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  • 污水處理深床反硝化濾池的應用

    2022-09-05 17:07:33 2

      1、試驗方法及內容

      深床反硝化濾池在缺氧環(huán)境下運行,在濾料表面附著(zhù)生長(cháng)大量的反硝化生物菌群,原有二沉池出水以重力流方式通過(guò)濾料層,污水中的硝酸鹽(NO3-)或亞硝酸鹽(NO2-)被吸附于濾料載體生物膜,還原成氮氣(N2)從污水中釋放出來(lái),從而實(shí)現污水的反硝化脫氮過(guò)程,顆粒濾料同時(shí)具有截留懸浮物的作用。反硝化菌是一類(lèi)化能異養兼性缺氧型微生物,其反應在缺氧的條件下進(jìn)行。反應過(guò)程中反硝化菌還原硝基氮需利用有機物(如甲醇)做為電子供體,濾池進(jìn)水的碳源(BOD)已經(jīng)比較低,為保障反硝化生物菌群的正常生物活性,需要適當的碳源(如甲醇)。反硝化過(guò)程中,有機物作為電子供體提供能量并得到氧化降解,利用硝酸鹽中的氧做電子受體,使得硝態(tài)氮還原成氮氣,其反應式如下:

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

      由上述反應可知,反硝化反應中每還原1gNO3-可提供2.6g的氧,同時(shí)產(chǎn)生3.47g的CaCO3和0.45g反硝化菌,消耗2.47g的甲醇。

      1.1 試驗流程

      本次中試所使用的主要設備為已經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗的深床反硝化濾池,主要包括直徑560mm的濾池主體,3m3的清水桶,500L的加藥桶以及提升泵,鼓風(fēng)機,反洗水泵、加藥泵、電控柜等組成。在深床反硝化濾池系統中,污水通過(guò)提升泵從廠(chǎng)區出水口提升至深床反硝化過(guò)濾系統,深床反硝化濾池出水經(jīng)由清水池外排。使用一段時(shí)間后,需要關(guān)閉深床反硝化濾池的進(jìn)出水口,開(kāi)啟反洗水泵以及反洗風(fēng)機,對濾池進(jìn)行反洗,反洗廢水排入污水廠(chǎng)出水口。

      1.2 試驗數據分析方法(見(jiàn)表1)

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      1.3 試驗碳源方案

      因反硝化過(guò)程中需要補充碳源,在中試中,需要記錄碳源的消耗量,對碳源的消耗量以及相應去除的總氮數進(jìn)行記錄并分析,尋找工程中優(yōu)藥品使用方案。本次中試過(guò)程中所使用的碳源共分為兩種,分別為甲醇和冰醋酸,在中試中,分別在不同時(shí)期分別投加以上兩種碳源,通過(guò)測量進(jìn)出水總氮的數值比較出兩種碳源對反硝化作用的優(yōu)劣性,為工程中碳源的投加提供明確的參考方案。

      2、試驗過(guò)程及數據分析

      2.1 試驗進(jìn)程

      (1)中試驗證第一階段的持續時(shí)間為12天。進(jìn)行設備的安裝、管道的安裝、設備的測試等工作。中試設備清水試車(chē)完成,順利進(jìn)行到下一調試階段。

      (2)中試驗證的第二階段持續時(shí)間為7天,這個(gè)階段中試驗證設備進(jìn)入系統啟動(dòng)準備階段,即生物掛膜階段。通過(guò)向深床反硝化濾池注入廠(chǎng)區厭氧池污泥以及現場(chǎng)廢水的方式進(jìn)行初步培養。根據調試進(jìn)出水數據結果,截止5月12日,反硝化系統完成了掛膜階段,出水水質(zhì)基本達到計劃要求。

      (3)中試驗證的第三階段持續時(shí)間為19天,這個(gè)階段為中試的主體階段即連續進(jìn)水測試階段。當深床反硝化濾池內的微生物濃度達到一定濃度時(shí),驗證進(jìn)入第三階段。在這19天內,深床反硝化濾池滿(mǎn)負荷運行,使用甲醇作為碳源,通過(guò)進(jìn)出水數據對以甲醇為碳源的反硝化系統去除總氮的作用進(jìn)行歸納分析,確定工程反硝化的可行性以及最優(yōu)方案。

      (4)中試驗證的第四階段為22天,和第三階段相同,這個(gè)階段為中試的主體階段即連續進(jìn)水測試階段,深床反硝化濾池滿(mǎn)負荷運行。在這一階段,碳源由甲醇調整為乙酸,通過(guò)進(jìn)出水數據對以乙酸為碳源的反硝化系統去除總氮的作用進(jìn)行歸納分析,結合以乙酸為碳源的進(jìn)出水數據分析,確定最優(yōu)化藥劑投加方案。

      2.2 甲醇為碳源階段的數據及分析

      5月13日~5月31日期間,深床反硝化濾池采用甲醇作為碳源,中試設備滿(mǎn)負荷運行,測出進(jìn)出水相關(guān)數據如下:

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      出水總氮趨于穩定,在滿(mǎn)負荷設計流量1.5m3/h的情況下,出水總氮穩定低于15mg/L,結合現場(chǎng)驅氮情況分析,反硝化細菌生長(cháng)良好,出水SS穩定在10mg/L左右,SS去除率穩定可靠,說(shuō)明深床反硝化濾池在設計條件下出水SS可滿(mǎn)足設計要求。由進(jìn)出水COD數據表可以看出,出水COD時(shí)高時(shí)低,具有一定的貢獻值,此情況的產(chǎn)生是因為中試試驗中碳源的加藥量為固定數值投加,在中試進(jìn)水水量很小的情況下,計量泵的工況誤差對水質(zhì)的影響較大,進(jìn)出水TN的波動(dòng)都會(huì )動(dòng)COD產(chǎn)生影響。

      2.3 乙酸為碳源階段的數據及分析

      6月1日~6月20日期間,深床反硝化濾池采用乙酸作為碳源,中試設備滿(mǎn)負荷運行:更換碳源后,出水總氮依然保持穩定,在滿(mǎn)負荷設計流量1.5m3/h的情況下,出水總氮穩定低于12mg/L,多個(gè)數據在10mg/L以下,結合現場(chǎng)驅氮情況分析,更換碳源對深床反硝化濾池無(wú)不良影響,反硝化細菌生長(cháng)良好,出水SS穩定在10mg/L左右,SS去除率穩定可靠,說(shuō)明采用乙酸碳源后,深床反硝化濾池在設計條件下出水SS可滿(mǎn)足設計要求。

      2.4 藥品使用情況分析

      在本次中試過(guò)程中,加藥計量泵沒(méi)有自動(dòng)調節功能,在以甲醇為碳源的階段,對于甲醇的投加按照去除1g硝態(tài)氮消耗3g甲醇的方式來(lái)進(jìn)行定量,按照去除5個(gè)硝態(tài)氮計算將甲醇的密度以及純度折后計算后,每日所需甲醇量為700mL。在以乙酸為碳源的階段,按照去除1g硝態(tài)氮消耗5g乙酸的方式來(lái)進(jìn)行定量,按照去除5個(gè)硝態(tài)氮計算,將乙酸的密度以及純度折合計算后,每日所需乙酸量為900mL。根據實(shí)際進(jìn)出水總氮數值統計,5月份自第二階段開(kāi)始,將每日去除的總單數累計后求平均值,可知每日出去的總氮值為4.6。6月份使用乙酸作為碳源后,將每日去除的總單數累計后求平均值,可知每日出去的總氮值為5.2。以上兩個(gè)數值和原有設計去除5個(gè)硝態(tài)氮數值接近,說(shuō)明按照1:3以及1:5的數值進(jìn)行甲醇以及乙酸的計算式可行、可靠的。

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      根據本次中試數據分析可知,采用甲醇與乙酸的藥劑運行費用如下:

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      3、結束語(yǔ)

      深床反硝化濾池工藝相比其他工藝而言,具有占地面積小,設備安裝調試簡(jiǎn)單,終身免維護,操作簡(jiǎn)便,自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn)。通過(guò)本次試驗證明,甲醇與乙酸均能作為良好的碳源。若采用甲醇作為碳源需要安全防爆,占用面積較大。根據實(shí)際現場(chǎng)情況,建議采用乙酸作為碳源,可有效節約占地面積,并有效避免危險產(chǎn)生。因乙酸揮發(fā)性較大,建議操作人員配置乙酸作為碳源時(shí)進(jìn)行合理防護措施,避免對人身造成負面影響。無(wú)論采用何種碳源,都可以起到穩定有效的脫氮作用,只要采用足夠的碳源,出水總氮可以降到3mg/L以下,但若脫氮數超過(guò)25,則總投資及運行費用較大,需要采用合理工藝進(jìn)行預處理初步脫氮后再用深床反硝化濾池工藝進(jìn)行深度脫氮處理。(來(lái)源:浙江省義烏市水處理有限責任公司)

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