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  • 高效厭氧脫氮工藝降解乙二醇廢水

    2021-08-03 17:27:59 0

      乙二醇(EG或MEG)是一種重要的有機化工原料和戰略物資,可用于生產(chǎn)聚酯纖維,并可作為防凍劑、潤滑劑、增塑劑、非離子表面活性劑以及炸藥、涂料、油墨等行業(yè),用途十分廣泛。我國是全球最大的乙二醇消費國,進(jìn)入21世紀以來(lái),我國乙二醇消耗量大幅度攀升。從生產(chǎn)乙二醇的原料來(lái)區分,乙二醇的生產(chǎn)可主要分為以乙烯為原料的“石油路線(xiàn)法”和以煤制合成氣為原料的“非石油路線(xiàn)法”。我國能源結構的特點(diǎn)是煤炭資源相對豐富,石油、天然氣資源不足,以煤為原料制備乙二醇更為符合我國國情,也是出于戰略的需求。目前,煤制乙二醇主要技術(shù)路線(xiàn)有3種:

      (1)合成氣直接合成法;

      (2)甲醇乙烯環(huán)氧乙烷路線(xiàn);

      (3)合成氣經(jīng)草酸酯合成乙二醇。

      該工藝流程短,成本低,是目前國內最受關(guān)注的煤制乙二醇技術(shù),也是目前煤制乙二醇生產(chǎn)企業(yè)應用較廣的工藝。

      草酸酯法生產(chǎn)乙二醇過(guò)程中的工藝廢水除煤氣化過(guò)程產(chǎn)生的廢水外,主要來(lái)源于變換、凈化及DMO生產(chǎn)中酯化、加氫、精餾工段。煤制乙二醇廢水含鹽量高達2%~4%,主要污染物為硝酸鹽、亞硝酸鹽、色度深及高COD,對于該類(lèi)廢水采用傳統的市政生化工藝存在著(zhù)費用高、效率低的缺點(diǎn)。

      本課題以阜陽(yáng)某一家以草酸酯法生產(chǎn)乙二醇工廠(chǎng)為例,并以其調節池進(jìn)水為研究對象,測試了一種新型高效厭氧脫氮反應器及組合工藝,攻克草酸酯法生產(chǎn)煤制乙二醇污水生化預處理中的關(guān)鍵工藝和技術(shù),實(shí)現水資源循環(huán)利用,推動(dòng)煤化工節能減排工作,保障煤制乙二醇產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展。

      1、中試材料及方法

      1.1 試驗用水(進(jìn)水水質(zhì))

      試驗用水取自濮陽(yáng)某乙二醇污水處理站調節池,具體水質(zhì)如表1。

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      1.2 新型高效厭氧脫氮生物反應器(ADN)

      ADN高效厭氧脫氮反應器由ADN配水池和ADN反應器有兩個(gè)部分組成。ADN反應器構造按功能劃分,由下而上共分為5個(gè)區:混合區、脫氮除碳室、除碳轉化室、沉淀區和氣液分離區。ADN配水池:配水池分為兩格,進(jìn)水與反應器的部分回水在此混合后,經(jīng)外循環(huán)泵輸送至ADN反應器內(圖1)。ADN厭氧脫氮反應器具有獨有的脫氮除氮室和除碳轉化室,并具有強制的外循環(huán)和內循環(huán),實(shí)現了結構和流程上的創(chuàng )新。

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      1.3 材料及工藝流程

      試驗污泥取自濮陽(yáng)某造紙廠(chǎng)中溫厭氧反應器內的顆粒污泥,其污泥濃度21.6g/L,經(jīng)沉淀濃縮后污泥濃度為98.1g/L,性狀為黑色。其他試驗材料包括:硝酸鈉、液堿、甲醇、燒杯量筒等耗材。KH2PO4、以及厭氧所需的微量元素。

      乙二醇廢水經(jīng)提升泵提升至ADN配水罐,經(jīng)過(guò)與出水混合加熱后,進(jìn)入ADN反應器,一部分ADN反應器的出水經(jīng)ADN配水池流入改良AO的A段,與內外回流混合后脫去硝化的氮,進(jìn)入O段,在O段去除絕大部分的剩余有機物后進(jìn)入序批反應沉淀段,泥水分離后,排出系統,具體如圖2所示。

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      1.4 分析方法

      中試中常規水質(zhì)指標的測試方法和分析儀器或設備見(jiàn)表2

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      1.5 接種、調試啟動(dòng)階段

      將上述接種污泥按照10g/L和3g/L的濃度分別投加至ADN反應器和改良AO反應器內,然后投加甲醇和其他營(yíng)養元素恢復污泥活性和填料掛膜。24小時(shí)后,調節池進(jìn)水PH在7左右,并投加碳酸鈉作為緩沖物質(zhì),然后啟動(dòng)進(jìn)水泵。按照ADN反應器(Nv=2kgCOD/m3?d,Nv=0.1kgNO3-N/m3?d)低負荷運行,維持進(jìn)水溫度35℃,脫氮除碳室的上升流速4m/h,改良AO反應器正常運行。持續運行7天出水指標穩定后,提高負荷至(Nv=4kgCOD/m3?d,Nv=0.2kgNO3-N/m3?d),如出水指標不穩定,則繼續延長(cháng)馴化。依次類(lèi)推,直至提高負荷至(Nv=8kgCOD/m?3d,Nv=0.4kgNO3-N/m?3d)。從試驗開(kāi)始,經(jīng)過(guò)20d左右的連續運行,ADN反應器和改良AO反應器各項運行參數已基本趨于穩定。至此,認為ADN反應器污泥馴化和改良AO反應器填料掛膜成功。然后進(jìn)行21天的持續負荷運行觀(guān)測,以檢驗組合工藝對乙二醇廢水去除的性能。每天對硝態(tài)氮、COD和電導率、PH值等進(jìn)行檢測,本階段試驗總計歷時(shí)42天。

      2、實(shí)驗結果與討論

      2.1 對氮的去除結果

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      從圖3中可以看出,ADN反應器能通過(guò)內外循環(huán)及高濃度的厭氧顆粒污泥,消除高濃度硝態(tài)氮對產(chǎn)甲烷菌和反硝化本身的抑制作用,從而去除幾乎絕大部分的硝態(tài)氮,其對硝態(tài)氮的平均去除率達到93%。說(shuō)明ADN反應器對于乙二醇廢水有著(zhù)良好的脫氮性能。經(jīng)過(guò)改良AO工藝的進(jìn)一步去除,其含量能降低到10mg/L左右(圖4)。

      2.2 對COD的去除結果

      ADN反應器的平均進(jìn)水CODCr=7527mg/L,平均出水CODCr=2009mg/L,平均去除率72%。說(shuō)明ADN反應器在反硝化脫氮的同時(shí),通過(guò)產(chǎn)甲烷作用去除了4000mg/L左右的COD(圖5)。ADN反應器的出水,進(jìn)入新型改良AO工藝,通過(guò)其內附著(zhù)在固定床平板填料上的大量微生物和懸浮微生物的作用,去除了剩余的有機物(圖6)。

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      2.3 對于電導率的影響

      通過(guò)圖7可以看出,乙二醇廢水經(jīng)過(guò)ADN反應器后電導率有較大的下降,污水中某些可電離的有機物被去除、硝酸鹽反硝化去除,乙二醇廢水經(jīng)厭氧處理后出現電導率下降。

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      另外,通過(guò)對比ADN反應器進(jìn)出水的平均pH值,pH值能從平均5.75升高到8.76。由于A(yíng)DN反應器有內外循環(huán)系統,因此,ADN反應器運行中可不必額外補充堿度,即使pH偏低也可以依靠出水回流(pH=8~9)緩沖酸度的沖擊。保持較低的進(jìn)水pH而不增加液堿或者緩沖物質(zhì),對于減少系統中的電導率也有積極意義。

      3、結語(yǔ)

      (1)試驗裝置的啟動(dòng)采用低負荷啟動(dòng)方式,在進(jìn)水Nv=2kgCOD/m3?d,Nv=0.1kgNO3-N/m3?d,35℃的條件下,采取逐步提高進(jìn)水流量的方法提高負荷。啟動(dòng)結束時(shí),維持一定負荷。ADN反應器對硝態(tài)氮的平均總去除率達到93%,CODCr平均去除率也達到了72%。說(shuō)明ADN反應器對于乙二醇廢水有著(zhù)優(yōu)良的脫氮和除碳性能。

      (2)反應系統穩定運行后,試驗結果表明:ADN反應器處理乙二醇廢水的最佳運行條件為HRT=24h,T=35℃;改良AO工藝O段的最佳停留時(shí)間為24h。

      (3)由于反硝化產(chǎn)生堿度和有機酸的去除,乙二醇廢水進(jìn)入ADN之前無(wú)需調節pH值。

      (4)ADN+改良AO生化組合工藝對乙二醇廢水顯示出良好處理效果,僅通過(guò)ADN+改良AO工藝就能將COD從8000mg/L降至150mg/L,去除率達到98%。從而在乙二醇廢水的低成本生化處理工藝上,有著(zhù)極大的意義。(來(lái)源:上海泓濟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?

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