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  • 煙氣洗滌廢水趨零排放預處理技術(shù)

    煙氣洗滌廢水趨零排放預處理技術(shù)

    2024-03-21 15:03:02 0

    重金屬污泥熔煉煙氣經(jīng)洗滌后易處理達標排放,但所產(chǎn)生的洗滌廢水與冶煉煙氣污酸類(lèi)似,含有大量的銅、鎳、錳、鋅等金屬離子以及高含量鹽,屬于高重金屬高鹽的難處理廢水;實(shí)現該類(lèi)高鹽廢水的趨零排放具有非常重大的意義。

    目前,該類(lèi)煙氣洗滌廢水的趨零排放處理設計工藝主要包括預處理、蒸氨、炭化、多級蒸發(fā)結晶鹽等過(guò)程,產(chǎn)出冷凝水以及含重金屬的脫硬污泥、氨鹽產(chǎn)品以及工業(yè)鹽產(chǎn)品,其中含重金屬的脫硬污泥返回熔煉系統,從而實(shí)現煙氣洗滌廢水的資源利用與趨零排放。預處理是煙氣洗滌廢水趨零排放的重要一環(huán),尤其是重金屬的去除率、鈣鎂等離子的脫除率等指標,極大影響后續產(chǎn)出工業(yè)鹽產(chǎn)品的質(zhì)量,要求預處理出水總硬度(以碳酸鈣計,下同)維持100mg/L以下,因此,對煙氣洗滌廢水的除重金屬脫硬處理,對藥劑的種類(lèi)、投加量、投加時(shí)間、藥劑成本和處理效果進(jìn)行科學(xué)性的分析和優(yōu)化,意義重大。筆者以某一重金屬污泥熔煉煙氣洗滌廢水為研究對象,研究了不同組合、用量的藥劑對廢水的除重金屬脫硬效果,以及不同因素對處理效果的影響以及對應的藥劑成本情況,為其趨零排放系統的預處理工段提供了設計依據。

    1、實(shí)驗

    1.1 實(shí)驗原料與試劑

    實(shí)驗原料為廣東某金屬再生資源公司的煙氣洗滌廢水,其主要成分如表1所示。

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    主要試劑為生石灰、氫氧化鈉、碳酸鈉等,均為分析純。

    1.2  實(shí)驗設備

    84-1型磁力攪拌器,MP1002型電子天平,SHZ-D(Ⅲ)型循環(huán)水真空泵,PHS-3CpH酸度計;Agilent5100ICP-OES型電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀。

    1.3 實(shí)驗原理與方法

    采用化學(xué)沉淀法去除鈣鎂和重金屬離子,以溶度積常數大小來(lái)選擇相應的藥劑。根據表1中特定濃度金屬離子在OH-體系或CO2-3體系中形成難溶沉淀物的情況,計算出開(kāi)始發(fā)生沉淀的臨界pH、臨界CO2-3濃度以及金屬離子去除到剩余1mg/LpH、CO2-3濃度,見(jiàn)表2。

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    2可以看出OH-體系中,鎂較重金屬難除去,但在pH小于12范圍內,理論上鎂和重金屬離子皆可去除徹底;鈣需要更高的pH方可除去;此時(shí),堿性體系也可去除廢水中砷。CO2-3體系中需要保持較小量游離的CO2-3,表1中金屬離子皆可去除;由于CO2-3體系游離的CO2-3pH影響較大,其游離的CO2-3占加入總碳摩爾百分比與pH的關(guān)系如圖1所示。

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    1表明CO2-3體系中需要較高pH才有更多游離的CO2-3,如pH11.6時(shí),游離CO2-3占比94.9%,此時(shí)除鈣外的大部分金屬離子已沉淀完全。為此,從脫硬難易和藥劑成本上考慮,科學(xué)可行的實(shí)驗是先在OH-體系除鎂除重金屬,再在CO2-3體系除鈣脫硬;因現有易實(shí)現的OH-體系藥劑有氫氧化鈉和生石灰,故分兩種方案進(jìn)行預處理試驗:(1)方案1:氫氧化鈉調節溶液pH-氫氧化鈉除鎂除重金屬-碳酸鈉除鈣;(2)方案2:石灰中和-石灰除鎂除重金屬-碳酸鈉除鈣。

    預處理實(shí)驗是在一個(gè)250mL燒杯中進(jìn)行,首先量取150mL的待處理液倒入250mL燒杯中,并置于帶磁力攪拌功能的反應器上并開(kāi)啟攪拌,往燒杯中按計量比加入一定重量的堿或者碳酸鈉,并充分攪拌,待達到要求的反應pH值和反應時(shí)間后過(guò)濾得到濾液和濾渣,濾液先量體積再經(jīng)稀釋后用ICP測定各金屬含量,計算各金屬的去除率。因濾渣與重金屬污泥性質(zhì)類(lèi)似,可作為污泥熔煉系統的原料,滿(mǎn)足趨零排放的要求,在此對廢渣不作分析。

    1.4 計算分析

    鈣、鎂及重金屬的去除率ηMe,按下式計算:

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    式(1)中:ω0Me為原液中元素Me的質(zhì)量濃度,mg/L;V為原液體積量,L;ωMe為濾液中元素Me的質(zhì)量濃度,mg/L;V1為濾液體積量,L。

    2、結果與討論

    廢水經(jīng)除重金屬、除鎂、除鈣等預處理后滿(mǎn)足蒸氨系統所需的進(jìn)水指標,一般要求鈣、鎂總濃度小于1mmol/L,總硬度在100mg/L以下。

    2.1 方案1預處理試驗

    2.1.1 除鎂除重金屬過(guò)程實(shí)驗

    1)反應終點(diǎn)pH值的影響

    實(shí)驗條件為:煙氣洗滌廢水150mL,常溫下加入一定量氫氧化鈉調節反應所需的pH,攪拌速度400rpm和反應時(shí)間120min,考察反應終點(diǎn)pH值對實(shí)驗效果的影響,見(jiàn)圖2。

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    2中,各種金屬離子一般隨pH值的升高,去除率有所增加,個(gè)別金屬離子有差異;元素鋅和錳隨pH變化不大,去除率皆達98%以上;元素鎳、銅和鎂隨著(zhù)pH值的升高去除率先大幅上升,后緩慢增加,銅的去除率較理論計算低,原因是部分銅與廢水中的氨、氫氧根等發(fā)生配位反應,以絡(luò )合物溶于廢水中;元素砷在氫氧化鈉體系中的去除率先增后減,應是堿性太強時(shí)形成砷酸鈉而重新被溶解的原因。在堿用量方面,氫氧化鈉體系先快速增加再平緩增加,pH10.5~11.5之間增加緩慢,隨后隨著(zhù)pH增加堿用量增加較快。

    氫氧化鈉體系中以pH11.5較適宜,此時(shí)氫氧化鈉用量為10.4kg/m3廢水;鎂去除率為98.7%,此外,砷、鋅、錳、鎳和銅去除率分別為96.10%、99.95%、99.93%、96.48%87.10%,達到下階段進(jìn)水重金屬殘留的要求。

    2)反應時(shí)間的影響

    實(shí)驗條件為:煙氣洗滌廢水150mL,常溫下加入一定量氫氧化鈉調節pH值為11.5,攪拌速度400rpm,考察反應時(shí)間對實(shí)驗效果的影響,實(shí)驗結果見(jiàn)圖3。

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    由圖3可知,氫氧化鈉體系下除鎂除重金屬的反應進(jìn)行速度較快,隨時(shí)間變化不大,到45min之后再延長(cháng)反應時(shí)間,各金屬離子的去除率幾乎不會(huì )增加,故選擇反應時(shí)間為45min即可。

    2.1.2 除鈣脫硬過(guò)程實(shí)驗

    除鈣脫硬實(shí)驗液體為氫氧化鈉體系反應終點(diǎn)pH值約11.5的除鎂除重金屬后液,其組成情況見(jiàn)表3。

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    取上述氫氧化鈉體系除鎂后液150mL,加入一定量碳酸鈉,攪拌速度400rpm和常溫下反應,分別考察反應時(shí)間和碳酸鈉用量對除鈣脫硬效果的影響。實(shí)驗結果見(jiàn)圖45所示。

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    4是在碳酸鈉與鈣離子的摩爾比為2倍情況下,反應時(shí)間的脫硬效果,圖4中表明,碳酸鈉除鈣過(guò)程鎂中仍有部分得到去除,且除鈣反應在短時(shí)間內基本完成,因此反應時(shí)間選定45min為宜。

    5是在反應時(shí)間為45min,不同碳酸鈉用量的脫硬效果。圖5表明,碳酸鈉的用量與除鈣脫硬效果成正相關(guān)性,但是碳酸鈉與鈣離子的摩爾比大于1之后,進(jìn)一步加大碳酸鈉用量除鈣脫硬效果提升不明顯,因此在該體系對應濃度范圍內,除鈣脫硬時(shí)選擇碳酸鈉與鈣離子摩爾比為1.0即可,此時(shí)鈣去除率為95.87%,總硬度為48.51mg/L。

    2.2 方案

    2、預處理試驗

    2.2.1 除鎂除重金屬過(guò)程實(shí)驗

    1)反應終點(diǎn)pH值的影響

    實(shí)驗條件為:煙氣洗滌廢水150mL,常溫下加入一定量石灰調節反應所需的pH,攪拌速度400rpm和反應時(shí)間120min,考察反應終點(diǎn)pH值對實(shí)驗效果的影響。實(shí)驗結果見(jiàn)圖6。

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    6中,各種金屬離子隨pH值的升高表現不同,元素砷、鋅和錳隨pH變化不大,元素鎳、銅和鎂隨著(zhù)pH值的升高去除率先大幅上升,后緩慢增加;石灰用量隨pH增加而增加,在pH11.5之后增加緩慢。較優(yōu)的pH條件為11.5,此時(shí)石灰用量為12.8kg/m3廢水;鎂去除率為99.59%,此外,砷、鋅、錳、鎳和銅去除率分別為98.52%、99.96%、99.91%、95.94%87.24%。

    2)反應時(shí)間的影響

    實(shí)驗條件為:煙氣洗滌廢水150mL,常溫下加入一定量石灰調節pH值為11.5,攪拌速度400rpm,考察反應時(shí)間對實(shí)驗效果的影響,實(shí)驗結果見(jiàn)圖7。

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    由圖7可知,石灰體系對除鎂除重金屬過(guò)程受反應時(shí)間影響不大,45min之后再延長(cháng)反應時(shí)間各金屬離子的去除率幾乎不會(huì )增加,故選擇反應時(shí)間為45min即可。

    2.2.2 除鈣脫硬過(guò)程

    除鈣實(shí)驗液體為石灰體系反應終點(diǎn)pH值約11.5的除鎂除重金屬后液,主要組成如下表4。

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    除鈣脫硬實(shí)驗條件為:取該溶液150mL,加入一定量碳酸鈉,攪拌速度400rpm和常溫下反應,分別考察反應時(shí)間和碳酸鈉用量對除鈣脫硬效果的影響。實(shí)驗結果見(jiàn)圖89所示。

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    8是在碳酸鈉與鈣離子的摩爾比為1的情況下,反應時(shí)間對脫硬的效果,圖中表明,盡管石灰除鎂液含鎂很低,碳酸鈉除鈣過(guò)程鎂仍有部分可以得到去除;除鈣反應在短時(shí)間內基本完成,隨著(zhù)反應時(shí)間延長(cháng)變化不大,反應15min后,鈣去除率達99%以上。

    9是在反應時(shí)間為45min,不同碳酸鈉用量的脫硬效果。圖9表明,隨著(zhù)碳酸鈉的用量的增加而增加,碳酸鈉與鈣離子的摩爾比超過(guò)0.8后,鈣去除率達91%以上;當碳酸鈉與鈣離子的摩爾比大于1之后,進(jìn)一步加大碳酸鈉用量除鈣脫硬效果提升不明顯,因此在該體系對應濃度范圍內,除鈣脫硬時(shí)選擇碳酸鈉與鈣離子摩爾比為1.0即可,此時(shí)總硬度為23.49mg/L。

    2.3 兩種方案的成本及綜合效果對比

    方案1和方案2在上述最優(yōu)化實(shí)驗條件下處理達到同等水平的鈣鎂含量時(shí)的效果及成本對比如表5所示。

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    5表明,兩種方案的重金屬殘留低,鎂離子去除率均達99%以上,鈣離子去除率達96%以上,脫硬后總硬度在50mg/L以下,皆滿(mǎn)足下階段蒸氨系統進(jìn)水要求。試劑成本方面,方案1較方案282.3%,顯然方案2更經(jīng)濟;但方案2脫鎂后液鈣離子更高,其容器管道更易結垢,需進(jìn)一步做好防垢處理。

    3、結論

    針對高重金屬高鹽的煙氣洗滌廢水,選用兩種方案進(jìn)行了除重金屬脫硬預處理研究,結論如下:

    1)方案1:氫氧化鈉調節溶液pH-氫氧化鈉除鎂除重金屬-碳酸鈉除鈣試驗,氫氧化鈉調節最佳pH11.5,反應時(shí)間45min,此時(shí)氫氧化鈉用量為10.4kg/m3廢水;鎂、砷、鋅、錳、鎳和銅去除率分別為98.7%、96.10%、99.95%、99.93%、96.48%87.10%;碳酸鈉除鈣過(guò)程,最經(jīng)濟碳酸鈉用量為鈣離子的等摩爾量,反應時(shí)間45min適宜,此時(shí)鈣總去除率為96.79%,總硬度為48.51mg/L。

    2)方案2:石灰中和-石灰除鎂除重金屬-碳酸鈉除鈣試驗,石灰調節最佳pH11.5,反應時(shí)間45min,此時(shí)石灰用量為12.8kg/m3廢水;鎂、砷、鋅、錳、鎳和銅去除率分別為99.59%、98.52%、99.96%、99.91%、95.94%87.24%;碳酸鈉除鈣過(guò)程,最經(jīng)濟碳酸鈉用量為鈣離子的等摩爾量,反應時(shí)間45min適宜,此時(shí)鈣總去除率為98.51%,總硬度為23.49mg/L。

    3)方案1與方案2,重金屬殘留低,鎂離子總去除率均達99%以上,鈣離子總去除率達96%以上,脫硬后總硬度在50mg/L以下,皆滿(mǎn)足下階段蒸氨系統進(jìn)水要求。但方案1較方案2的試劑成本高82.3%,顯然方案2更經(jīng)濟。(來(lái)源:廣東飛南資源利用股份有限公司)

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