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  • 某工業(yè)園區電鍍廢水處理工藝改造的實(shí)驗與探索

    某工業(yè)園區電鍍廢水處理工藝改造的實(shí)驗與探索

    2021-11-03 16:22:41 0

    全康環(huán)保:摘 要: 為解決工業(yè)園區電鍍廢水處理后水質(zhì)未能達標排放的問(wèn)題, 文章采用混凝沉淀―UF/ 超濾工藝取代原沙濾工段,進(jìn)行了方案比選,研究了各改造工段的最佳運行參數和經(jīng)濟技術(shù)可行性。結果表明,當混凝段PAC投加量為10mg / L,PAM 投加量為70mg /L ,UF工段運行壓力0.25MPa,透過(guò)率為0.8時(shí),出水中Ni2+、CU2+ 、總Cr、Cr6+ 濃度分別 為0.35、0.38、0.42和0.22mg / L,改造成本僅增加0.8元/t;處理后水質(zhì)符合廣東省地方污染物排放和國家電鍍廢水處理標準中最嚴要求,改造工藝技術(shù)可行性較好。

    建設生態(tài)文明是中華民族永續發(fā)展的千年大計,黨的十九大報告強調,必須樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,像對待生命一樣對待生態(tài)環(huán)境;廣東省是經(jīng)濟大省,電鍍行業(yè)發(fā)展非常迅猛,但電鍍廢水不達標排放現象時(shí)有發(fā)生,嚴重污染了區域和地方環(huán)境,有效地防治污染是建設幸福廣東的必然要求[1] ;珠海市某工業(yè)園擁有一批電鍍企業(yè),主要涉及鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等電鍍工藝, 廢水含有大量的 CU2+ 、總Cr、Ni2+ 、Cr6+ ,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的化學(xué)法處理之后,集中到該工業(yè)園污水處理站某一工段進(jìn)行集中處理,由于該集中處理站工藝簡(jiǎn)單、設備陳舊等原因,導致CU2+ 、總Cr、Ni2+ 等污染物未能達標排放;文章對該電鍍廢水處理 工藝,分析出水不達標的原因,以小試實(shí)驗的方式,探索改造廢水處理工段,使廢水達到廣東省地方標準《水污染物排放限值》 (DB / 26 - 2001) 和 《電鍍污染物排放標準》 (GB21900 - 2008)等兩者最嚴標準。

    1 原工藝及存在問(wèn)題

    1.1 原有工藝

    1.1.1 原有工藝流程

    原廢水處理工藝流程,見(jiàn)圖1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    1.1.2 原工藝進(jìn)水狀況

    該工業(yè)園電鍍廠(chǎng)排放廢水,重金屬離子濃度很高,且酸性較強,具體水質(zhì)狀況,見(jiàn)表 1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    1.1.3 原工藝出水狀況

    根據水處理站實(shí)測數據,原廢水處理工藝長(cháng)期穩定運行的出水水質(zhì),見(jiàn)表2。出水中CU2+ 、Ni2+ 、總Cr等指標不能滿(mǎn)足廣 東省地方標準《 水污染物排放限值》(DB / 26 - 2001)和《 電鍍污染物排放標準》(GB21900 - 2008)等兩者最嚴標準;其中,Cr6+勉強達標。

    1.2 存在問(wèn)題

    1.2.1 水質(zhì)波動(dòng)較大

    該廢水處理站進(jìn)水水質(zhì)隨生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的變化而變化,波動(dòng)較大,水質(zhì)不穩定。鍍銅、鍍鎳和鍍鉻業(yè)務(wù)量取決于市場(chǎng)的變化,從長(cháng)期來(lái)看,各重金屬離子濃度隨業(yè)務(wù)量的改變而波動(dòng),增加了廢水的復雜程度。

    1.2.2 進(jìn)水水量超過(guò)設計規模

    隨著(zhù)企業(yè)生產(chǎn)規模的擴大,廢水水量從120m3/d增長(cháng)至240m3/d,但廢水處理站規模沒(méi)有隨之擴大,導致廢水處理站構筑物容積不足,水力停留時(shí)間過(guò)短,處理效果變差。且場(chǎng)地有限,對升級改造無(wú)法提供更多的利用空間。

    1.2.3 重金屬離子逃逸嚴重

    原廢水處理工藝不能達標排放,主要是由于進(jìn)水量超過(guò)負荷,且水質(zhì)波動(dòng)較大,重金屬離子過(guò)濾效果差,導致的重金屬絮體或離子逃逸。

    2 改造方案比選

    2.1 方案比選

    電鍍廢水處理一般采用物理處理、化學(xué)處理和生物處理等處理方法相結合的工藝,兼顧去除重金屬離子和有機物,常見(jiàn)的電鍍廢水處理工藝有:混凝沉淀―微濾/MF―反滲透/RO工藝,化學(xué)反應―MBR工藝,化學(xué)反應―混凝沉淀―UF/超濾。廢水處理工藝的選擇或改造,要針對既定的廢水水質(zhì)和原有工藝,既要考慮技術(shù)可行性,又要考慮經(jīng)濟可行性。

    混凝沉淀―微濾/MF―反滲透/RO工藝能較好的滿(mǎn)足技術(shù)可行性的要求,出水水質(zhì)很好,但反滲透/RO膜組件本身價(jià)格昂貴,運行壓力較高,且容易污染,反清洗頻繁,處理成本較高[3]化學(xué)反應―MBR工藝本身也具有較好的技術(shù)可行性,但由于原水COD較低,原處理工藝對有機物可以達標排放,無(wú)須選擇活性污泥工藝,且MBR工藝本身運行維護較為復雜[4]。因而化學(xué)反應―混凝沉淀―UF/超濾具有更好的經(jīng)濟和技術(shù)可行性。

    2.2 確定推薦方案

    根據以上方案比選可知,選擇如下組合工藝:化學(xué)反應―混凝沉淀―UF/超濾,見(jiàn)圖2。

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    原廢水處理工藝CU2+ 、Ni2+ 、總Cr均難以達標排放,尤其是總Cr,超標比較嚴重,主要原因有二,首先是還原池對Cr6+處理效果不理想,出水中殘留Cr6+平均接近0.5mg/L,據觀(guān)察發(fā)現,并非加藥量不夠,而是因為混合手段比較原始,不能充分反應;其次是過(guò)濾效果不好,在混合反應階段,加堿生成的Cr(OH)沉淀顆粒極為細小,砂濾工段長(cháng)期運行后截留效果有限,導致總Cr嚴重超標,CU2+ 、Ni2+等沉淀物也部分滲出,出水水質(zhì)常有超標現象。選擇化學(xué)反應―混凝沉淀―UF/超濾改造工藝,可以有效解決以上兩方面的問(wèn)題,在綜合反應池后添加混凝工段,投加高分子有機和無(wú)機絮凝劑,有利于通過(guò)吸附架橋作用,保證總總Cr(OH)、CU(OH)、Ni(OH)等沉淀物形成較大的絮體[5],沉淀分離后,再利用UF膜的超強過(guò)濾作用,攔截殘留的細小絮體和沉淀物,保證廢水達標排放。

    2.3 實(shí)驗方法

    以綜合反應池出水后的處理工段改造為研究對象,在綜合反應池后添加混凝工段,并將砂濾工段改成沉淀,其后增加超濾處理工段。研究探索改造工藝的技術(shù)可行性和操作參數,及在原有工段操作條件不變的前提下,改造工藝對污染物的最佳去除效果。原工藝處理水量為10m3/h,實(shí)驗水規模為0.5m3/h,混凝-沉淀-UF等改造工段在實(shí)驗小試環(huán)境下開(kāi)展研究與探索,以CU2+、總Cr、Ni2+去除效果為依據,以最佳操作參數為研究對象,開(kāi)展實(shí)驗研究。

    3 結果與討論

    3.1 混凝工段運行參數實(shí)驗

    該電鍍廢水中的總Cr平均濃度高達135mg/L,pH2~4之間;經(jīng)化學(xué)還原后流入綜合反應池,投加石灰量大概為100g/L。取化學(xué)反應池后的出水0.5m3,先調整pH至6~9之間,進(jìn)行混凝沉淀實(shí)驗,投加PAC和PAM,然后沉淀,探索最合適的投加量及對重金屬離子的最佳去除率。PAC投加量固定為10mg/L,隨著(zhù)絮凝劑PAM投加量的不斷提高,沉淀池出水中重金屬離子的濃度不斷降低,見(jiàn)圖3。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由圖3可見(jiàn),當PAM加藥量達70mg/L時(shí),出水中CU2+和Ni2+含量為0.45和0.47mg/L,基本滿(mǎn)足地方和行業(yè)排放標準,而總Cr進(jìn)水為0.82mg/L,不能達標排放。Ni2+和CU2+形成的化學(xué)沉淀物為絮體狀,本身會(huì )產(chǎn)生沉淀物網(wǎng)捕作用,加入絮凝劑后,吸附架橋作用將進(jìn)一步提高沉淀物的去除效果[6];而總Cr進(jìn)水濃度比較高,形成的沉淀物分散且細小,加入絮凝劑后,起到了一定的去除效果,但出水中總Cr仍然超標,主要由逃逸的總Cr沉淀小顆粒引起,后續UF/超濾工藝可以較好的攔截該污染物。

    3.2 UF/超濾工段運行參數實(shí)驗

    超濾的孔隙為10nm左右,具有較好的攔截進(jìn)水中懸浮顆粒物的作用。經(jīng)混凝沉淀之后,進(jìn)水中的Ni2+、CU2+、總Cr等污染物的含量分別為0.45、0.47和0.82mg/L。采用聚酰胺材質(zhì)的超濾膜組件,在壓力為0.25MPa,調整出水開(kāi)關(guān),使濾液透過(guò)率分別為0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,探索最佳的透過(guò)率。UF/超濾透過(guò)率對出水水質(zhì)的影響,見(jiàn)圖4。

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    由圖4可見(jiàn),當透過(guò)率為0.8左右時(shí),Ni2+、CU2+、總Cr等污染物去除效果仍能維持在較好的水平,出水中Ni2+濃度為0.35mg/L,CU2+濃度為0.38mg/L,總Cr濃度為0.42mg/L,受制于混合效果的限制[7],出水殘留少量游離態(tài)的Ni2+、CU2+,且混凝沉淀階段去除效果較好,因而Ni2+、CU2+去除率僅分別為22.2%和19.1%,而總Cr的48.8%去除率,效果較好。當透過(guò)率為0.9和1時(shí),短期看仍有較好的出水水質(zhì),但過(guò)高的透過(guò)率會(huì )導致UF/超濾膜濃差極化嚴重,加快膜的老化,最終惡化出水水質(zhì),加快UF/超濾膜更換速率,提高廢水處理成本[8];最佳透過(guò)率為0.8左右。

    3.3 結果對比分析

    3.3.1 水質(zhì)結果分析

    改造后的出水水質(zhì)對比,見(jiàn)表3。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    從表3可看出,該改造工藝出水能較好滿(mǎn)足廣東省地方標準《水污染物排放限值》 (DB / 26 - 2001) 和 《電鍍污染物排放標準》 (GB21900 - 2008)等兩者最嚴標準,工藝技術(shù)可行。

    3.3.2 經(jīng)濟分析

    該改造工藝主要增加混凝反應池,沉淀池,UF/超濾膜組件,見(jiàn)表4。

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    工藝主要運行成本來(lái)自于混凝池和沉淀池的基建成本,以及混凝劑投加,UF/超濾膜購置及維護費用,以及相關(guān)電費等,假設基建構筑物使用壽命為20年,根據市場(chǎng)價(jià)格測算,運行成本增加0.8元/t;加上原化學(xué)處理段成本1.2元/t,廢水處理總成本為2元/t。

    4 結論

    (1)根據珠海市某工業(yè)園區電鍍廢水處理工藝及進(jìn)水水質(zhì)現狀,采用混凝沉淀―UF/超濾,取代原沙濾工段,能夠使得出水滿(mǎn)足排放要求,工藝技術(shù)可行性較好。

    (2)當混凝段PAC投加量為10mg/L,PAM投加量為70mg/L,UF/超濾工段運行壓力0.25MPa,透過(guò)率為0.8時(shí),改造工藝出水Ni2+、CU2+、總Cr濃度為0.35、0.38、0.42mg/L,滿(mǎn)足排放要求。

    (3)工藝改造后,運行成本每天增加0.8元/t,總運行成本2元/t,經(jīng)濟可行性較好。



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