鉛鋅銀多金屬選廠(chǎng)高濃度選礦廢水處理工藝
在鉛鋅銀選礦生產(chǎn)活動(dòng)中,為了將有用成分篩選出來(lái),需要采用浮選工藝,浮選工藝用水量4~7m3/t原礦,且在浮選過(guò)程中需加入大量的選礦藥劑,大部分水及選礦要回隨尾礦排出選廠(chǎng),尾礦中含有大量的選礦藥劑、重金屬離子、SS等,選礦廢水直排會(huì )對水體造成嚴重污染。
由于選礦生產(chǎn)過(guò)程中消耗水量比較大,直接排放不僅造成資源浪費,也直接提高了生產(chǎn)成本,因此大部分選廠(chǎng)會(huì )選擇將這些濃度較低的選礦廢水經(jīng)濃密后回用于生產(chǎn)工藝,在回用初期選礦廢水直接回用對選礦指標無(wú)影響,但是運行幾年后,隨著(zhù)選礦藥劑、重金屬離子的富集,會(huì )使選礦廢水濃度升高,回用后選廠(chǎng)會(huì )出現選礦浮選泡沫發(fā)黏、發(fā)虛,導致選礦指標惡化,為了保證選礦指標,工人們會(huì )提高選礦藥劑投加量,過(guò)量的選礦藥劑會(huì )繼續導致浮選泡沫更加發(fā)黏、發(fā)虛,形成一個(gè)惡性循環(huán),不僅提高了選礦成本,更加浪費了藥劑資源,因此為了保證選礦指標必須將廢水進(jìn)行處理后方可持續回用。
本文結合內蒙古某鉛鋅銀多金屬選廠(chǎng)高濃度選礦廢水處理及回用的工程實(shí)例,詳細論述選礦廢水長(cháng)期回用存在的問(wèn)題、選礦廢水處理與回用系統的設計參數、處理效果及運行情況。
1、工程概況
1.1 選廠(chǎng)存在的問(wèn)題
根據實(shí)地調查,該選廠(chǎng)生產(chǎn)廢水經(jīng)濃密后直接回用,尾礦經(jīng)脫水后干排,選礦廢水經(jīng)長(cháng)時(shí)間回用,廢水中重金屬及COD累積濃度均比較高,對選礦生產(chǎn)產(chǎn)生了嚴重影響,浮選泡沫發(fā)黏、發(fā)虛,導致選礦指標惡化,需要成倍提高選礦藥劑用量才能保證選礦指標,然而,過(guò)量的藥劑殘留導致浮選泡沫更加發(fā)黏、發(fā)虛,繼續回用更加影響選礦指標,形成惡性循環(huán),而且單位生產(chǎn)成本增加超過(guò)20元,年生產(chǎn)成本增加超過(guò)千萬(wàn)元。
1.2 處理規模及廢水來(lái)源
選廠(chǎng)日廢水產(chǎn)生量約為2.0萬(wàn)m3,本次選礦廢水處理設計規模為:5000m3/d,其中尾礦濃密水3400m3/d,尾礦陶瓷過(guò)濾機濾液1400m3/d,陶瓷過(guò)濾機酸洗廢水200m3/d,處理后的廢水全部回用于選礦。
1.3 設計進(jìn)水水質(zhì)
選礦廢水經(jīng)過(guò)長(cháng)期循環(huán)回用后,廢水中CODcr、金屬離子等均會(huì )累積,濃度高于常規選礦廢水,具體水質(zhì)如表1所示,其中設計出水水質(zhì)根據我院連續兩次選礦廢水大循環(huán)回用閉路選礦試驗確定,詳見(jiàn)表1所示:
分析表1進(jìn)水水質(zhì)可知,選礦廢水通過(guò)長(cháng)期循環(huán)回用,廢水中COD、SS、金屬離子濃度均有很大程度升高,這是因為選礦廢水未經(jīng)尾礦庫沉淀截留,直接回用,這些污染物產(chǎn)生了富集而嚴重影響選礦指標,因此,必須進(jìn)行適度處理后方可繼續回用于選廠(chǎng)。
2、工藝路線(xiàn)的確定及工藝路線(xiàn)的特點(diǎn)
2.1 工藝路線(xiàn)的確定
工藝路線(xiàn)采用實(shí)驗室連續兩次選礦廢水大循環(huán)回用閉路選礦試驗推薦的工藝“混凝沉降+活性炭吸附+過(guò)濾+回用”,工藝路線(xiàn)、工藝參數及藥劑制度均按照實(shí)驗確定。
詳細工藝流程見(jiàn)圖1所示。
2.2 工藝路線(xiàn)特點(diǎn)
(1)處理工藝路線(xiàn)簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)單,效果穩定;
(2)項目選址位于現有濃密池底部架空層,節約用地,且無(wú)需新建保溫房,降低了投資;
(3)所有構筑物均采用鋼結構,縮短了工期,盡快投入使用,服務(wù)于選礦;
(4)充分利用選廠(chǎng)現有設施,將沉淀物你送尾礦壓濾系統,降低了工程投資,節約勞動(dòng)力。
3、主要構筑物設計
3.1 快速攪拌混凝池
設計規模210m3/h,有效容積24m3,有效停留時(shí)間6min,內弧長(cháng)3.8m,外弧長(cháng)4.8m,配套設置1臺快速攪拌機,N=4.0kw,轉速65rpm。
3.2 慢速攪拌混凝池
設計規模210m3/h,有效容積70m3,有效停留時(shí)間30min,內弧長(cháng)8.2m,外弧長(cháng)10.4m,配套設置2臺快速攪拌機,N=7.5kw,轉速17rpm。
3.3 平流沉淀池
設計規模210m3/h,有效容積434m3,有效停留時(shí)間2h,內弧長(cháng)45.1m,外弧長(cháng)56.9m。
3.4 活性炭攪拌罐
用于溶解椰殼活性炭,設計規模210m3/h,有效容積40m3,有效停留時(shí)間15min,內弧長(cháng)12.1m,外弧長(cháng)15.1m,配套設置1臺快速攪拌機,N=4.0kw,轉速84rpm,2臺慢速攪拌機,N=7.5kw,轉速17rpm。
3.5 活性炭吸附沉淀池
用于沉淀吸附廢水中的污染物后的活性炭,設計規模210m3/h,有效容積446m3,有效停留時(shí)間2h,內弧長(cháng)45.5m,外弧長(cháng)61.7m。
3.6 過(guò)濾系統
設計規模210m3/h,截留精度>20μm,配套智能粗效過(guò)濾機組:DN200,過(guò)濾精度>100μm,N=200W;纖維球過(guò)濾器:BTGX-3000,Φ=3m,Q=5000m3/d,N=22kw;離心提升泵:Q=200m3/h,H=32m,N=30KW,1臺。
3.7 配套設施
污泥溝:B×H=0.5×0.5m;環(huán)形,長(cháng)度:130m;明礬、PAM、粉末活性炭投加裝置各1套。
4、投資規模及處理效果分析
4.1 投資規模
該項目總投資190萬(wàn)元,其中土建投資約為10萬(wàn)元,設備采購及安裝投資(含鋼結構水池)180萬(wàn)元。
4.2 處理效果分析
本項目于2017年建成投入運行,自投產(chǎn)運行以來(lái),處理效果較好,經(jīng)處理后的廢水無(wú)色、無(wú)味,歷年來(lái)出水水質(zhì)詳見(jiàn)表2所示。
從表2出水結果可以看出,項目出水水質(zhì)濃度日益降低,遠遠好于原設計要求,且通過(guò)回訪(fǎng)建設單位,項目建成后,廢水處理站一直穩定運行,且回用水的選礦指標基本接近于清水的選礦指標,選礦藥劑用量也接近于清水指標。
廢水處理站運行費用約為0.5元/m3,運行費用主要包括動(dòng)力費、藥劑費及人工費,動(dòng)力費約為0.15元/m3、藥劑費約為0.26元/m3、人工費約為0.09元/m3,年總運行成本91.25萬(wàn)元。
5、結論
(1)“混凝+沉淀+活性炭吸附+纖維球吸附”工藝適合處理長(cháng)期循環(huán)的高濃度選礦廢水,具有運行效果穩定、操作簡(jiǎn)單、運行費用低。
(2)獨具創(chuàng )新的將椰殼活性炭作為吸附藥劑溶于水中,可以對廢水中的COD、金屬離子進(jìn)行吸附,降低廢水中的污染物濃度。
(3)在過(guò)濾系統前增設智能粗效過(guò)濾器降低后端纖維球過(guò)濾器負荷,減少纖維球過(guò)濾器反沖洗頻次,降低運行費用。
(4)經(jīng)過(guò)處理后的高濃度循環(huán)廢水可以保證選廠(chǎng)正常運行,選礦指標及選礦藥劑投加量接近于清水指標。(來(lái)源:湖南有色金屬研究院)