2×1000 MW機組火力發(fā)電廠(chǎng)節水措施研究
全康環(huán)保:摘要:針對2×1000 MW 機組燃煤火力發(fā)電廠(chǎng)水務(wù)管理要求,對各類(lèi)供水、用水、排水進(jìn)行全面規劃、綜合平衡和優(yōu)化比較。通過(guò)水量平衡設計,提出切實(shí)可行的各系統用排水方案,采取多種節水措施,達到一水多用、重復利用,降低全廠(chǎng)耗水指標,實(shí)現電廠(chǎng)廢水零排放。該工程耗水指標優(yōu)于國家對電廠(chǎng)節水的有關(guān)規定,處于國內先進(jìn)水平。
電廠(chǎng)是用水大戶(hù),電廠(chǎng)水務(wù)管理主要是理順梯級用水流程,節約用水,實(shí)現廢水零排放。一般可通過(guò)兩種途徑實(shí)現節水:一是節流,減少新鮮水的需要量,盡量使用再生水,用最少的水取得最大的利益;二是水的再利用,包括循序使用和循環(huán)使用兩種方法。根據各用水點(diǎn)對水質(zhì)的要求,采取合理的流向,將對水質(zhì)要求高的用水系統的排水,作為對水質(zhì)要求低的用水系統的給水,做到一水多用、重復利用;廢水回收處理后再用,實(shí)現了廢水零排放。杜絕廢水排入水體,有益于環(huán)境保護。同時(shí)廢水治理復用應盡可能采取經(jīng)濟實(shí)用的處理方案。江西某2×1000 MW機組燃煤火力發(fā)電廠(chǎng)水系統的設計中,通過(guò)多種途徑、多種措施并用,取得了很好的節水效果。
1 工程概況
該電廠(chǎng)新建2×1000 MW超臨界一次再熱高效濕冷機組,同步考慮采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫,并預留脫硝裝置空間。電廠(chǎng)主要耗水系統包括循環(huán)水系統、主廠(chǎng)房輔機設備、輸煤除灰渣系統、原水預處理系統、脫硫系統等。
設計2臺機組年平均淡水耗水量2744m3/h,夏季頻率10%氣象條件下淡水耗水量3059m3/h,年總耗水量1529.5萬(wàn)m3,夏季頻率10%氣象條件,單位裝機容量耗水指標≤0.66m3/(s?GW)[1]。水務(wù)管理要求污水均按“全部回收經(jīng)處理達標后復用”的原則設計,一水多用,提高重復利用率,減少廢水排放量,對循環(huán)使用、重復利用的水系統應進(jìn)行水量平衡。
2 主要系統節水措施
2.1 循環(huán)水系統
該工程循環(huán)冷卻水系統采用帶雙曲線(xiàn)逆流式自然通風(fēng)冷卻塔的擴大單元制再循環(huán)供水系統。工藝流程為中央循環(huán)水泵房→壓力供水管→凝汽器/開(kāi)式冷卻水→壓力回水管→自然通風(fēng)冷卻塔(蒸發(fā)損失,風(fēng)吹損失,排污損失)→冷卻塔集水池→自流回水溝→中央循環(huán)水泵房。主要節水措施如下。
(1)通過(guò)循環(huán)水系統冷端優(yōu)化計算,合理確定機組循環(huán)水量和冷卻倍率,減少冷卻塔的損失,從而降低補給水用量。
(2)結合補給水源水量和水質(zhì)條件、空氣質(zhì)量、循環(huán)水處理工藝等綜合因素,該工程補給水水源采用加酸、加阻垢劑聯(lián)合處理,保證循環(huán)水水質(zhì)穩定不阻垢,將循環(huán)水的濃縮倍率提高到10倍。排污水全部作為廠(chǎng)區工業(yè)水水源,實(shí)現污廢水零排放。
(3)在冷卻塔中裝置收水器,以降低風(fēng)吹損失。當采用聚氯乙稀雙波型除水器時(shí),風(fēng)吹損失率可由規范[2]建議的0.05%降低至0.001%。
(4)循環(huán)水泵電機和上部軸承冷卻采用泵出口壓力水,冷卻后直接回流至循環(huán)水泵進(jìn)水前池回收利用。
此外,生產(chǎn)性用水水源可采用附近污水處理廠(chǎng)的再生水,進(jìn)一步節約地表新鮮水。
2.2 主廠(chǎng)房輔機系統
主廠(chǎng)房輔機系統節水措施主要針對循環(huán)冷卻水、脫硫用水、凝結水處理、鍋爐排煙、主廠(chǎng)房潔凈回收采取的針對性措施:
(1)汽機房、鍋爐房、脫硫區域內的多數設備冷卻采用閉式循環(huán)冷卻水系統,閉式循環(huán)除鹽水所帶走的熱量通過(guò)水水交換器,由開(kāi)式冷卻水帶走,大大減少耗水量。
(2)脫硫用水包括工藝用水和冷卻用水,均由冷卻塔排水補給。脫硫工藝用水大部分消耗,可回收脫硫廢水零排放深度處理后的水用作冷卻塔補充水,4m3/h 脫硫廢水濃鹽水作為煙道噴淋用水。
(3)凝結水精處理系統配置前置過(guò)濾器,從而能在機組啟動(dòng)階段,縮短沖洗時(shí)間,減少凝結水的排放。
(4)鍋爐排煙采用低溫靜電除塵器,輸煤系統除塵采用布袋除塵器,最大限度地減少沖洗用水。
(5)主廠(chǎng)房潔凈回收水,經(jīng)爐后回收水池回收至廢水區回用水池,與其他處理達標的工業(yè)廢水一起作為全廠(chǎng)集中回用水系統水源。
2.3 輸煤除灰渣用水系統
輸煤除灰渣用水、排水包括沖洗水系統、噴霧抑塵用水系統和煤場(chǎng)噴灑水系統。3個(gè)系統的節水措施:一是調濕灰用水對水質(zhì)要求不高,由處理達標的脫硫系統廢水提供,無(wú)法回收。二是沖洗和噴霧抑塵用水的排水將由輸煤構筑物或煤場(chǎng)排水集中匯集至煤場(chǎng)附近的煤泥沉淀池,經(jīng)初步沉淀并升壓后送至旁邊含煤廢水處理設備集中處理,該設備采用加藥混凝、沉淀、過(guò)濾工藝,合格廢水作為煤場(chǎng)噴淋及輸煤構筑物沖洗水源重復利用。
2.4 原水預處理系統
原水預處理站設反應沉淀池、空氣擦洗濾池、加藥間、加氯間、污泥調節池等。通過(guò)設計合理分析,盡量減少原水預處理站出力,從而降低工程投資和自用水消耗。具體措施:原水預處理站濾池反沖洗水排入反沖洗水調節池后,輸送至反應沉淀池作為補水,減少了原水的取水量。原水預處理站排泥采用濃縮脫水處理,通過(guò)離心脫水機,排泥水中的懸浮物被壓成泥餅,泥餅用車(chē)運至電廠(chǎng)灰場(chǎng)填埋。濃縮脫水后清水回到反應沉淀池重新處理。
3 廢水系統節水措施
3.1 廢水回用概況
該工程新建2 座2000 m3工業(yè)廢水貯存池作為調節水池。同時(shí)除脫硫廢水經(jīng)零排放深度處理后,作為冷卻塔補充水、含煤廢水直接回用至輸煤噴淋沖洗系統外,其余工業(yè)廢水,包括主廠(chǎng)房(機組槽)、化水車(chē)間、凈水站及廢水區排放并回收的各種達標工業(yè)廢水,均收集至回用水池,升壓后集中供水至各回用水用水點(diǎn),包括脫硫系統工藝用水、輸煤系統補給水等用戶(hù)。該工程預計的部分工業(yè)廢水發(fā)生量見(jiàn)表1。
3.2 廢水處理工藝
表1中脫硫廢水單獨處理,含油廢水就地處理,反滲透濃水排水可直接回用,循環(huán)水排污水單獨設置一套處理系統進(jìn)行處理回用,其他廢水收集到廢水集中處理裝置處理。
(1)脫硫廢水處理。脫硫廢水零排放處理系統分為預處理、深度處理和煙道蒸發(fā)3個(gè)部分。脫硫廢水深度處理系統主要是將預處理后脫硫廢水通過(guò)超濾、納濾、苦咸水反滲透、濃水反滲透等工藝進(jìn)行分鹽及濃縮減量,反滲透產(chǎn)水含鹽量100~260 mg/L,可工業(yè)水系統回用,最終濃鹽水以約4 m3/h的流量送至煙道蒸發(fā)系統。
輔助蒸汽通過(guò)熱交換器將濃鹽水先加熱,再升壓后送入煙道蒸發(fā)系統,采用霧化噴嘴噴入低溫省煤器和電除塵器之間的煙道內,使其瞬間霧化,可以避免煙道或電除塵器的腐蝕。相對于常規的廢水煙道蒸發(fā)方案,該方案最大的優(yōu)點(diǎn):預先對濃鹽水加熱、升壓再?lài)娙霟煹?,使濃鹽水在煙道中的停留時(shí)間更短,霧化效果更佳,對下游設備的影響更小。
(2)含油廢水處理。含油廢水就地處理完畢后,經(jīng)隔油池、過(guò)濾設施后,升壓回收至廢水回用水池。
(3)超濾反滲透系統。超濾反滲透系統的反滲透濃水懸浮物含量極低,含鹽量為原水的4倍,因此反滲透濃水可收集后作為冷卻塔補充水。
(4)經(jīng)常性廢水。除脫硫廢水外,經(jīng)常性廢水的處理分為4 類(lèi)。其中含泥量為0.5%的廢水通過(guò)預處理設施排污,收集送至廢水處理系統的污泥濃縮池,底部排泥經(jīng)脫水機脫泥后,泥餅送廠(chǎng)外處置地處置;懸浮物含量高的廢水通過(guò)超濾反洗排水,經(jīng)回收水池收集后,送至預處理系統反應沉淀池進(jìn)口,以減少原水的取水量;僅需調節pH的廢水,收集后送到廢水處理車(chē)間中和處理,調節pH到6~9后回用于對水質(zhì)要求不高的場(chǎng)合,如灰系統、輸煤系統;含鹽量較高的循環(huán)水排污水,其生物指標也高于原水,含有一定懸浮物等雜質(zhì),可作為工業(yè)用水,用于沖洗、脫硫用水等。
(5)非經(jīng)常性廢水。這類(lèi)廢水由鍋爐空氣預熱器清洗排水、鍋爐化學(xué)清洗排水、設備和場(chǎng)地雜排水等組成,不僅pH 不達標,且含有大量的懸浮物、重金屬離子(如鐵、銅等),有時(shí)COD 也超標,同時(shí)水量較大,可由專(zhuān)業(yè)單位收集外運后集中處理,不外排。
4 水量平衡設計及耗水指標
對該電廠(chǎng)各系統用水、排水要求及節約用水進(jìn)行分析研究后,優(yōu)化工藝,采取一水多用、重復利用,廢水回收處理后再用等措施。水量平衡計算結果見(jiàn)表2。
根據表2 計算單位裝機容量耗水指標,可得該電廠(chǎng)年平均設計耗水指標0.371 m3/(s?GW),夏季頻率為10%氣象條件下設計耗水指標0.425 m3/(s?GW),低于《發(fā)電廠(chǎng)節水設計規程》(DL/T 5513-2016)所定的標準0.66 m3/(s?GW)。計算總的耗水量,相較于工程可行性研究階段,夏季最大淡水耗水量節約近800 m3/h,年總耗水量節約360萬(wàn)m3。同時(shí),包括冷卻塔排污水等污廢水無(wú)需外排,完全實(shí)現污廢水零排放。
5 結語(yǔ)
電廠(chǎng)是用水大戶(hù),通過(guò)對各系統用水優(yōu)化設計,綜合平衡,采取了多種節水措施:一水多用、重復利用、回收再利用,能夠達到國內先進(jìn)的耗水指標,實(shí)現廢水零排放,極大地節約了地表水資源,滿(mǎn)足了電廠(chǎng)水務(wù)管理節約用水和減少外排的要求,在電廠(chǎng)建設中取得了良好的社會(huì )效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益,可為類(lèi)似工程建設和水務(wù)管理提供參考。
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