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  • 絮凝法去除玉米淀粉廢水COD技術(shù)

    2023-09-19 15:25:54 44

    1、引言

    玉米是世界的三大糧食作物之一,每年產(chǎn)量可達6億噸左右,美國和中國的玉米產(chǎn)量分別占據世界總產(chǎn)量的34%和22%,分別位于世界第一和第二位。玉米產(chǎn)量豐富,用途廣泛,是糧食作物中用量最大的工業(yè)原料。玉米深加工產(chǎn)業(yè)也因此被譽(yù)為“黃金產(chǎn)業(yè)”。自20世紀80年代以來(lái),玉米深加工產(chǎn)業(yè)開(kāi)始在我國快速發(fā)展,不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)及設備,建起了一批生產(chǎn)規模在10萬(wàn)噸甚至百萬(wàn)噸以上的玉米深加工企業(yè)。玉米深加工行業(yè)的發(fā)展,為提高玉米附加值、穩定玉米產(chǎn)區經(jīng)濟、穩定提高農民收益、服務(wù)三農做出了重大貢獻。

    其中玉米淀粉是一種非常重要的工業(yè)原料,被廣泛應用于各種行業(yè),如食品工業(yè)、制酒、制藥、紡織、化工等。但是玉米淀粉生產(chǎn)過(guò)程用水量很大,通常為5~13m3/噸玉米,也就意味著(zhù)隨著(zhù)淀粉的生產(chǎn),會(huì )產(chǎn)生大量的淀粉廢水,有人估計每生產(chǎn)1體積的淀粉就會(huì )產(chǎn)生10~20倍的廢水。廢水主要來(lái)源干玉米輸送洗滌水、玉米浸泡水、胚芽分離、黃漿廢水等工藝過(guò)程水,除此以外,還有少量地面沖洗水。玉米淀粉廢水為酸性高濃度有機廢水,COD值在8000~30,000mg/L之間,BOD值在5000~20,000mg/L之間,SS值為3000~5000mg/L,pH4~6。這些廢水主要含有淀粉、蛋白質(zhì)、有機酸、塵土、礦物質(zhì)及少量的油脂,易腐敗發(fā)酵,排入江河消耗水中的氧氣,促進(jìn)藻類(lèi)及水生植物繁殖,排入量過(guò)大時(shí),會(huì )使得河流嚴重缺氧,發(fā)生厭氧腐敗,散發(fā)臭味,魚(yú)、蝦、貝類(lèi)等水生動(dòng)物可能窒息死亡,對環(huán)境造成重大污染。

    目前淀粉廢水通常采用絮凝法來(lái)處理,為研究絮凝法去除淀粉廢水COD的合適條件,經(jīng)與邢臺某集團協(xié)商,取現場(chǎng)二沉池出水進(jìn)行水中COD的去除實(shí)驗。

    2、水處理系統概況

    2.1 系統簡(jiǎn)介

    該污水處理系統日處理污水約1.5萬(wàn)方,水處理工藝為厭氧+好氧+深度處理工藝,出水水質(zhì)指標執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。

    2.2 水廠(chǎng)進(jìn)、出水水質(zhì)參數

    水廠(chǎng)進(jìn)、出水水質(zhì)如表1所示:

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    2.3 系統工藝簡(jiǎn)介

    淀粉廢水首先進(jìn)入沉淀池進(jìn)行沉淀,在集水池中與電廠(chǎng)酸堿廢水及葡萄糖廢水混合進(jìn)行初步pH調節,然后進(jìn)入生化池進(jìn)行生化處理,其中厭氧系統所產(chǎn)生的沼氣進(jìn)入發(fā)電系統,污水再進(jìn)入好氧系統,然后進(jìn)入二沉池實(shí)現泥水分離,部分污泥回流至生化池,另一部分進(jìn)入儲泥池進(jìn)行污泥處理;上清液經(jīng)絮凝池進(jìn)行深度處理,再進(jìn)入三沉池沉淀,上清液溢流排出。具體工藝流程圖如下(圖1):

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    3、絮凝機理

    絮凝沉淀法屬于物理化學(xué)處理法的代表方法,將絮凝劑與助凝劑加入,使膠體溶液的穩定性降低,去除分散狀態(tài)有機物的穩定性,使之形成凝聚狀態(tài)的大顆粒物質(zhì),并將其從水中分離出來(lái)。該方法的主要處理對象是水中的膠體雜質(zhì)和微小懸浮物。無(wú)機絮凝劑、有機絮凝劑和微生物絮凝劑是絮凝劑的三類(lèi)主要代表。無(wú)機絮凝劑用量小、沉降速度快、對濁度和色度去除效果較好、造價(jià)低、適用性強,主要為聚鋁類(lèi)絮凝劑和聚鐵類(lèi)絮凝劑;有機絮凝劑以季銨鹽、聚胺鹽和聚丙烯酰胺類(lèi)絮凝劑為主;由于微生物絮凝劑具有無(wú)二次污染,毒害性小,絮凝效果好等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)逐漸成為研究焦點(diǎn)。對研究者而言,高效、環(huán)保、成本低的絮凝劑是研究的主要目標。

    4、實(shí)驗方案

    4.1 化學(xué)需氧量(COD)檢測方法

    GB/T11914-1989《水質(zhì)-COD的測定重鉻酸鉀法》。

    4.2 實(shí)驗藥劑

    4.2.1 檢測試劑

    1)重鉻酸鉀標準溶液c(K2Cr2O7)=0.250mol/L。將重鉻酸鉀(K2Cr2O7)置于120℃烘干2h,準確稱(chēng)取12.258g重鉻酸鉀溶于水中,定容至1000ml。

    2)硫酸?C硫酸銀溶液:稱(chēng)取10g硫酸銀(Ag2SO4)加到1000mL濃硫酸(H2SO4)中使之溶解,放置1~2天使其溶解,避光保存,使用前小心搖動(dòng)。ρ=100g/L。

    3)試亞鐵靈指示劑。1,10-菲繞啉(1,10-phenanathrolinemonohydrate,商品名為鄰菲羅啉、1,10-菲羅啉等)指示劑溶液。溶解0.7g七水合硫酸亞鐵于50ml水中,加入1.5g1,10-菲繞啉,攪拌至溶解,稀釋至100ml。

    4)硫酸亞鐵銨標準溶液。

    C≈0.05mol/L。

    稱(chēng)取19.5g硫酸亞鐵銨溶解于水中,加入10ml硫酸,待溶液冷卻后稀釋至1000ml。

    臨用前,必須用重鉻酸鉀標準溶液準確標定硫酸亞鐵銨溶液的濃度;標定時(shí)應做平行雙樣。

    取5.00ml重鉻酸鉀標準溶液置于錐形瓶中,用水稀釋至約50ml,緩慢加入15ml硫酸,混勻,冷卻后加入3滴(約0.15ml)試亞鐵靈指示劑,用硫酸亞鐵銨滴定,溶液的顏色由黃色經(jīng)藍綠色變?yōu)榧t褐色即為終點(diǎn),記錄下硫酸亞鐵銨的消耗量V(ml)。以此計算硫酸亞鐵銨標準溶液的濃度。

    4.2.2 實(shí)驗試劑

    三氯化鐵、聚合硫酸鐵(PFS)、硅酸鋁鐵、聚合氯化鋁(PAC)、陰離子聚丙烯酰胺溶液(1/1000)、陽(yáng)離子聚丙烯酰胺溶液(1/1000)、非離子聚丙烯酰胺溶液(1/1000)、氫氧化鈉、硫酸。

    4.3 實(shí)驗設備

    COD消解儀、錐形瓶、酸式滴定管、pH計、燒杯等。

    4.4 實(shí)驗水樣

    實(shí)驗用水取自邢臺某集團污水處理系統中二沉池出水,水質(zhì)情況如下表2:

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    4.5 實(shí)驗方案

    ①取水廠(chǎng)二沉池出水,測量其中COD含量,分別放入幾個(gè)500ml的燒杯中,加入不同的實(shí)驗藥劑攪拌均勻,再投加氫氧化鈉溶液調節水中pH值,使水中的pH值維持在中性環(huán)境,再投加聚丙烯酰胺攪拌絮凝,沉降30min后,取各個(gè)水樣的上清液測量其COD含量;

    ②選?、僦蠧OD去除效果較好的藥劑,使用氫氧化鈉及硫酸進(jìn)行pH值的調節,驗證pH值對COD去除的影響。

    ③選?、僦蠧OD去除效果較好的藥劑,維持②中合適的pH值,選用三種型號的聚丙烯酰胺(PAM)進(jìn)行對比實(shí)驗,篩選適合實(shí)際應用的聚丙烯酰胺。

    ④選?、僦蠧OD去除效果較好的藥劑,維持②中合適的pH值,以及③中篩選出的聚丙烯酰胺,攪拌均勻后,沉降不同時(shí)間,分析沉降時(shí)間對對COD去除的影響。

    通過(guò)以上步驟,逐步篩選出確定適合玉米淀粉廢水COD去除的絮凝劑、助凝劑、pH及沉降時(shí)間等影響因素。

    5、實(shí)驗數據分析

    5.1 絮凝劑篩選

    絮凝劑是進(jìn)行絮凝沉降的關(guān)鍵,篩選一款合適的絮凝劑,能夠極大地提高玉米淀粉廢水COD的去除效果。本次實(shí)驗選用三氯化鐵、聚合硫酸鐵、硅酸鋁鐵、聚合氯化鋁進(jìn)行絮凝實(shí)驗,實(shí)驗結果如表3:

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    分析圖2及圖3的數據,可以看出,水中化學(xué)需氧量(COD)的含量隨著(zhù)各種實(shí)驗藥劑投加量的增長(cháng),先降低后又有所提升。當各種實(shí)驗藥劑的投加量為0.7ml時(shí),水中的化學(xué)需氧量(COD)降至最低,當各實(shí)驗藥劑的投加量超過(guò)0.5ml時(shí),對水中化學(xué)需氧量(COD)的去除效果明顯降低。其中聚合硫酸鐵對水中化學(xué)需氧量(COD)的去除效果最好。

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    這說(shuō)明當實(shí)驗藥劑投加量過(guò)少時(shí),對膠體顆粒的粘附、架橋、交聯(lián)作用都不充分,膠粒不能充分地發(fā)生凝聚;當實(shí)驗藥劑投加量過(guò)大時(shí),單個(gè)膠粒表面都吸附鐵離子或鋁離子達到飽和,無(wú)法再與其它膠粒發(fā)生交聯(lián)作用,使膠體顆粒處于再穩定狀態(tài)不易凝聚,因此影響到廢水中有機物的去除。

    5.2  pH值對COD去除的影響

    為驗證水溶液pH值對化學(xué)需氧量(COD)去除的影響,本次實(shí)驗選用聚合硫酸鐵做絮凝劑,取500ml水樣,再投加0.5ml聚合硫酸鐵,通過(guò)加入不同量氫氧化鈉或硫酸來(lái)調節水中pH,再加入聚丙烯酰胺絮凝沉淀,最終測量水中COD含量,數據如下(表4):

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

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    分析圖4及圖5的數據,可以看出隨水溶液pH值的上升,絮凝劑對COD的去除效果先提高后降低。水中pH值在6~8時(shí),聚合硫酸鐵對COD的去除效果最好。玉米淀粉廢水原水樣的pH值為5.6左右,而聚合硫酸鐵(1%水溶液)的pH值在2~3,是強酸性溶液,加入到淀粉廢水后會(huì )使水中pH降低,為提高COD的去除效果,在投加聚合硫酸鐵后需投加氫氧化鈉調節水溶液中的pH值。

    5.3 聚丙烯酰胺類(lèi)型對COD去除的影響

    為驗證聚丙烯酰胺類(lèi)型對化學(xué)需氧量(COD)去除的影響,本次實(shí)驗繼續使用聚合硫酸鐵做絮凝劑,取500ml水樣,再投加0.5ml聚合硫酸鐵,通過(guò)加入氫氧化鈉來(lái)調節水中pH,使水溶液pH維持在6~8之間,再加入不同類(lèi)型的聚丙烯酰胺進(jìn)行實(shí)驗,最終測量水中COD含量,數據如下(表5):

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    分析圖6及圖7的數據,可以看出在聚合硫酸鐵投加0.5ml,水溶液pH值為6~8的條件下,等量投加時(shí),各種型號的聚丙烯酰胺對COD的去除效果相差不大;聚丙烯酰胺投加量超過(guò)0.5ml時(shí),COD的去除效果沒(méi)有明顯提升。

    5.4 沉降時(shí)間對COD去除的影響

    在實(shí)驗中,加入給各種藥劑攪拌后,一般會(huì )有一個(gè)靜置沉降的過(guò)程,使得形成的絮體可以在重力的作用下自行沉降到容器底部,完成固液分離。沉降時(shí)間過(guò)短則不利于絮凝產(chǎn)物的完全沉降,時(shí)間過(guò)長(cháng)則是一種浪費。

    為驗證沉降時(shí)間對COD去除的影響,本次實(shí)驗選用聚合硫酸鐵做絮凝劑,取500ml水樣,再投加0.5ml聚合硫酸鐵,通過(guò)加入氫氧化鈉調節水中pH,使水溶液pH維持在6~8之間,再加入陰離子聚丙烯酰胺進(jìn)行絮凝沉淀,沉降不同的時(shí)間,測量不同時(shí)間段內水中COD含量,數據如下(表6):

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    由以上實(shí)驗數據(圖8和圖9)可以看出,在投加完各種實(shí)驗藥劑,攪拌均勻后,隨沉降時(shí)間的增長(cháng),COD去除效果迅速增長(cháng),但沉降時(shí)間超過(guò)30min之后,COD去除效果無(wú)明顯變化。這說(shuō)明在30min時(shí),溶液中的有機污染物就基本被絮凝下來(lái)了。再增加沉降時(shí)間沒(méi)有太多意義,反而會(huì )影響處理的效率。

    6、實(shí)驗結論

    本次實(shí)驗針對玉米淀粉廢水COD的去除問(wèn)題展開(kāi)研究,主要采用絮凝的手段,使用化學(xué)絮凝劑進(jìn)行實(shí)驗,再分析一些影響實(shí)驗的因素,得出如下結論:

    1)采用室內對比實(shí)驗,研究聚合硫酸鐵(PFS)、硅酸鋁鐵、聚合氯化鋁(PAC)、三氯化鐵對玉米淀粉廢水的絮凝效果。實(shí)驗結果顯示,聚合硫酸鐵對玉米淀粉廢水COD的去除效果較好。綜合考慮COD的去除成本,對于該水樣,聚合硫酸鐵的投加量控制在1000ppm時(shí),有較高的性?xún)r(jià)比。

    2)由于聚合硫酸鐵溶液呈強酸性,為能夠達到最好的處理效果以及使出水能夠達標排放,在投加該藥劑時(shí)需要加入氫氧化鈉調節水溶液pH值。通過(guò)實(shí)驗驗證,在其他實(shí)驗條件一致時(shí),水中pH值控制在6~8時(shí),水中COD的去除效果最好。

    3)對于助凝劑(聚丙烯酰胺)的選擇,在實(shí)驗中,水中pH值控制在6~8,聚合硫酸鐵的投加量控制在1000ppm時(shí),三種型號的聚丙烯酰胺對水中COD去除效果影響的差別不大。但考慮到實(shí)際工程處理時(shí)的經(jīng)濟成本,認為陰離子聚丙烯酰胺作為玉米淀粉廢水COD去除的助凝劑較好。

    4)藥劑投加結束,攪拌均勻后,需要進(jìn)行一段時(shí)間的靜置沉降,經(jīng)實(shí)驗驗證,沉降時(shí)間控制在30min左右,可以使得水中多數絮體重力沉降,實(shí)現水溶液的固液分離,從而達到COD的去除效果。

    限于實(shí)驗條件,通過(guò)以上方法處理后的淀粉廢水COD含量依舊未能達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。通過(guò)分析水體中的剩余部分COD無(wú)法通過(guò)絮凝方法有效去除,屬于小粒徑可溶解性分子,故建議通過(guò)強氧化的方式來(lái)進(jìn)行后續處理。

    本次實(shí)驗所篩選條件對于水廠(chǎng)的實(shí)際應用有一定的指導意義,可大量減少實(shí)際應用中藥劑篩選及現場(chǎng)工藝調整所需時(shí)間及相關(guān)工作,從而降低水廠(chǎng)的運行成本,有較高的實(shí)際應用價(jià)值。(來(lái)源:神美科技有限公司)

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