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  • 化學(xué)原料藥生產(chǎn)廢水處理鐵碳+芬頓法

    化學(xué)原料藥生產(chǎn)廢水處理鐵碳+芬頓法

    2023-09-19 15:25:23 3

    原料藥(API),是一種藥物的活性成分,它可通過(guò)化學(xué)合成、植物提取、生物工程技術(shù)等方法來(lái)制備,其成品則用于藥物制劑的原料。由于原料藥生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水含有一定的化學(xué)毒性和生物活性,特別是某些抗生素原料藥的生產(chǎn)廢水,其所含的抗生素(如青霉素、頭孢菌素等)具有較強的殺滅微生物的作用,會(huì )使得生化處理所需的厭氧和好氧微生物失效,達不到廢水處理的目的。浙江某藥業(yè)公司主要生產(chǎn)阿奇霉素和克拉霉素原料藥,另外還生產(chǎn)小批量的格列美脲、維拉必利、環(huán)丙貝特、菲諾貝特、鹽酸芐絲肼等原料藥,日產(chǎn)工藝廢水500t,其中高濃度100t,低濃度400t。目前,該類(lèi)廢水的處理方法主要為高級氧化+生化法處理,但在運行過(guò)程中還存在處理成本高,操作參數復雜等缺點(diǎn)。

    本文選用鐵碳反應+芬頓反應+UASB+A/O工藝處理該化學(xué)原料藥生產(chǎn)廢水,經(jīng)過(guò)2年多的運行實(shí)踐,系統出水各項指標均能達到《化學(xué)合成類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21904-2008)中的排放標準。

    1、廢水水質(zhì)分析

    廢水處理工程的設計規模為:500m3/d,其中高濃廢水100m3/d,低濃廢水400m3/d,水質(zhì)分析情況如表1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    廢水水質(zhì)特點(diǎn):

    (1)廢水成份復雜,污染物種類(lèi)繁多,水量水質(zhì)波動(dòng)較大。

    (2)高濃度廢水CODCr濃度高達121767mg/L,綜合廢水也達25047mg/L左右。在生化中不可降解的有機底質(zhì)濃度較高。

    (3)廢水中鹽份較高,濃度高達10788mg/L。

    (4)廢水中含較高濃度的二氯甲烷,會(huì )對生化造成一定的抑制作用。

    (5)廢水中含一定濃度的有機氮。

    2、廢水處理工藝

    2.1 廢水處理工藝流程

    根據廢水水質(zhì)特性,采用鐵碳反應+芬頓反應+UASB+A/O為主體的處理工藝,工藝流程如圖1所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    工藝流程說(shuō)明:

    (1)含二氯甲烷廢水收集于集水池1,通過(guò)泵進(jìn)入預蒸留設備進(jìn)行預蒸餾,蒸餾掉大部分二氯甲烷,并在分離塔進(jìn)行分離回收。部分經(jīng)中間集水池進(jìn)行堿解脫氯,出水進(jìn)入調節池1。

    (2)調節池廢水泵到微電解塔進(jìn)行微電解,出水進(jìn)入催化氧化池中,并與其他高濃度廢水混合。

    (3)超高鹽份超高CODCr廢水外運焚燒處置。

    (4)高硫酸鹽廢水和廢水站廢氣處理廢水進(jìn)入反應初沉池,通過(guò)投加氯化鈣和次氯酸鈉,使其中的硫轉化成沉淀物得到去除,出水進(jìn)入調節池2。

    (5)其他高濃度廢水進(jìn)入調節池2,經(jīng)泵進(jìn)入芬頓催化氧化地中,反應后自流到混凝池,與投加的堿液中和,形成絮狀物,通過(guò)后續的一沉池泥水分離,上清液進(jìn)入中調池。

    (6)中調池廢水經(jīng)泵進(jìn)入UASB池,廢水中的有機物質(zhì)在厭氧菌團的作用下分解成二氧化碳、水和部分甲烷,有機物得到一定程度的降解,出水進(jìn)入A/O池。

    (7)廢水中的有機物質(zhì)在A/O池中,在A池的水解菌團和反硝化的作用下,達到生物脫氮及水解酸化的作用。出水進(jìn)入O池。

    (8)廢水中的有機物質(zhì)在O池好氧菌團的作用下,生成二氧化碳和水,氨氮氧化成硝態(tài)氮。在好氧池中,大部分的有機物得到降解。出水進(jìn)入二沉池,二沉池進(jìn)行泥水分離后,上清液進(jìn)入反應終沉池,污泥回流。

    (9)廢水在反應終沉池中與投加的復合劑的作用下形成絮狀體,在沉淀區進(jìn)行泥水分離,污泥進(jìn)入污泥池,上清液進(jìn)入清水池達標排放。

    (10)系統中的污泥進(jìn)入污泥池,污泥池的污泥泵入壓濾機壓濾,泥餅外運妥善安置。濾液回調節池重新處理。

    2.2 各構筑物單元說(shuō)明

    本工藝主要構筑物情況如表2所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    2.3 項目運行效果

    本項目201912月調試成功,于201912月通過(guò)當地環(huán)保部門(mén)驗收。系統經(jīng)過(guò)兩年多的穩定運行,出水水質(zhì)如表3所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    3、技術(shù)經(jīng)濟指標

    本工藝總裝機容量211kW,電費按1.0/kWh,4.02/t廢水,藥劑費包括硫酸亞鐵、雙氧水、酸、堿、次氯酸鈉、鐵碳等,共計3.12/t廢水,蒸汽費0.38/t廢水,人工費1.0/t廢水,總計8.52/t廢水。

    4、存在的問(wèn)題與解決措施

    4.1 鐵碳反應問(wèn)題

    生產(chǎn)車(chē)間含二氯甲烷廢水未經(jīng)預處理,直接進(jìn)入鐵碳反應系統,導致濃度過(guò)高、停留時(shí)間不足,出現了二氯甲烷降解不完全的現象。后將此廢水先在堿性條件下,溫度50℃反應一定的時(shí)間,降解大部分二氯甲烷后再進(jìn)入鐵碳反應系統,徹底解決該問(wèn)題。

    4.2 厭氧池污泥回流問(wèn)題

    由于設計時(shí)采用了原有的設備設施,池底未安裝分布器,進(jìn)水直接從池面進(jìn)入,導致運行時(shí)厭氧泥沉底,酸化效果差,去除率低下的情況。后在池上安裝了8套自回流裝置,保證能將池底的泥翻騰上來(lái),確保泥與水有一定的接觸面積,順利解決了該問(wèn)題。

    4.3 出水超標問(wèn)題

    生化系統運行存在一定的不穩定性,受進(jìn)水負荷波動(dòng),溫度變化,設備故障等原因會(huì )造成出水超標情況,本系統設置了應急高級氧化處理工段,通過(guò)凈水劑再氧化技術(shù),將廢水中的有機物完全氧化,并在氣浮池中進(jìn)行泥水分離,保證出水達標。

    5、結論

    (1)采用鐵碳微電極+芬頓和混凝法預處理廢水,提高B/C的同時(shí)去除了部分Cl-,為后續生化創(chuàng )造了相對低鹽環(huán)境。

    (2)UASB反應器設備負荷高、占地少、剩余污泥少,成本低,三相分離器的使用免去后續沉淀池,產(chǎn)生的甲烷亦可作為燃料使用。

    (3)傳統A/O法的使用達到了徹底降解有機物和去除氨氮的目的。

    (4)采用分質(zhì)進(jìn)水方式,提高了廢水B/C,減少了預處理的水量,降低了處理成本。(來(lái)源:永康市環(huán)境保護監測站,浙江清雨環(huán)保工程技術(shù)有限公司,浙江耐司康藥業(yè)有限公司,浙江師范大學(xué)行知學(xué)院)

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