化工強化-生物反應器深度處理草甘膦廢水技術(shù)
目前,國內草甘膦生產(chǎn)工藝主要有甘氨酸法和亞氨基二乙酸法,其中采用甘氨酸法生產(chǎn)工藝的廠(chǎng)家約占80%。甘氨酸法生產(chǎn)工藝廢水主要包含母液和甲醇塔蒸餾出水。生產(chǎn)廠(chǎng)家采用多效濃縮工藝預處理母液,分離出其中的有機物與鹽分,進(jìn)而可通過(guò)定向轉化焚燒處理回收磷,大大降低了廢水中的COD、TP、NH3-N等主要水質(zhì)指標。草甘膦生產(chǎn)廢水具有排水量大,有機質(zhì)、有機磷、無(wú)機鹽含量高等特點(diǎn),一直是農藥行業(yè)廢水處理的難題。常見(jiàn)的處理方法主要分為物理法、化學(xué)法和生物法3大類(lèi)。但單一的處理方法難以滿(mǎn)足廢水排放要求,實(shí)際生產(chǎn)中通常會(huì )采用不同工藝的組合處理草甘膦廢水,以實(shí)現達標排放的目的。
本研究選取江蘇某化工廠(chǎng)經(jīng)過(guò)四效濃縮預處理后的草甘膦生產(chǎn)廢水為目標水體,擬采用基于化工過(guò)程強化的固定化微生物處理技術(shù),通過(guò)厭氧生化處理系統+好氧生化處理系統+化學(xué)深度除磷組合工藝1,與厭氧生物處理系統+好氧生物處理系統+反硝化生化處理系統+化學(xué)深度除磷組合工藝2作用,驗證2組工藝對該廠(chǎng)草甘膦廢水的處理效果,為其工業(yè)化應用提供基本參數依據。
1、實(shí)驗部分
1.1 草甘膦廢水
實(shí)驗采用江蘇某化工廠(chǎng)草甘膦廢水,體積流量2200~2672m3/d,其pH為6.5~7.5,COD為630~1450mg/L,總磷(TP)、氨氮(NH3-N)、總氮(TN)的質(zhì)量濃度分別為60~111、0.5~32、22~73mg/L。
1.2 實(shí)驗方法
采用固定化微生物技術(shù),通過(guò)化工過(guò)程手段強化載體內外物質(zhì)的傳遞速率,減少因過(guò)水導致的微生物流失,進(jìn)而增強生化處理效果。設置保溫系統,其進(jìn)水控制生化反應器溫度在30~35℃。厭氧生化反應系統溶解氧(DO)的質(zhì)量濃度控制0.5mg/L以下,好氧生化反應系統DO的質(zhì)量濃度控制在2mg/L以上,各反應器停留時(shí)間(HRT)設置為6h。
固定化微生物載體及高效微生物菌群采購于蘭州某大學(xué)。微生物的培養及馴化過(guò)程為:載體投加約為反應器體積的80%,菌種投加質(zhì)量濃度為1g/L。在自來(lái)水中添加葡萄糖,控制水中COD由500mg/L在1周內逐漸上升至目標水體污染水平。培養2周后,反應器內已有足夠的微生物,根據工藝條件設置,對厭氧、好氧、反硝化3種生化反應器系統內的微生物進(jìn)行定向馴化強化,分別得到以厭氧細菌、好氧細菌、反硝化細菌為主體的微生物,進(jìn)而針對性地降解廢水中的污染物質(zhì)。
1.3 設計工藝
組合工藝1為厭氧生化處理系統+好氧生化處理系統+化學(xué)深度除磷,如圖1所示。
首先開(kāi)啟脈沖發(fā)生系統,調節保溫系統控制生化反應器溫度,進(jìn)水pH控制在6.5~7.5,目標水體經(jīng)厭氧生化處理器下端進(jìn)水,經(jīng)6h處理后由上端溢流至好氧生化反應器下端進(jìn)口,經(jīng)好氧生化降解6h后,由上端出口溢流進(jìn)入沉降罐中,添加質(zhì)量濃度4g/L混凝劑聚合氯化鋁鐵(PAFC)進(jìn)行化學(xué)深度除磷處理,反應完全去除沉淀后排出。
在組合工藝1好氧生化反應器的基礎上,增加1級反硝化生化反應器,形成厭氧生物處理系統+好氧生物處理系統+反硝化生化處理系統+化學(xué)深度除磷組合工藝2,如圖2所示。具體操作參考組合工藝1。
1.4 分析方法
COD采用微波閉式消解法進(jìn)行測定;NH3-N含量采用納氏試劑分光光度法進(jìn)行測定,TP含量采用鉬銻抗分光光度法進(jìn)行測定,TN采用堿性過(guò)硫酸鉀紫外分光光度法進(jìn)行測定;DO含量采用哈希溶解氧儀進(jìn)行測定,pH采用雷茲便攜式pH計進(jìn)行測定。
2、結果與討論
2.1 TP的去除效果
選擇連續1個(gè)月的草甘膦生產(chǎn)廢水作為目標水體,經(jīng)過(guò)工藝1處理后保持穩定運行,跟蹤水質(zhì)指標變化數據,TP含量變化見(jiàn)圖3。
由圖3可知,廢水依次經(jīng)過(guò)厭氧與好氧2級生物處理,TP含量總體呈現先上升后下降的趨勢。在厭氧階段,聚磷菌的生長(cháng)受到抑制,為了自身的生長(cháng)分解體內的聚磷酸鹽并釋放到環(huán)境中,致使TP含量上升。與此同時(shí),吸附大量廢水中易降解的有機底物合成聚-β-羥基丁酸(PHB),為好氧吸磷提供碳源和能量。廢水進(jìn)入好氧處理系統后,活力恢復,在充分利用基質(zhì)的同時(shí),從廢水中攝取大量溶解態(tài)磷酸鹽,合成聚磷酸鹽貯存于生物體內,隨污泥排出系統,從而出現好氧階段TP含量下降的現象。
但經(jīng)過(guò)厭氧與好氧2級生物反應系統后,TP含量未呈現顯著(zhù)下降趨勢。TP去除階段主要體現在化學(xué)深度除磷階段,經(jīng)混凝絮凝去除沉淀后,TP含量呈快速下降趨勢,TP的質(zhì)量濃度平均由77.39mg/L降至0.601mg/L,達到GB18918-2002的一級排放標準。TP的質(zhì)量濃度最低降至0.27mg/L,TP去除率平均高達99.2%,最高達99.73%,去除效果明顯。原因是經(jīng)過(guò)2級厭氧與好氧2級生化降解處理后,PAFC中的鐵離子與廢水中的磷酸鹽直接反應,生成磷酸鹽沉淀,并在磷酸鹽的絡(luò )合作用下,從而實(shí)現磷的吸附和去除。
2.2 COD的去除效果
圖4為組合工藝1對草甘膦廢水中COD的處理效果。
由圖4可知,COD的去除主要集中在厭氧和好氧生物處理工藝階段,尤其是厭氧階段,厭氧生物系統出水COD去除率平均高達55.21%,COD平均由1061mg/L降至478.3mg/L。經(jīng)過(guò)好氧處理工藝進(jìn)一步降解,COD去除率平均達到86.4%,COD進(jìn)一步降低至139.1mg/L。微生物通過(guò)自身的代謝活動(dòng)實(shí)現廢水中有機物質(zhì)的去除,厭氧階段對COD的去除主要依靠厭氧菌對大分子有機物的降解作用,將其轉化為甲烷、二氧化碳等小分子物質(zhì),并為細胞生長(cháng)和繁殖提供了營(yíng)養物質(zhì)。除此之外,在厭氧釋磷過(guò)程中,生物細胞會(huì )吸收水中大量有機物質(zhì),合成PHA貯存于體內,為后續的好氧釋磷提供碳源和能量。在好氧工藝中,通過(guò)好氧或兼氧微生物對廢水中有機污染物的降解作用,合成微生物細胞物質(zhì),實(shí)現凈化廢水的目的。
目標水體經(jīng)過(guò)組合工藝1處理后,COD去除率平均高達94.84%,COD平均為52.3mg/L,遠低于該廠(chǎng)區納管排放標準500mg/L(GB18918-2002的三級標準)。
2.3 NH3-N的去除效果
圖5為組合工藝1對草甘膦廢水中NH3-N的處理效果。NH3-N經(jīng)處理后,處理效果顯著(zhù),好氧處理系統出水NH3-N含量均為0,去除率已達100%,故圖5中未繪出。
由圖5可知,廢水首先進(jìn)入厭氧系統,水中的含氮物質(zhì)在微生物的氨化作用下,釋放出NH3-N,因此出現廢水經(jīng)厭氧系統處理后NH3-N含量上升的現象。厭氧系統出水進(jìn)入好氧處理系統,NH3-N依次在亞硝化細菌和硝化細菌的協(xié)同作用下,將NH3-N轉化為亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮,從而實(shí)現NH3-N的去除。
2.4 TN的去除效果
圖6為組合工藝1對草甘膦廢水中TN的處理效果。
由圖6可知,TN經(jīng)過(guò)工藝1的處理后,含量總體呈逐漸降低的趨勢。經(jīng)過(guò)微生物的同化作用及化學(xué)沉淀絮凝處理后,TN的質(zhì)量濃度平均由38.4mg/L降低至16.9mg/L,去除率平均水平僅有55.44%,其中出水中TN的質(zhì)量濃度最高達28mg/L。盡管目前對該廠(chǎng)草甘膦廢水TN含量無(wú)排放要求,鑒于環(huán)保管理政策尤其是針對草甘膦生產(chǎn)的要求日趨嚴格,且污染物排放總量控制嚴格,對于目標水體排放量巨大的廠(chǎng)家來(lái)說(shuō),降低污染物含量是廢水達標排放的關(guān)鍵點(diǎn)。
由于組合工藝1的處理能力無(wú)法滿(mǎn)足廢水TN總量排放的要求,因此在工藝1的基礎上,增加反硝化生物處理系統,形成厭氧生物處理系統+好氧生物處理系統+反硝化生物處理系統+化學(xué)深度除磷組合工藝2,其對TN的處理效果見(jiàn)圖7。
由圖7可知,相較于工藝1,廢水經(jīng)過(guò)工藝2的處理后,TN含量有明顯的下降趨勢,TN去除率高達97.92%,平均為93.5%;TN的質(zhì)量濃度平均降至3.63mg/L,低于GB18918-2002的一級標準。由圖5可知,廢水經(jīng)生物好氧系統處理后,NH3-N的質(zhì)量濃度降至0mg/L,經(jīng)微生物的硝化作用,將廢水中的NH3-N全部轉換為硝態(tài)氮及亞硝態(tài)氮。此時(shí),廢水進(jìn)一步進(jìn)入反硝化生物處理系統,反硝化細菌在厭氧條件下,以有機物為電子供體進(jìn)行厭氧呼吸,將廢水中的硝態(tài)氮還原為氮氣釋放到大氣中,從而實(shí)現去除氮的目的。
3、結論
通過(guò)化工過(guò)程強化手段與生物反應器的應用結合,在厭氧生物處理系統+好氧生物處理系統+PAFC化學(xué)深度除磷組合工藝1的作用下,該廠(chǎng)草甘膦出水中COD和TP、NH3-N、TN的質(zhì)量濃度分別達到52.3mg/L和0.601、0、16.9mg/L,其中COD和TP、NH3-N含量滿(mǎn)足GB18918-2002的一級標準。
為進(jìn)一步降低出水TN含量,設計厭氧生物處理系統+好氧生物處理系統+反硝化生物處理系統+PAFC化學(xué)深度除磷組合工藝2,成功使TN的質(zhì)量濃度降低至3.63mg/L,滿(mǎn)足GB18918-2002的一級標準。
該工藝改進(jìn)過(guò)程簡(jiǎn)單,操作方便,選用的除磷劑PAFC除磷效果顯著(zhù)、價(jià)格適中,具有一定的實(shí)際推廣意義。(來(lái)源:泰興市興安精細化工有限公司,生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所,國家環(huán)境保護農藥環(huán)境評價(jià)與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗室,鎮江江南化工有限公司)