廢棄菜葉處理廠(chǎng)廢水處理工藝
廢棄菜葉是蔬菜收獲、加工、銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物,含有豐富的有機質(zhì)和N、P、K等多種營(yíng)養元素,具有含水率高、易腐爛等特性,廢棄菜葉腐爛后產(chǎn)生的滲濾液是一種碳、氮和磷含量都較高的廢水。大量廢棄菜葉如果得不到合理處理和處置,則可能在堆放或者填埋過(guò)程中產(chǎn)生惡臭和高濃度的滲濾液,對空氣和地下水造成嚴重的污染。
目前,廢棄菜葉處理廠(chǎng)大多采用A/O、A/A/O等處理工藝,這些工藝普遍存在TN去除率偏低、出水難以穩定達標的問(wèn)題。
1、工程概況
云南省某廢棄菜葉處理廠(chǎng)采用破碎+厭氧產(chǎn)沼氣+泥水分離的模式處理廢棄菜葉,處理量為2500t/d,產(chǎn)生廢水2000m3/d。采用A2O2為主體的工藝處理厭氧出水,在保證COD處理效果的同時(shí),強化對氮的脫除。污泥處理采用疊螺脫水機,出水水質(zhì)滿(mǎn)足《污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準》(GB/T31962―2015)C級標準。該廢水處理裝置占地面積6000m2,于2019年底建設完成開(kāi)始投入運行,總投資為3800萬(wàn)元。
1.1 設計進(jìn)、出水水質(zhì)
廢水處理系統設計進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。
1.2 工藝流程
該廢棄菜葉處理項目進(jìn)水來(lái)自厭氧發(fā)酵系統經(jīng)固液分離后的廢水,是一種高濃度有機廢水,COD、SS、氮和磷的濃度非常高,C/N偏低,需要強化對NH+4-N和TN的去除。本處理工藝設置混凝沉淀和氣浮分離廢水中的SS,同時(shí)去除部分TP。針對出水TN要求,選擇A2O2處理流程,通過(guò)兩級脫氮保證出水TN穩定達標。該廢水的水質(zhì)和水量季節性波動(dòng)較大,需要一套適應性較強的處理工藝。
廢棄菜葉廢水處理流程見(jiàn)圖1。
2、主要處理單元及設計參數
2.1 A2O2+MBR生物處理
好氧池根據已有池體改建,A2O2池體有效容積合計14506m3,其中一級A池有效容積2778m3,一級O池有效容積9878m3,二級A池有效容積1101m3,二級O池(MBR膜池)有效容積749m3,設計污泥濃度(MLSS)為8000mg/L,污泥負荷為0.14kgCOD/(kgMLSS?d)?;旌弦夯亓鞅葹?/span>8~10,設有混合液回流泵2臺(1用1備),單臺回流泵Q=800m3/h、H=90kPa、N=37kW。
一級A池及二級A池中安裝潛水攪拌機,其中一級A池分兩格,一級A池1安裝2臺,葉輪直徑320mm,轉速740r/min,功率2.2kW;一級A池2安裝2臺,葉輪直徑620mm,轉速480r/min,功率10kW;二級A池安裝2臺,葉輪直徑620mm,轉速480r/min,功率5kW。
一級O池中安裝射流曝氣器,某氧轉移效率約25%,曝氣量404m3/min,同時(shí)根據氣水比4∶1選擇射流循環(huán)泵。曝氣風(fēng)機共5臺,其中1臺Q=86m3/min、P=58.8kPa、N=132kW,另外4臺(3用1備)Q=106m3/min、P=58.8kPa、N=160kW,4臺中2臺風(fēng)機為變頻電機,轉速由變頻器控制。
在二級O池中安裝內置式MBR膜,膜材質(zhì)為PVDF,規格25m2×0.4μm,360片,分為6套,單套60片,膜通量最大設計值為0.22m3/(m2?d)。設置3臺膜風(fēng)機,2用1備,單臺Q=27m3/min、P=58.8kPa、N=45kW。2臺自吸泵(1用1備)作為出水泵,單臺Q=115m3/h、H=150kPa、N=11kW。2臺污泥回流泵(1用1備),回流比8~10,單臺泵Q=800m3/h、H=90kPa、N=37kW。同時(shí)為膜設置獨立的控制系統及加藥清洗系統。
2.2 污泥處理
設計好氧產(chǎn)泥系數0.2kgMLSS/(kgCOD?d),預處理及好氧處理合計產(chǎn)泥472t/d(含水率為99%),通過(guò)污泥脫水后產(chǎn)生含水率為80%的污泥23.6t/d,用無(wú)軸螺旋輸送機輸送至小車(chē)上外運。
將現有一格池體改造為污泥池,有效容積453m3,池內安裝2臺潛水攪拌機防止污泥沉積,葉輪直徑320mm,轉速740r/min,功率0.75kW。污泥池配2臺螺桿泵(1用1備)作為污泥進(jìn)料泵,將污泥提升至污泥脫水機,單臺螺桿泵Q=55m3/h、H=300kPa、N=11kW,變頻控制。
污泥脫水采用1臺疊螺脫水機,主體材質(zhì)為不銹鋼304,處理量為400~600kgDS/h,設備總功率9kW,配獨立控制系統,與污泥進(jìn)料泵、加藥裝置、加藥泵連鎖,配獨立三倉式PAM加藥裝置,制藥量為3000L/h,加藥螺桿泵2臺(1用1備),單臺Q=5m3/h、H=300kPa、N=2.2kW。
3、工藝運行
廢水處理系統設備安裝完成后進(jìn)入設備調試和工藝啟動(dòng)階段,接種污泥取自曲靖某城市污水處理廠(chǎng)的脫水剩余活性污泥,含水率約為81.3%,MLVSS/MLSS為71%。接種濃度按3000mg/L計算,接種污泥量為240t。進(jìn)水來(lái)自廢棄菜葉厭氧消化后經(jīng)固液分離后的廢水,啟動(dòng)初始時(shí)O池COD控制在1000mg/L以?xún)?,采用定量間歇進(jìn)水,逐步提高系統的處理負荷。
A2O2池兩個(gè)缺氧段DO控制在0.5mg/L之內,各個(gè)好氧段控制DO為1.0~2.5mg/L。進(jìn)水與一級O池末端的回流混合液及二級O池(膜池)的回流污泥混合后進(jìn)入一級A池,根據TN的脫除及A池的DO進(jìn)行混合液回流量的控制,回流比控制在8~10。根據COD、NH+4-N和TN的負荷調整,通過(guò)污泥回流比和排泥量控制A池MLSS為3~8g/L,膜池為8~10g/L。剩余污泥通過(guò)疊螺脫水系統脫水后外運處置,污泥含水率為81%~83%。
4、結果與討論
4.1 容積負荷變化及污泥濃度控制
圖2所示為系統啟動(dòng)過(guò)程中容積負荷隨時(shí)間的變化關(guān)系。由于啟動(dòng)初期出水NH+4-N濃度過(guò)高,為減少進(jìn)水帶入系統的NH+4-N,控制進(jìn)水量為300m3/d。當NH+4-N濃度降至正常范圍后,隨即提升系統的處理量,將污泥負荷控制在0.05~0.15kgCOD/(kgMLSS?d)、0.02~0.04kgNH+4-N/(kgMLSS?d)、0.04~0.13kgTN/(kgMLSS?d),經(jīng)過(guò)40多天,容積負荷逐步提升到設計值。
圖3所示為各處理水量對應的MLSS,污泥負荷的控制通過(guò)調整系統的MLSS實(shí)現,隨著(zhù)廢水處理量的提升,MLSS也相應提升。此外,由于廢棄菜葉處理有明顯的季節性,水量隨季節變化幅度較大,運行時(shí)需要根據水量調整,以滿(mǎn)足不同處理量時(shí)的MLSS控制要求。
在啟動(dòng)初期池內泡沫和浮渣現象較為嚴重,圖4所示為O池的泡沫和A池的浮渣情況。分析原因可能與接種污泥量偏多,不適應新環(huán)境的污泥死亡較多以及進(jìn)水SS偏高等因素相關(guān)。此外。系統長(cháng)期在低負荷下運行對泡沫和浮渣的產(chǎn)生也有一定的貢獻。因此,通過(guò)控制沉淀和氣浮系統的運行效果、投加消泡劑、投加磷和調整射流曝氣系統等方法消除泡沫對系統正常運行的影響。隨著(zhù)運行負荷的逐步上升,泡沫和浮渣現象逐步減輕并消除。
4.2 對COD的去除效果
圖5所示為系統進(jìn)、出水COD及COD去除率的變化情況。
在運行初期(第1~26天),系統進(jìn)水COD為3900~7400mg/L,出水COD為160~430mg/L,COD去除率達到90%以上。從第27天開(kāi)始,對COD去除率逐漸降低,出水COD逐漸升高。在第40天時(shí),出水COD最高達到1000mg/L以上,COD去除率降到70%。分析認為系統運行初期COD去除率較高可能與調試時(shí)池內注入了約2/3的地下水以及新接種污泥對污染物的吸附作用相關(guān)。此外,為了控制池內NH+4-N的濃度,在開(kāi)始運行的前40天內系統的進(jìn)水量較少,活性污泥的COD負荷平均不到0.03kg/(kgMLSS?d),這導致微生物長(cháng)期缺乏營(yíng)養,開(kāi)始內源呼吸,所以表現為出水COD升高,COD去除率下降。在系統的氨氮去除率升高后,第46天開(kāi)始逐步提升進(jìn)水量,并投加了甲醇作為碳源,污泥的COD負荷約達到0.1kg/(kgMLSS?d)。因此從第47天開(kāi)始系統對COD的去除率逐步恢復,又經(jīng)過(guò)25天左右的運行(第81天),對COD的去除率達到了94%以上,出水COD降至300mg/L以下,系統運行穩定。
4.3 對NH+4-N的去除效果
圖6所示為系統進(jìn)、出水NH+4-N濃度和去除率的變化情況??梢钥闯?,系統的進(jìn)水NH+4-N濃度變化較大(930~1300mg/L)。在系統運行的前15天內,出水NH+4-N逐步上升后趨于平穩,最高達到了740mg/L,NH+4-N去除率較低,平均為40%左右。分析認為運行初期由于系統的污泥齡較短,而硝化菌世代時(shí)間較長(cháng),增殖較慢,影響了硝化反應的進(jìn)行。此外,水溫相對較低、pH值較高(約8.3),游離氨(FA)的升高也會(huì )在一定程度上抑制硝化菌的活性。第38天時(shí),出水NH+4-N開(kāi)始出現降低的趨勢,經(jīng)過(guò)7天左右的運行,出水NH+4-N逐步降至5mg/L以下,NH+4-N去除率逐步上升并穩定在99%以上,最高達到99.8%,系統硝化效果良好。
4.4 對TN的去除效果
圖7所示為系統進(jìn)、出水TN濃度和去除率的變化情況。
在系統啟動(dòng)初期(第5~41天),由于硝化反應微弱,所以大部分NH+4-N沒(méi)有轉化為硝酸鹽,導致反硝化效果也相對較差,表現為系統對TN的去除率較低,出水TN濃度較高。隨著(zhù)系統內硝化作用的加強,NH+4-N幾乎全部轉化為硝酸鹽,為硝化反應的進(jìn)行創(chuàng )造了條件。因此從第48~61天,出水TN開(kāi)始出現緩慢下降的趨勢,系統對TN的去除率也相應地逐步提高。但從第59~78天,發(fā)現出水TN穩定在200mg/L左右,去除率沒(méi)有提升。分析認為與A段DO的控制、混合液的回流比以及碳氮比有關(guān)。相應地采取控制兩個(gè)A段的DO<0.5mg/L、適當加大回流比和投加甲醇作為碳源等措施,從第78天開(kāi)始,出水TN逐步從200mg/L左右降到最低6mg/L,去除率最高時(shí)超過(guò)99.5%。
4.5 對TP的去除效果
由于混凝沉淀和氣浮處理過(guò)程對TP有較高的去除效率,所以進(jìn)入生物處理系統的TP濃度只有5~10mg/L,經(jīng)過(guò)生物處理后出水的TP維持在2~5mg/L。由于進(jìn)入生物處理系統COD/TP達到400,考慮碳源增加后系統的COD/TP高達600~800,所以系統表現為活性污泥增長(cháng)緩慢。解決方案:投加磷酸二氫鈉或少量菜葉原汁,系統缺磷的狀況有所好轉,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運行,池內的浮渣和泡沫問(wèn)題基本消除。
5、運行費用
廢水處理系統的運行費用主要包括藥劑費、電費、水費、人工費、在線(xiàn)監測委托費、排污費、設備維修費等。
①藥劑費:PAC單價(jià)為2元/kg,用量為1.94kg/m3,費用為3.88元/m3;PAM單價(jià)為28元/kg,用量為0.06kg/m3,費用為1.68元/m3;消泡劑單價(jià)為3元/kg,用量為0.08kg/m3,費用為0.24元/m3;化驗藥劑費為4400元/月,折合0.073元/m3(處理水量按2000m3/d計);碳源(甲醇)單價(jià)為3.5元/kg,用量為2.1kg/m3,費用為7.35元/m3。
②電費:電價(jià)為0.85元/(kW?h),用量為23500kW?h/d,費用為9.99元/m3。
③水費:?jiǎn)蝺r(jià)為3.5元/m3,用量為35m3/d,費用為0.061元/m3。
④人工費:主管1人,操作工9人,化驗工1人,主管8000元/月,其余人員5500元/月,折合1.11元/m3。
⑤委托在線(xiàn)監測費:235000元/a,折合0.33元/m3。
⑥排污費:2.7元/m3。
⑦設備維修費:300元/d,折合0.15元/m3。以上合計為27.564元/m3。
6、結論
①采用A2O2工藝處理廢棄菜葉厭氧處理出水,對COD的去除率達到90%以上,出水COD<300mg/L;對NH+4-N的去除率達到99%以上,出水NH+4-N<10mg/L;對TN的去除率達到97%以上,出水TN<45mg/L;對TP的去除率達到90%以上,出水TP<5mg/L,系統運行穩定。
②當廢水水量和水質(zhì)發(fā)生變化時(shí),需相應調整系統內MLSS,保證微生物的負荷在合理范圍內。(來(lái)源:無(wú)錫馬盛環(huán)境能源科技有限公司,江南大學(xué)環(huán)境與土木工程)