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  • 礦井廢水處理混凝氣浮+纖維轉盤(pán)濾池技術(shù)

    礦井廢水處理混凝氣浮+纖維轉盤(pán)濾池技術(shù)

    2023-12-05 08:35:00 0

    邯鄲市峰峰礦區某采煤企業(yè)年采煤60萬(wàn)t,采煤過(guò)程中產(chǎn)生礦井廢水40000m3/d,主要污染因子為CODSS,其中COD來(lái)源為礦井中少量溶解性有機物和有機礦井粉塵,SS來(lái)源是礦井煤粉、巖粉和黏土等。該礦井廢水具有水量大、色度高、懸浮物差異大、比重輕、不宜沉降等特點(diǎn),未處理直接排放勢必造成環(huán)境污染,如處理后達標排入自然水體或用于農田灌溉,將會(huì )產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟和環(huán)境效益。

    根據水質(zhì)水量特點(diǎn)、排放要求及場(chǎng)地條件,本工程采用混凝氣浮+纖維轉盤(pán)過(guò)濾工藝對礦井廢水進(jìn)行處理。本文對工藝流程、工藝參數、投資和運行費用、存在問(wèn)題等進(jìn)行論述,以便為類(lèi)似工程提供相應的技術(shù)參考。

    1、設計進(jìn)出水質(zhì)及水量

    根據現場(chǎng)調查和資料分析,確定本項目設計水量為40000m3/d,按照每天運行24h計,本工程處理能力為1700m3/h。設計出水水質(zhì)應同時(shí)滿(mǎn)足《GB/T189182002城鎮污水處理廠(chǎng)排放標準》一級A標準及《DB13/27962018子牙河水系水污染物排放標準》特別限制要求。設計進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。

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    2、工藝流程及主要處理單元

    2.1 工藝流程及說(shuō)明

    采煤礦井廢水由井底提升自流進(jìn)入預沉調節池,首先對廢水中較重的懸浮物和不溶有機物進(jìn)行自然沉淀,初步去除部分SSCODCr。預沉調節池由提升泵提升進(jìn)入高效淺層氣浮機,同時(shí)在提升泵入口管路投加PAC和表面活性劑,在提升泵出口管路上投加PAM。投加的PAC、表面活性劑和PAM在管路中與廢水迅速混合并發(fā)生混凝反應。廢水中的懸浮物和有機物被混凝絮體吸附和包裹,在氣浮的作用下,上升至廢水表面,最終通過(guò)撇渣裝置在撇去浮渣的過(guò)程中去除。淺層氣浮機出水進(jìn)入纖維轉盤(pán)濾池中,利用纖維轉盤(pán)濾布的截留作用,進(jìn)一步降低廢水的SSCOD的含量,處理出水即可自流進(jìn)入標準排放口達標排放。預沉調節池污泥、氣浮浮渣及纖維轉盤(pán)濾布反洗泥漿進(jìn)入污泥濃縮池,由污泥泵輸入帶式壓濾機干化后進(jìn)入煤場(chǎng)回用。

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    2.2 主要處理單元

    (1)預沉調節池。

    由人工粗格柵和預沉調節池組成。格柵柵孔10mm,去除進(jìn)入調節池前廢水中大的懸浮物和漂浮物。預沉調節池依靠重力沉淀去除廢水中比重較大的懸浮物和顆粒物,初步降低廢水中的SSCOD。預沉調節池采用平流式,一端設置泥斗,配置平流式刮泥機1臺,抽泥泵2臺,穿孔排泥管1套,池底污泥由污泥泵排入污泥濃縮池,出水端設置離心泵式提升泵3臺。

    (2)混凝氣浮單元。

    在提升泵進(jìn)口管路投加絮凝劑PAC和表面活性劑,在提升泵出口管路投加PAM。PAC、表面活性劑與廢水的混合通過(guò)提升泵葉輪快速反應,PAM與廢水的混合通過(guò)管道混合器進(jìn)行。PACPAM分別投加并保證一定的混合間隔,保證絮凝體粗大,易于固液分離?;炷磻a(chǎn)生的絮凝體進(jìn)入氣浮機中與溶氣氣浮水混合,使其密度減少而上浮,最終通過(guò)氣浮機刮渣機刮除。在預沉調節池出口位置安裝SS監測儀,根據SS濃度自動(dòng)調節PAC、表面活性劑和PAM的加藥量。

    3)纖維轉盤(pán)過(guò)濾系統。

    采用全浸沒(méi)式纖維轉盤(pán)濾池,濾布過(guò)濾精度高達10μm,依靠濾布的微孔截留廢水中殘留的懸浮物和有機物,保證廢水中CODSS的達標排放。運行一段時(shí)間后,纖維轉盤(pán)濾布截留較多的懸浮物會(huì )導致過(guò)濾能力降低,然后根據纖維過(guò)濾池中的液位自動(dòng)啟動(dòng)反洗抽吸,通過(guò)抽吸泵將濾布表面的污泥抽除。該系統包含直徑為3m的過(guò)濾盤(pán)18組,抽吸泵4臺,液位控制裝置1套。

    (4)污泥壓濾系統。

    本系統配備污泥泵2臺,帶寬2.5m帶式壓濾機1臺,濾布沖洗水泵1臺,空壓機1臺。污泥壓濾系統設PLC控制,污泥泵根據液位啟停,帶式壓濾機及配套系統和污泥泵運行狀態(tài)一致。含水率95%污泥處理能力40m3/h,壓濾泥餅含水率不大于80%。

    2.3 主要構筑物及設備

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    3、工程調試運行總結

    (1)原設計是PACPAM均為提升泵出口管道加藥,依靠管道混合器混合。調試過(guò)程中發(fā)現PAC與廢水混合不均勻,接觸時(shí)間短,不能在進(jìn)入氣浮機以前形成絮體,嚴重影響了氣浮的去除效果。經(jīng)現場(chǎng)試驗,PAC與廢水接觸混合時(shí)間應不小于20s,如混合時(shí)間過(guò)短,PACPAM形成絮凝體松散、細小、不密實(shí)。故調試期間將PAC的加藥點(diǎn)由泵后加藥變更為泵前加藥,依靠高速旋轉的葉輪實(shí)現PAC和廢水的快速混合,保證了PAC與廢水大約20s的接觸時(shí)間。調整后,PACPAM形成的絮凝體體積大、密實(shí),易固液分離。

    (2)本工程原設計采用陰離子PAM,調試期間發(fā)現雖然PACPAM形成了較大的絮凝體,在氣浮設備正常運行情況下,絮凝體大部分沉降,上浮部分不足總量的30%,出水SS非常渾濁。通過(guò)現場(chǎng)試驗發(fā)現常用的親水性的陰離子PAM或陽(yáng)離子PAM雖然與礦井廢水形成了比較密實(shí)、良好的絮凝體,但是并不適應氣浮處理工況,絮凝體易沉降,上浮部分少,SS去除率不超過(guò)40%。而親油兩性PAM則對廢水具有良好的適應性,親油兩性PAM與廢水形成絮凝體速度快、體積大、易上浮,出水SS的去除率在70%以上。

    (3)雖然親油兩性PAM對本項目廢水具有一定適應性,但SS去除率僅在70%左右,仍不能滿(mǎn)足設計要求。調試期間發(fā)現,氣浮溶氣水氣泡消融時(shí)間僅在30s以下,遠低于設計要求的60s以上,通過(guò)分析后認為廢水中存在一定的消泡成分,導致氣泡與廢水接觸后迅速消融,不能起到使絮凝體上浮的作用。經(jīng)過(guò)不斷的試驗和嘗試,通過(guò)在配置PAC時(shí)加入一定量的洗衣粉可使這個(gè)問(wèn)題得以解決。洗衣粉中含有大量的表面活性劑,加入廢水后,降低了廢水的表面張力,提高了溶氣水的品質(zhì),溶氣水氣泡消融時(shí)間在90s左右,絮凝體在氣浮的作用下迅速上浮,出水SS去除率在95%以上。

    (4)親油兩性PAM在水中溶解速度慢,不充分溶解會(huì )造成結塊,失去助凝效果且堵塞泵及管道,一般夏季應保證攪拌溶解1.5h以上,冬季應保證攪拌溶解2.0h以上。

    (5)高效淺層氣浮機回流比在20%30%,溶氣水泵揚程在40m以上,空壓機供氣壓力在0.6Mpa以上時(shí),氣浮機處理效果最佳。

    (6)洗衣粉投加量應控制在35mg/L,投加量太小不起作用,投加量過(guò)大會(huì )造成氣浮表面泡沫太多,不利于浮渣的壓濾和脫水。

    (7)經(jīng)調試和運行結果得知,PAC投加量5560mg/L,PAM投加量56mg/L,洗衣粉投加量35mg/L時(shí),整套系統具有最佳的處理效果,系統出水穩定達標。

    4、運行效果

    本項目運行效果良好,出水水質(zhì)同時(shí)滿(mǎn)足《GB/T189182002城鎮污水處理廠(chǎng)排放標準》一級A標準及《DB13/27962018子牙河水系水污染物排放標準》特別限制要求。(來(lái)源:浙江藍天求是環(huán)保股份有限公司)

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