分析如下。
2.4.1 砷的去除率與Fe/As比值關(guān)系
污水處理過(guò)程中采用兩段處理,鐵分別投加在兩段,Fe3+含量90g/L,pH值1~2,一段和二段砷的脫除率與Fe/As比值關(guān)系,見(jiàn)圖5、圖6。
由圖5、圖6可看出一段污水處理過(guò)程中Fe/As比值在1.5~4.0范圍內,As的去除濾由64%升至93%,二段污水處理Fe/As比值在10時(shí)As的去除率在98%。
2.4.2 砷的去除率與pH值的關(guān)系
污水處理中pH值與除砷的關(guān)系見(jiàn)圖7,可以看出在pH值4-6.5范圍內,砷的去除率呈連續上升趨勢,在堿性條件下使鐵砷鹽完全沉淀最終去除率達到100%。當pH值為11時(shí)呈下降趨勢達到94%。根據碳酸鈉和三價(jià)酸性鐵的投加量需要,在實(shí)際產(chǎn)生中將一段的pH值控制在9.5~11,二段的pH值控制在6-9。
3、結語(yǔ)
綜上,采用“石灰+純堿+酸性鐵”法處理冶煉污酸污水時(shí),能有效地去除重金屬的同時(shí)降低總硬度,且能有效地確保處理后的污水pH值合格元需加酸進(jìn)行回調pH值,其指標同時(shí)達到要求。(來(lái)源:云南錫業(yè)股份有限公司,昆明理工大學(xué)冶金與能源工程學(xué))
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