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    酮連氮法合成水合肼廢水處理技術(shù)

    2023-08-10 17:00:50 1

    水合肼是精細化工產(chǎn)品的重要原料和中間體,其合成方法主要有拉西法、尿素法、酮連氮法和過(guò)氧化氫法等。酮連氮法以丙酮、氨、次氯酸鈉為生產(chǎn)原料合成水合肼產(chǎn)品,該方法具有投資少、產(chǎn)品收率高、能耗和成本低等優(yōu)點(diǎn),國內外普遍采用該方法制備水合肼。

    目前國內有通過(guò)納濾膜工藝處理水合肼生產(chǎn)廢水的研究實(shí)踐,但是采用傳統生化處理工藝的實(shí)際應用卻極少,這主要因為酮連氮法產(chǎn)生的廢水不僅含鹽量高,而且廢水中還含有肼類(lèi)、丙酮、丙酮連氮以及其他衍生物等,污染物成分復雜、生物毒性強、COD濃度較高、處理難度較大。鑒于此,四川某公司擬采用“蒸發(fā)回收副產(chǎn)品+傳統生化法”工藝處理該類(lèi)型廢水,目前采用五效蒸發(fā)器已成功回收到高純度的工業(yè)氯化鈉副產(chǎn)品,現對蒸發(fā)冷凝液進(jìn)行中試。

    蒸發(fā)冷凝液無(wú)法直接達到排放標準,廢水中依然存在大量肼類(lèi)及氨氮等污染物,對于冷凝液的處理仍然是一個(gè)難題。目前國內外還沒(méi)有對于冷凝液的生化處理進(jìn)行研究,因此筆者主要論證采用傳統處理方法的可行性及設計要點(diǎn),旨在為該類(lèi)型廢水處理提供一種新的解決思路。

    1、試驗材料與方法

    1.1 試驗規模及廢水水質(zhì)

    中試裝置采用24h連續運行的方式,設計規模為05m3/h,每天的試驗原水水樣為12m3,水樣取自五效蒸發(fā)器裝置出水冷凝水罐,并定時(shí)用槽罐車(chē)運送。按照各進(jìn)水監測指標保證率為90%設計進(jìn)水水質(zhì),同時(shí)根據要求,處理后出水水質(zhì)需滿(mǎn)足回用要求,故最終確定中試裝置設計進(jìn)、出水指標如下:進(jìn)水pH值為911、COD880mg/L、NH3N130mg/L、SS5mg/L、水合肼≤170mg/L、溫度≤50℃;出水pH值為69、NH3N5mg/L、COD50mg/L。

    1.2 中試流程及設計參數

    本中試系統中,廢水首先通過(guò)HiSOT氧化塔,利用臭氧的強氧化作用,在催化劑作用下分解水中有機物和總肼,降低總氮和氨氮濃度,并降低廢水中肼類(lèi)物質(zhì)的毒性作用。HiSOT氧化塔出水經(jīng)中間水池過(guò)渡后進(jìn)入水解酸化池,利用厭氧和兼氧菌的水解酸化作用進(jìn)一步提高廢水的可生化性。水解酸化池出水進(jìn)入A/O池,首先利用反硝化細菌將硝態(tài)氮轉化為氮氣,從而達到脫氮的目的,在有氧條件下,將污水中的有機物降解為CO2H2O,同時(shí)將廢水中的氨氮轉化為硝態(tài)氮,出水進(jìn)入沉淀池,進(jìn)行泥水分離。主要單元設計參數見(jiàn)表1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    1.3 試驗方法

    HiSOT氧化塔:在其他條件相同時(shí),按照設計去除150mg/LCOD,并結合COD和氨氮的去除率情況選擇HiSOT氧化塔中mO3mCOD的最佳投加比。

    污泥菌種培養:在mO3mCOD最佳投加比條件下,按照設計流量系統24h連續運行,調試馴化污泥菌種,觀(guān)察生物相,通過(guò)水質(zhì)監測及鏡檢結果完成污泥菌種培養。

    生物毒性驗證:在各主體工段正常運行條件下,取樣檢測,判斷水解酸化池的運行效果并驗證短時(shí)原水直接進(jìn)入水解酸化池對系統的沖擊影響,以判斷原水的生物毒性。

    生化處理效果:上述指標均驗證完成后,在正常狀態(tài)下,持續觀(guān)察水解酸化池、A/O池對污染物的去除效果,驗證系統最終能否達到設計要求。

    COD采用重鉻酸鉀法進(jìn)行測定,NH3N采用納氏試劑分光光度法進(jìn)行測定,pH值采用玻璃電極法進(jìn)行測定。

    2、結果與討論

    2.1 不同臭氧投加比下各污染物的去除情況

    污染物去除效果和pH值與臭氧投加比的關(guān)系如圖1所示。

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    從圖1可以看出,隨著(zhù)臭氧投加比的增大,COD去除率越來(lái)越高,說(shuō)明HiSOT氧化塔對水合肼廢水中COD的去除效果較好,且基本呈線(xiàn)性關(guān)系。從氨氮去除率來(lái)看,在臭氧投加比mO3mCOD27時(shí),氨氮去除率逐漸增大,之后逐漸減小,可能是由于臭氧與廢水中肼類(lèi)物質(zhì)(強堿性)反應及臭氧曝氣的吹脫作用降低了廢水中的堿度,同時(shí)臭氧亦會(huì )與有機物發(fā)生反應生成酸、CO2等物質(zhì),導致出水pH值降低,從而影響去除氨氮的效果。綜合考慮HiSOT氧化塔預處理效果、后續生物脫氮壓力和堿度的消耗,從減少工程投資及降低實(shí)際運行費用角度出發(fā),認為mO3mCOD=25比較合適。

    2.2 水解酸化池效果及生物毒性驗證

    水解酸化池進(jìn)水為HiSOT氧化塔出水,因前端HiSOT氧化塔出水pH值下降較快,水解酸化池又會(huì )分解產(chǎn)生更多的小分子有機酸,故需要補充堿度,以維持pH值在中性范圍內。在設計流量和停留時(shí)間條件下,整個(gè)系統運行穩定,水解酸化池的污泥菌種馴化正常,COD平均去除率在15%20%之間(見(jiàn)圖2)。

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    為了驗證原水中肼類(lèi)和丙酮類(lèi)物質(zhì)對微生物的毒害和抑制作用,將原水不經(jīng)過(guò)HiSOT氧化塔預處理而直接進(jìn)入水解酸化池,時(shí)間長(cháng)達6h,之后停止進(jìn)水,觀(guān)察水解酸化池厭氧污泥的性狀,發(fā)現水解酸化池內產(chǎn)生了大量浮泥,成團上浮,燒杯取樣發(fā)現污泥解體,取樣檢測發(fā)現水質(zhì)指標變差,鏡檢觀(guān)察基本沒(méi)有微生物活性。出現該問(wèn)題以后,對水解酸化池不斷進(jìn)行內循環(huán),同時(shí)補充營(yíng)養物質(zhì),24h以后鏡檢顯示微生物的活性依然不強,后續補充厭氧污泥和恢復HiSOT氧化塔系統進(jìn)水,約15d以后水解酸化池污泥菌種恢復活性,性狀明顯改善,出水水質(zhì)提升明顯。

    該試驗結果說(shuō)明原水中肼類(lèi)等毒性物質(zhì)已經(jīng)導致水解酸化池污泥中毒或死亡,對生化系統產(chǎn)生了較大影響,經(jīng)檢測原水中肼類(lèi)物質(zhì)濃度可達150200mg/L。故在系統運行控制過(guò)程中,前端HiSOT氧化塔預處理工藝非常關(guān)鍵,投入運行后對生物毒性物質(zhì)的去除效果明顯,此時(shí)出水總肼含量≤5mg/L,能夠保證后段“水解酸化+A/O”工藝的穩定運行。

    2.3 A/O池效果分析

    本試驗中,水解酸化池出水流入A/O池,中試系統穩定運行時(shí),生化系統去除效果顯著(zhù),A/O池對COD的去除率可達85%以上,出水COD穩定在50mg/L以下,氨氮穩定在5mg/L以下??梢?jiàn),采用合適的預處理措施后,該廢水可以采用生化工藝進(jìn)行處理,菌膠團及硝化細菌生長(cháng)良好,對污染物的去除效果較好。因生化系統進(jìn)水氨氮濃度較高,且原水可生化性差,系統營(yíng)養失衡,需補充碳源、磷源和堿度,好氧池出水堿度不低于200mg/L、pH值不低于73時(shí),可以保證微生物的快速生長(cháng)和對污染物的高效去除。

    廢水經(jīng)過(guò)中試工藝處理后,各單元主要出水水質(zhì)指標見(jiàn)表2。

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    3、結論

    采用“HiSOT氧化塔+水解酸化+A/O+二沉池”工藝處理酮連氮法合成水合肼生產(chǎn)廢水,出水CODNH3N分別穩定在505mg/L以下,去除率分別達到94%987%,能夠滿(mǎn)足回用要求。該中試結果可為后續的水合肼廢水處理提供技術(shù)支撐,對于同類(lèi)型企業(yè)類(lèi)似廢水處理系統的設計亦具有很好的借鑒意義。(來(lái)源:國環(huán)科技發(fā)展<湖北>有限公司)

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