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  • 低溫干化技術(shù)在工業(yè)污泥減量處理中的應用

    低溫干化技術(shù)在工業(yè)污泥減量處理中的應用

    2021-11-03 16:25:05 0

    全康環(huán)保:摘要:工業(yè)污泥通常都含有有害或者有毒物質(zhì),沒(méi)有經(jīng)過(guò)處理就直接填埋或者隨意堆放,造成生態(tài)環(huán)境污染以及地下水污染。工業(yè)污泥深度減量化,這對減少企業(yè)運營(yíng)成本以及降低社會(huì )成本均具有重要作用。該文以某汽車(chē)工廠(chǎng)的工業(yè)污泥減量處理為例,探討了低溫污泥干化技術(shù)的原理、工藝流程,論述了該項目的干化處理方案設計方法,經(jīng)過(guò)實(shí)踐證實(shí),低溫干化技術(shù)應用于工業(yè)污泥減量處理中,可以明顯提高污泥處理效率,減少企業(yè)運營(yíng)成本,其具有重要的現實(shí)意義。

    當前很多工廠(chǎng)的重要環(huán)境目標之一就是危險廢物的減量化處理,工業(yè)廢水污泥是危險廢物中構成比較高的種類(lèi),污泥減量化處理,這對減少危險廢棄物產(chǎn)生意義重大。具有合法資質(zhì)處理工業(yè)污泥的單位較少,因此其處理價(jià)格較高。為了減少污泥量,不僅要對廢水處理藥劑進(jìn)行調整以減少污泥產(chǎn)生量,還要積極采取措施來(lái)降低污泥含水率。污泥減量化處理,這對減少企業(yè)運營(yíng)成本也具有非常重要的作用。

    一、項目概況

    2018年11月-2019年3月,某工廠(chǎng)廢水站廢水污泥低溫干化處理項目。該工廠(chǎng)的污泥脫水技術(shù)為傳統的板框壓濾設備,污泥(即“濕污泥”)含水率較高,因此考慮安裝污泥干化設備來(lái)進(jìn)行污泥干化,去除污泥中的水分,形成干污泥,從而達到污泥減量化的目的。

    二、熱泵低溫污泥干化技術(shù)原理

    這一工藝采用熱泵技術(shù)來(lái)回收利用污泥干化過(guò)程中產(chǎn)生的熱量,其節能效果理想。在污泥干燥過(guò)程中,采用除濕熱泵來(lái)加熱、脫濕空氣,達到污泥干化的效果,其屬于對流熱風(fēng)干燥。對流熱風(fēng)干燥的干燥介質(zhì)為燥熱空氣,物料中的水分將空氣中的熱量吸收而汽化,從而達到干燥的目的。

    與以往常用的熱風(fēng)干化模式相比,熱泵低溫干化模式在空氣除濕以及空氣循環(huán)方式上都與傳統模式存在很大差異。熱泵低溫干化過(guò)程中,熱泵干化間與干化室的空氣是一個(gè)閉式循環(huán)的狀態(tài),干化室內原本濕熱的空氣在熱泵干化機的制冷系統的作用下被脫濕、降溫,濕熱空氣經(jīng)過(guò)熱泵蒸發(fā)器時(shí),低壓制冷劑將空氣中的熱量吸收,此時(shí)低壓制冷劑由原本的液態(tài)轉變?yōu)闅鈶B(tài),空氣降溫變?yōu)楦衫淇諝?,空氣中的水分凝結,以液態(tài)水的形式排出。低壓制冷蒸汽由蒸發(fā)器提供,經(jīng)壓縮機升壓送入冷凝器,干冷空氣進(jìn)入冷凝器時(shí),高壓制冷劑冷凝釋放熱量,空氣加熱,變?yōu)楦娠L(fēng),進(jìn)入干化室。冷凝器流出高壓制冷劑,在膨脹閥作用下降壓,進(jìn)入蒸發(fā)器,進(jìn)入下一個(gè)循環(huán),不斷循環(huán)直至污泥含水率達到相關(guān)要求。這一工藝增加回熱循環(huán),能盡可能回收加熱過(guò)程中產(chǎn)生的熱量,將熱量用于加熱干化,使得這一工藝的脫水效率得到了明顯的提高。

    三、熱泵低溫污泥干化系統工藝流程

    濃縮污泥的含水率在97%-98%,采用進(jìn)料螺桿泵將其送入密封腔室,加入絮凝劑,首先利用進(jìn)料泵的壓力來(lái)將絕大多數游離水擠壓。待進(jìn)料完畢后,將壓濾水泵打開(kāi),充分利用其高壓力來(lái)對腔室內的泥餅進(jìn)行擠壓,要保證濾餅足夠密實(shí),盡可能將水分擠出。

    完成壓榨之后,就可以將真空系統與加熱系統啟動(dòng)。將蒸汽加入隔膜板與加熱板之間,利用空氣來(lái)對腔室中的污泥進(jìn)行加熱,與此同時(shí)將真空泵打開(kāi),將腔室抽成真空形成負壓,使得水的沸點(diǎn)降低。污泥中的水分沸騰汽化后,采用真空泵將汽水混合物抽出,送至冷凝器,對液態(tài)水進(jìn)行定期排放,尾氣則需要經(jīng)過(guò)凈化處理,確認達標后才能進(jìn)行排放。

    對污泥進(jìn)行過(guò)濾、壓榨、強氣流吹氣穿流、真空熱干化等處理后,其中的水分已經(jīng)被最大程度地脫除,污泥中的含水率明顯降低,污泥量也明顯減少,能滿(mǎn)足污泥無(wú)害化與減量化處理的要求。整個(gè)脫水干化迅速,歷時(shí)4h-4.5h。

    四、干化處理方案設計

    熱泵低溫污泥干化系統應用

    ①主機系統、污泥調質(zhì)系統、進(jìn)料系統及壓濾系統

    主機系統:帶有加熱功能的板框壓濾機就是主機系統,計算過(guò)濾面積時(shí),根據每次脫水的污泥量(也就是進(jìn)泥量)除以壓濾脫水負荷再除以每次脫水時(shí)間得到過(guò)濾面積。壓濾脫水負荷取值為0.035m3/(m2?h),每日工作4個(gè)周期,每個(gè)周期不計算卸泥等準備時(shí)間,工作時(shí)間為4h。據此進(jìn)行壓力面積的確定。

    污泥調質(zhì)系統:采用PAM與PAC這兩種藥劑來(lái)調理污泥。合理確定藥劑的投加量。PAM采取在線(xiàn)投加的方式,將投藥點(diǎn)設置于進(jìn)料管路的管道混合器上。PAC為溶解后泵投。

    進(jìn)料系統:進(jìn)料泵進(jìn)料的過(guò)程進(jìn)料頻率并不是固定的,進(jìn)料壓力不斷增加,進(jìn)料量會(huì )越來(lái)越少,最終進(jìn)料泵會(huì )停止工作。合理確定進(jìn)料時(shí)間,設置為1h,最高進(jìn)料壓力設置為0.9MPa,進(jìn)料螺桿泵的功率為22kW,壓力1.2MPa,最大流量35m3/h,為變頻控制的形式(圖1)。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    圖1. 進(jìn)料口示意圖,該進(jìn)料口設置密封與廢氣接口

    壓濾系統:進(jìn)料完成后就要開(kāi)始進(jìn)行壓濾,確定壓濾時(shí)間為1.5h,濾箱容積5m3,壓濾水泵功率設置為15kW,壓力1.2MPa,流量 25m3/h,為多級離心泵。

    ②空氣壓縮系統

    空氣壓縮系統可提供壓縮空氣,是氣動(dòng)閥門(mén)與污泥吹脫的氣源。反吹是與進(jìn)料方向相反,空氣吹向中心管道,反吹能將進(jìn)料管中殘留的污泥吹到污泥調質(zhì)池中;正吹是進(jìn)料段吹脫,能將泥餅剝離。結合工程所需設計相關(guān)參數,確定壓力0.8MPa-1.0MPa,吹掃時(shí)間為1min左右,風(fēng)量是2m3/min。

    合理設計氣動(dòng)閥門(mén)的用氣量,設置冷干機1臺,容積為3m3的氣動(dòng)閥空氣儲罐1臺,容積為4m3 的吹脫空氣儲罐1臺,空氣壓縮機的最高壓力是1.3MPa,產(chǎn)氣能力是 3.16m3/min。

    ③加熱系統及冷凝系統

    熱水泵、鍋爐等構成了加熱系統,天然氣是染料。熱水溫度90℃,熱水經(jīng)熱水泵送入主機濾板,冷卻水回到鍋爐中加熱,循環(huán)用水,對濾餅進(jìn)行持續加熱。熱干時(shí)間設置為1.5h,熱水鍋爐的功率為350kW,鍋爐設計的裕度系數為1.2,系統真空壓力設計為15kPa。

    冷凝系統:冷凝系統的功能是冷卻真空泵抽取的汽水混合物。計算冷凝器的換熱面積時(shí),需要結合平均對數溫差、傳熱系數以及冷凝熱通量等。該項目中,冷凝液儲存罐的容積設計為0.5m3,緩沖罐的容積設計為0.8m3,冷卻水循環(huán)泵的流量按照50m3/h 計算,換熱面積確定為60m3。

    ④真空系統

    真空系統的功能是將腔室中的空氣抽出,形成真空。真空泵的功率設置為37kW,流量23m3/min,真空壓力為15kPa。

    ⑤控制系統

    低溫干化系統設備集中,數量眾多,人為控制難度較大,因此需要借助控制系統來(lái)輔助控制。在動(dòng)力配電柜中布置一些電氣設備的控制接線(xiàn),一些電氣設備布置了獨立的控制箱,由主PLC控制柜來(lái)統一控制所有的設備。PLC控制柜中包括操作終端、PLC可編程控制器、控制柜以及其他附屬設備等,其功能包括選擇工藝參數、設定運行參數、控制運行狀態(tài)等。

    PLC控制柜的主控制模塊與業(yè)主廠(chǎng)區的控制模塊相同,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )交換機的設置,預留以太網(wǎng)接口以便于傳輸數據,實(shí)現PLC控制柜與廠(chǎng)級監控系統的雙向通信。

    ⑥污泥傳輸系統設計

    設計污泥傳輸系統,對原有的2個(gè)卸泥斗進(jìn)行改造,每個(gè)卸泥斗均配置出料螺旋輸送機一個(gè)、傾斜刮板送料輸送機一個(gè)以及水平輸送機一個(gè)。將出料料場(chǎng)密封箱設置于出料螺旋輸送機出料口的下方。2個(gè)螺旋輸送機均為物料開(kāi)關(guān)信號控制,當污泥料倉高位時(shí),此時(shí)兩個(gè)螺旋輸送機同時(shí)停止;當污泥料倉低位時(shí),此時(shí)2個(gè)螺旋輸送機同時(shí)啟動(dòng)。

    五、調試方案制定與系統設計深化

    安裝完成后,由專(zhuān)業(yè)人員來(lái)進(jìn)行調試。從處理物料(板框壓力機處理污泥)、烘箱測試、輸送機測試以及自動(dòng)時(shí)間及變頻器頻率進(jìn)行調試。整個(gè)設備運行的過(guò)程中,為了避免熱泵壓縮機高壓報警,要保證風(fēng)機連續工作,不能關(guān)閉風(fēng)機 ;在測試過(guò)程中,要對各個(gè)運轉部位的潤滑情況進(jìn)行檢查,及時(shí)補充潤滑油 ;板框壓濾機卸泥時(shí),應對集料斗情況進(jìn)行觀(guān)察,一次性卸泥量過(guò)多存在集料斗的風(fēng)險。

    調試過(guò)程中發(fā)現,污泥有時(shí)存在卡在卸泥斗而無(wú)法進(jìn)入進(jìn)料輸送機的問(wèn)題。污泥要在傳輸設備中進(jìn)入烘干設備,該項目采用帶傾斜刮板的進(jìn)料輸送機,但是偶爾會(huì )由于前端板框壓濾機的壓濾效果不穩定而引起污泥卡住,無(wú)法進(jìn)入進(jìn)料輸送機。針對這一問(wèn)題,進(jìn)行多次現場(chǎng)模擬工況分析,發(fā)現板框壓濾機全部卸料后污泥積聚在泥斗中,將卸料量控制為50%左右,泥斗中的污泥積聚情況改善明顯。對板框壓濾機的卸料程序進(jìn)行調整,首先卸料50%,再啟動(dòng)污泥輸送機,之后卸載剩余的50%,最后將污泥輸送機工作程序啟動(dòng),最終卡料問(wèn)題得到妥善解決。

    污泥烘干后,其結構松散,很容易變?yōu)樯惩翣?,這就造成在污泥的存放以及運輸處置過(guò)程中很容易出現揚塵問(wèn)題,而污泥烘干后其危險性也沒(méi)有降低,因此必須解決揚塵問(wèn)題。首先要考慮對調整編織袋的密度,但是多次測試發(fā)現均不能從根本上解決揚塵問(wèn)題。于是考慮調整污泥含水率,經(jīng)多次測試,最終確認污泥含水率在40%左右是最為理想的狀態(tài),既能明顯減少污泥外運重量,也不會(huì )產(chǎn)生揚塵問(wèn)題。污泥含水率40%左右時(shí),其結構穩定,不容易松散,不容易出現揚塵。采用高密度編織袋包裝污泥,后期的存儲以及運輸過(guò)程中均未見(jiàn)揚塵問(wèn)題發(fā)生。通過(guò)上述測試方法,有效保證了項目的順利進(jìn)行,后期順利通過(guò)業(yè)主考核驗收。

    六、運行效果

    選取該企業(yè)機械脫水后含水率在85%以上的污泥1000kg,采用低溫干化技術(shù)來(lái)進(jìn)行污泥減量處理,含水率低至40%甚至30%。當地電費0.9元/kWh,污泥處理費用為4 元/kg,假設理論干化效率為3kg/kWh。則污泥減重量高達785kg。日消耗電能為 262kWh。理論上每日節約技術(shù)可明顯降低企業(yè)的污泥處理成本。

    七、結論

    該文基于工業(yè)化污泥減量處理的問(wèn)題,就低溫干化技術(shù)在工業(yè)化污泥減量處理中的應用進(jìn)行分析,最終經(jīng)過(guò)低溫干化技術(shù)的應用,證實(shí)了低溫干化技術(shù)處理污泥的有效性,結果顯示理論上該方案僅從電費上就可以每日節約成本約2900元,基于此證明低溫干化基礎在工業(yè)污泥減量處理中的應用價(jià)值。綜上所述,該文撰寫(xiě)證實(shí)低溫干化技術(shù)是工業(yè)污泥減量處理的理想方式,具有重要的現實(shí)意義。


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