高氯廢水均相淡化電滲析處理技術(shù)
某有色金屬礦山企業(yè)位于我國西北地區,每天產(chǎn)生約16000~18000m3礦坑疏干水,受當地地質(zhì)條件影響,該廢水鹽分和硬度較高,其中氯離子濃度達到5000~9000mg/L,總硬度3000~4500mg/L。因為水量較大,企業(yè)不能完全回用,需要部分排放,但排放部分氯離子必須低于當地政府水務(wù)局規定的排入總排干溝水體納污能力氯離子的要求600mg/L。因此務(wù)必新建廢水處理系統對該疏干水進(jìn)行處理。
含氯離子廢水的處理目前以膜分離技術(shù)為主流,包括超濾、納濾、反滲透、電滲析等技術(shù)中的一種或幾種組合工藝。而在膜技術(shù)中,又以反滲透及其組合工藝運用更為廣泛。
電滲析是指在外加直流電場(chǎng)的作用下,利用離子交換膜的選擇透過(guò)性,使溶液中的電解質(zhì)離子定向遷移,自溶液中部分分離出來(lái)的過(guò)程。電滲析裝置一般由離子交換膜、隔板、電極、直流電源、電泵、水槽等組成。電滲析技術(shù)受電耗高等因素影響,早期在海水淡化等膜技術(shù)大范圍運用領(lǐng)域僅占極少市場(chǎng)份額,但電滲析技術(shù)離子交換膜具有較強的抗污染能力,對原水的水質(zhì)要求相對較低,加之倒極電滲析膜組器的使用,大大提高了電滲析操作電流和水回收率,延長(cháng)了運行周期,使得EDR在廢水處理方面優(yōu)勢凸顯,其濃水循環(huán)、水回收率最高可達95%,電滲析技術(shù)進(jìn)入全新發(fā)展階段。
1、進(jìn)出水水質(zhì)
本項目進(jìn)水水質(zhì)通過(guò)對2014年~2016年水樣檢測數據統計分析后確定,排放出水滿(mǎn)足當地政府要求和相關(guān)標準,具體指標如表1所示。
2、工藝選擇及設計
2.1 工藝選擇
根據表1水質(zhì)可知,本項目主要是對廢水中氯離子(鹽分)進(jìn)行分離脫除,優(yōu)先采用膜技術(shù)來(lái)實(shí)現,同時(shí)須克服高硬度對膜系統帶來(lái)的困難。針對以上性質(zhì),選擇超濾+反滲透、超濾+納濾+反滲透、高精度過(guò)濾+均向淡化電滲析膜組合工藝進(jìn)行比選,其特點(diǎn)對比如表2所示。通過(guò)三種組合工藝特點(diǎn)對比,本項目選用高精度過(guò)濾+均相膜電滲析法進(jìn)行設計。
2.2 工藝流程設計
本項目設計工藝流程如圖1所示。
工藝流程說(shuō)明:礦坑中疏干水用泵送到地面以后,先進(jìn)入分配池達到消力、緩沖的目的,然后自流進(jìn)入預處理系統,通過(guò)“混凝――絮凝――沉降分離――砂濾”一系列過(guò)程,使原水中SS得到大幅度降低,再采用高精度過(guò)濾器進(jìn)一步脫除微小顆粒物,使其能夠滿(mǎn)足電滲析系統進(jìn)水要求,最后進(jìn)入均向淡化電滲析系統,實(shí)現廢水中氯離子的濃縮分離,濃水返回選礦系統,淡水則在達到設計要求后回用或者外排。
3、結果與討論
項目安裝調試正常以后,對主要控制指標氯離子和總硬度進(jìn)行了一段時(shí)間跟蹤分析,相關(guān)數據如圖2所示。
從圖2可以看出,數據跟蹤期間,疏干水原水氯離子濃度在5000~6000mg/L之間波動(dòng),總硬度在3000mg/L左右波動(dòng),通過(guò)均向淡化電滲析工藝處理以后,淡水中氯離子穩定控制在500mg/L左右,完全滿(mǎn)足設計要求,淡水中硬度則降低至100mg/L左右,氯離子和總硬度分離率分別達到90%和97%以上,濃縮分離效果優(yōu)越。
4、結語(yǔ)
(1)本項目連續穩定運行結果表明,均向淡化膜電滲析對該高氯廢水處理效果優(yōu)越,完全能夠滿(mǎn)足設計的氯離子出水要求600mg/L。
(2)優(yōu)化工藝參數下,本項目產(chǎn)水率穩定保持在70%以上,噸水綜合運行成本約2.3元,經(jīng)濟性較好。
(3)均向淡化電滲析膜壽命較長(cháng),且不受廢水中總硬度的影響,運行與再生維護方便,在處理高鹽、高硬度廢水方面有明顯優(yōu)勢,推廣前景廣闊。(來(lái)源:賽恩斯環(huán)保股份有限公司)
聲明:素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò )如有侵權聯(lián)系刪除。