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  • V-MVR蒸發(fā)用于垃圾滲瀝液應急處理工程實(shí)例

    V-MVR蒸發(fā)用于垃圾滲瀝液應急處理工程實(shí)例

    2021-11-03 16:19:29 0

    全康環(huán)保:摘要:鄭州侯寨垃圾綜合處理廠(chǎng)滲瀝液應急處理工程采用以V-MVR蒸發(fā)技術(shù)為核心的垃圾滲瀝液處理工藝,即“一級V-MVR蒸發(fā)+VP洗氣+二級V-MVR蒸發(fā)+低溫負壓蒸發(fā)”工藝。運行結果表明,系統運行穩定,出水水質(zhì)能夠穩定達到《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標準》(GB16889-2008)中的表二標準,產(chǎn)生的污泥滿(mǎn)足《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標準》(GB16889-2008)中的填埋要求,無(wú)濃縮液產(chǎn)生,可實(shí)現滲瀝液的全量化處理。

    鄭州侯寨垃圾綜合處理廠(chǎng)建于2004年,位于鄭州市二七區侯寨鄉,設計填埋處理能力2300t/d,實(shí)際填埋量6000t/d,夏季高峰期8000t/d,遠超設計處理能力。滲瀝液實(shí)際處理能力750m3/d,不能滿(mǎn)足滲瀝液處理要求,導致填埋區積存大量的滲瀝液。為徹底消除環(huán)境污染隱患,降低環(huán)境風(fēng)險,需將現有的存量滲瀝液盡快處理,達標排放。

    1 工程規模

    填埋區現有積存滲瀝液40萬(wàn)m3,新產(chǎn)生積存滲瀝液20萬(wàn)m3,要求400天處理完60萬(wàn)m3積存滲瀝液,實(shí)現滲瀝液全量化處理,徹底消除填埋場(chǎng)垃圾滲瀝液積存帶來(lái)的隱患。經(jīng)測算,滲瀝液應急處理規模為1800m3/d。

    2 設計進(jìn)出水水質(zhì)

    根據現場(chǎng)水質(zhì)檢測,確定本項目的滲瀝液設計進(jìn)水水質(zhì)。根據環(huán)保排放要求,出水水質(zhì)達到《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標準》(GB16889-2008)中的表二標準。設計進(jìn)出水主要指標參見(jiàn)表1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    從進(jìn)水水質(zhì)指標可以看出,該積存滲瀝液具有有機物濃度高、氨氮濃度高、C/N比例失調、含鹽量高等特點(diǎn)。通過(guò)比較,且從經(jīng)濟性以及項目緊迫性、適應性上考慮,采用以V-MVR蒸發(fā)技術(shù)為核心的垃圾滲瀝液處理工藝,即“一級V-MVR蒸發(fā)+VP洗氣+二級V-MVR蒸發(fā)+低溫負壓蒸發(fā)”工藝。

    3.1 工藝流程

    垃圾滲瀝液直接輸送至一級V-MVR分離室,進(jìn)入分離室的滲瀝液與蒸發(fā)器中原有的循環(huán)液混合,在循環(huán)泵的作用下快速通過(guò)加熱室,與經(jīng)過(guò)蒸汽壓縮機壓縮后高溫蒸汽充分換熱,然后進(jìn)入分離室蒸發(fā)并實(shí)現氣液分離。分離室蒸發(fā)出的蒸汽通過(guò)壓縮機抽離由經(jīng)VP洗氣系統,經(jīng)過(guò)VP系統凈化處理后的潔凈的二次蒸汽經(jīng)壓縮機壓縮做功后變?yōu)楦邷氐恼羝⑤斔椭良訜崾覛こ讨?,作為熱源與加熱室管程內通過(guò)的滲瀝液實(shí)現熱交換,殼程內高溫蒸汽經(jīng)過(guò)熱交換后冷凝變成達標蒸餾水,蒸餾水被收集后被輸送至預熱器與來(lái)液進(jìn)行熱交換后離開(kāi)蒸發(fā)系統。

    一級V-MVR分離室中的濃縮液通過(guò)濃縮液泵輸送至二級V-MVR蒸發(fā)系統,運行過(guò)程中從二級V-MVR蒸發(fā)系統連續排出具有一定固液比的晶漿進(jìn)入離心機實(shí)現固液分離,分離后的高溫母液返回蒸發(fā)器繼續蒸發(fā)濃縮。二級V-MVR蒸發(fā)系統運行過(guò)程中需要排出一定量的超濃母液,實(shí)現處理系統連續穩定運行。此部分超濃母液進(jìn)入低溫負壓蒸發(fā)系統進(jìn)行進(jìn)一步蒸發(fā)處理,二級V-MVR蒸發(fā)理系統和低溫負壓蒸發(fā)系統產(chǎn)生的鹽泥符合《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標準》(GB16889-2008)的填埋要求,含固率高達80%,統一進(jìn)行填埋處理。工藝流程圖見(jiàn)圖1。

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    3.2 工藝特點(diǎn)

    (1)不受地域、氣候、天氣條件、環(huán)境溫度等自然條件影響;

    (2)抗污染物沖擊能力強,可適應各類(lèi)垃圾滲瀝液,允許COD濃度≤30000mg/L,氨氮濃度≤3000mg/L的廢水進(jìn)入處理系統;

    (3)自動(dòng)化程度高,整套系統可以分工藝模塊實(shí)現一鍵啟停操作,設備啟動(dòng)后可以通過(guò)各類(lèi)檢測傳感器實(shí)現自動(dòng)運行,無(wú)需人為干預;

    (4)運行方式靈活,可以根據項目需要控制處理系統啟停,停機期間僅需定期盤(pán)動(dòng)各類(lèi)機電類(lèi)設備軸承即可,無(wú)需特殊養護作業(yè),可實(shí)現隨開(kāi)隨停;后期維護費用低;

    (5)遠程值機,實(shí)現運行數據的實(shí)時(shí)收集、回傳及分析,減少項目現場(chǎng)操作強度、提高作業(yè)效率;

    (6)運行過(guò)程中除投加少量的消泡劑、氫氧化鈉及硫酸外基本不需要投加其余成分,鹽泥產(chǎn)量少,鹽泥綜合含水率可控制在15-25%之間;

    (7)直接采用V-MVR蒸發(fā)系統實(shí)現滲瀝液全量化處置,工藝流程簡(jiǎn)單,處理單元少,兼容性好,操控簡(jiǎn)單可靠,方便日后運行管理;

    (8)抗結垢能力強,采用V-MVR蒸發(fā)系統,實(shí)現換熱面和蒸發(fā)面分離,同時(shí)通過(guò)高速流動(dòng)減少換熱面結垢幾率,可將化學(xué)清洗周期控制在3個(gè)月以上。

    3.3 工藝設計參數

    3.3.1 一級V-MVR蒸發(fā)系統

    設計采用三套V-MVR蒸發(fā)設備,單套處理能力800m3/d,蒸發(fā)溫度100℃。

    3.3.2 VP洗氣系統

    設計采用三套VP洗氣系統,單套處理能力800m3/d,單套處理系統包括1個(gè)酸洗氣塔和1個(gè)堿洗氣塔。在酸洗氣塔中,蒸汽中的氨氮和硫酸反應,生成硫酸銨,99.6%以上的氨氮被去除。在堿洗氣塔中,蒸汽中的有機物和氫氧化鈉發(fā)生反應,蒸汽中96%以上的有機污染物通過(guò)堿洗單元去除。通過(guò)VP洗氣,保證蒸發(fā)出水達標排放。

    3.3.3 二級V-MVR蒸發(fā)系統

    設計采用三套V-MVR蒸發(fā)設備,單套處理能力240m3/d,蒸發(fā)溫度100℃。

    3.3.4 低溫負壓蒸發(fā)系統

    設計采用四套低溫負壓蒸發(fā)器,單套處理能力20m3/d,蒸發(fā)溫度50-60℃。

    4 運行效果及運行成本分析

    本工程于投產(chǎn)至今已經(jīng)連續穩定運行一年以上,運行過(guò)程無(wú)濃縮液產(chǎn)生,實(shí)現了滲瀝液的全量化處理。出水水質(zhì)穩定達標,產(chǎn)生的污泥滿(mǎn)足《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標準》(GB16889-2008)相應的要求,處理效果的監測數據見(jiàn)表2。

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    5 結論

    本應急項目處理規模較大,處理的垃圾滲瀝液具有有機物濃度高、氨氮濃度高和含鹽量高等特點(diǎn),處理難度較大。采用以V-MVR蒸發(fā)技術(shù)為核心的垃圾滲瀝液處理工藝,即“一級V-MVR蒸發(fā)+VP洗氣+二級V-MVR蒸發(fā)+低溫負壓蒸發(fā)”工藝,具有工藝流程簡(jiǎn)單、抗污染負荷沖擊能力強、運行過(guò)程不受氣候、廢水含鹽量等因素影響,自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn),可以實(shí)現滲瀝液的全量化處理。本項目的穩定運行對于國內大型滲瀝液全量化處理具有指導意義。


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