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  • 皮革加工廢水提標改造工藝

    2025-01-07 17:05:59 2

    河南某皮革加工企業(yè)是一家擁有年加工700萬(wàn)張高檔皮革能力的公司,原材料為西班牙、澳大利亞、新西蘭等國進(jìn)口綿羊皮。在皮革加工的水洗、浸水、脫脂、軟化、鞣制、整飾等工段加入大量酸、堿、洗滌劑、鹽、脫脂劑、加脂劑、染料等化學(xué)藥劑,其外排廢水具有水質(zhì)水量波動(dòng)大、高色度、高氮、高磷、高硫化物等特點(diǎn),是比較難處理的高濃度有機廢水。

    1、項目概況

    2012年該企業(yè)配套建設了一座處理規模為1×104m3/d的污水處理廠(chǎng),污水處理后排入集聚區污水處理廠(chǎng)。2018年,由于鞣制工藝升級等原因造成廢水水質(zhì)大幅改變,原有處理工藝已不能滿(mǎn)足排放標準要求。

    本次改造的主要原因:①由于原納管污水廠(chǎng)無(wú)法處理該污水中的磷,需在企業(yè)污水廠(chǎng)內部處理。②排放方式改為直排,標準由集聚區污水處理廠(chǎng)納管標準提標至《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB189182002)的一級A標準。③鞣制工藝由鉻鞣逐漸轉變?yōu)橛袡C磷(四羥甲基氯化磷、四羥甲基硫酸磷)鞣制,原有處理工藝無(wú)法去除污水中大量有機磷,總排口TP超標。④含硫廢水氮含量較高,且未設置單獨預處理,造成綜合廢水生化系統脫氮負荷較高,出水氨氮、總氮不達標。

    2、進(jìn)出水水質(zhì)、水量及工藝流程

    設計進(jìn)、出水水質(zhì)及水量見(jiàn)表1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    提標改造工藝流程見(jiàn)圖1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    3、工藝設計

    3.1 改造思路

    參考類(lèi)似廢水深度處理的工程經(jīng)驗及大量小試研究結果,確定該工程改造思路如下:

    ①根據分水分質(zhì)原則,將高磷廢水單獨收集,在預處理末端增加高級氧化工段,去除大部分有機磷及COD,增加后續生化系統穩定性。

    ②含硫、脫脂廢水預處理末端增加A/O工段,強化脫氮能力。

    ③二沉池出水B/C值約為0.1,且還有一部分難降解的有機磷,故深度處理采用高級氧化工藝。

    ④增配污泥脫水裝置,強化系統排泥。

    ⑤增加PLC自控系統,實(shí)現精準化運行。

    3.2 主要設計參數

    3.2.1 高磷廢水預處理系統(2000m3/d

    1#格柵、調節池。鋼混結構,1座,有效池容675m3,HRT=8.1h。設機械細格柵1臺、高速潛水推流器2臺、潛污泵3臺。

    2#初沉池。鋼混結構,1座,表面水力負荷0.74m3/m2?h),沉淀時(shí)間3.4h,設半橋式周邊傳動(dòng)刮泥機1臺。

    ③芬頓反應沉淀池。新建,鋼混結構,1座;反應區分3格,分別為調酸池、反應池、中和池,反應池有效池容80m3,HRT=57.8min;沉淀池采用輻流式,表面水力負荷0.54m3/m2?h),沉淀時(shí)間4.6h;設不銹鋼攪拌機3臺、半橋式刮泥機1臺、排泥泵2臺。調酸池控制廢水pH4~5,反應池投加芬頓試劑、PAM,中和池投加NaOH控制pH6~9。沉淀池出水自流進(jìn)入預酸化池。

    3.2.2 含硫、脫脂廢水預處理系統(1000m3/d

    2#格柵、調節池。鋼混結構,1座,有效池容337.5m3,HRT=8.1h。設機械細格柵1臺、高速潛水推流器2臺、潛污泵2臺。

    ②吹脫池。鋼混結構,1座,有效容積225m3,HRT=5.4h。池底設置曝氣系統,曝氣強度3m3/m2?h);投加藥劑為硫酸、脫硫劑、PAM。

    3#初沉池。鋼混結構,1座,表面水力負荷0.37m3/m2?h),沉淀時(shí)間6.8h。設半橋式周邊傳動(dòng)刮泥機1臺、排泥泵2臺。

    ④脫硫曝氣池。鋼混結構,1座,有效容積為1212m3,HRT=1.2d。池底設置曝氣系統,曝氣強度4m3/m2?h)。

    ⑤中沉池。同3#初沉池。

    A/O池。新建,鋼混結構,1座,缺氧區有效容積為525m3,HRT=12.6h,好氧區有效容積為1725m3,HRT=1.7d,MLSS5500mg/L,污泥負荷0.21kgCOD/kgMLSS?d),污泥回流比100%,混合液回流比300%;設潛水推流器3臺、穿墻泵3臺,池底設置曝氣系統,曝氣強度4m3/m2?h)。

    ⑦終沉池。新建,同3#初沉池;設污泥泵3臺,用于污泥回流及剩余污泥排放。

    ⑧中間提升池。新建,鋼混結構,1座,有效容積84m3,HRT=2h。設潛污泵3臺,污水提升至ABR池。

    3.2.3 綜合廢水預處理系統(7000m3/d

    ①格柵、集水池。聯(lián)建,鋼混結構,2組并聯(lián);集水池,2座,有效容積312m3;設置機械粗格柵2套(配套螺旋輸送機1臺)、潛水攪拌器2臺、提升泵4臺。

    ②細格柵、旋流沉砂池。聯(lián)建,鋼混結構,2組并聯(lián);旋流沉砂池,2座,HRT=130s;設機械細格柵2套(配螺旋輸送機1臺)、沉砂器2臺、砂水分離器1臺。

    1#初沉池。鋼混結構,2座,表面水力負荷為0.73m3/m2?h),沉淀時(shí)間為4.1h;設置半橋式周邊傳動(dòng)刮泥機2臺、螺桿排泥泵3臺。

    ④調節池。鋼混結構,2座,有效容積為2722.5m3,HRT=18.7h。設潛水攪拌機8臺。

    ⑤物化反應沉淀池。同1#初沉池;另在進(jìn)水口設置2座絮凝反應池,單池反應時(shí)間23.0min,設框式攪拌機4臺。

    3.2.4 綜合廢水生化處理系統(10000m3/d

    ①預酸化池。與調節池、加藥間聯(lián)建,鋼混結構,1座,有效容積為3942m3,HRT=13.5h;設潛水推流器4臺、潛污泵3臺。

    ABR池。鋼混結構,2座,有效池容為14840m3,HRT=1.5d,上流室與下流室的寬度比為3.31,容積負荷為1.2kgCOD/m3?d);每個(gè)上流室設3個(gè)泥斗、1套排泥管,每個(gè)下流室設1套污泥回流管;池頂設置水封器2個(gè),氣水分離器1套。

    ABR沉淀池。鋼混結構,2座;表面水力負荷為0.46m3/m2?h),沉淀時(shí)間為4.3h;配套1座污泥井;設半橋式周邊傳動(dòng)刮泥機2臺,排泥泵3臺。

    A/O氧化溝。鋼混結構,2座,有效容積為52576m3;兼氧區14870m3,HRT=1.5d;好氧區37706m3,HRT=3.8d,MLSS6000mg/L,有機污泥負荷0.04kgCOD/kgMLSS?d),混合液回流比300%。設低速推流器28臺,管式微孔曝氣器8900套,曝氣量為2~4m3/個(gè)?h),混合液回流泵4臺。

    ⑤二沉池。鋼混結構,2座,表面水力負荷為0.34m3/m2?h),沉淀時(shí)間為5.8h;與污泥提升泵房聯(lián)建;設半橋式周邊傳動(dòng)刮泥機2臺、排泥泵3臺。

    ⑥中間水池。鋼混結構,1座,有效容積525m3,設潛污泵3臺。

    3.2.5 綜合廢水深度處理系統(10000m3/d

    ①臭氧高級氧化池

    新建,鋼混結構,2座,有效容積600m3,HRT=1.4h。設臭氧發(fā)生器2臺。

    ②一級芬頓氧化池

    新建,鋼混結構,1座,有效容積540m3,HRT=1.3h。池底設空氣攪拌系統。

    1#三沉池

    新建,鋼混結構,1座,表面水力負荷為0.68m3/m2?h),沉淀時(shí)間為2.9h。設半橋式周邊傳動(dòng)刮泥機1臺、排泥泵3臺。

    ④二級芬頓氧化池

    新建,鋼混結構,1座,有效容積800m3,HRT=1.9h。池底設空氣攪拌系統。

    2#三沉池

    新建,同1#三沉池。

    3.2.6 污泥處理系統

    ①污泥濃縮池

    新建1座(共3座),鋼混結構,設全橋式污泥濃縮機3臺。

    ②污泥脫水間

    框架結構,1座,新增全自動(dòng)隔膜式板框壓濾機1臺(共4臺),同時(shí)配套高壓污泥泵4臺以及加藥裝置4套。

    4、實(shí)際運行效果及經(jīng)濟分析

    該項目于2019年建成并投入運行。近一年來(lái),污水廠(chǎng)實(shí)際處理水量為6550~10179m3/d,平均為8791m3/d,以2021年全年運行數據(月均值,各預處理及生化段水質(zhì)數據源于污水廠(chǎng)化驗室,總出水水質(zhì)數據源于在線(xiàn)監測設備)分析各主要工藝單元對COD、NH3-N、TP、TN的去除效果,具體分別如表2~5所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由表2可知:①高磷、含硫及脫脂廢水的COD波動(dòng)較大,分別為2430~7260、5750~10800mg/L;綜合廢水的COD波動(dòng)相對較小,平均為4485mg/L;②高磷、含硫及脫脂廢水預處理及綜合廢水深度處理對COD的平均去除率分別達到83.1%、95.2%、89.0%。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由表3可知:①含硫、脫脂廢水NH3-N濃度高且波動(dòng)較大,是其他廢水的1.4~7.9倍;②高磷、含硫及脫脂廢水預處理及綜合廢水深度處理對NH3-N的平均去除率分別為23.6%、50.3%、28.4%。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由表4可知:高磷廢水TP平均為112.1mg/L,經(jīng)預處理及生化處理后平均為6.7mg/L,經(jīng)深度處理后平均為0.37mg/L;預處理及綜合廢水深度處理對TP的平均去除率分別為75.2%、94.4%。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由表5可知:①含硫、脫脂廢水TN波動(dòng)較大,平均為371.8mg/L,經(jīng)預處理后平均為111.7mg/L;②含硫、脫脂和高磷廢水預處理及深度處理對TN的平均去除率分別為68.9%、34.7%、23.3%,總出水TN平均為10.8mg/L。

    該提標改造工程總投資為5700萬(wàn)元。直接運行費用共計9.4/m3,其中:人工費0.4/m3,電費2.7/m3,藥劑(雙氧水、硫酸亞鐵、硫酸、液堿等)費5.9/m3,污泥處置費0.4/m3。主要運行經(jīng)驗總結如下:

    ①高級氧化工藝對有機磷去除效果較好,但運行成本相對較高。

    ②由于水質(zhì)、水量波動(dòng)較大,所有加藥單元需每天檢測水質(zhì),確定最佳加藥量,避免浪費。

    ③混合液回流泵出口宜設置流量計,以便精準控制回流比。

    5、結語(yǔ)

    ①由于皮革加工過(guò)程中需加入大量酸、堿、洗滌劑、鹽、脫脂劑、加脂劑、染料等藥劑,因此其外排廢水具有水質(zhì)水量波動(dòng)大、色度高、氮高、有機磷高、硫化物高等特點(diǎn),屬于較難處理的高濃度有機廢水。

    ②由于廢水水質(zhì)和執行排放標準的變化,廢水處理工程改造包括高磷廢水增加Fenton氧化預處理工藝;含硫、脫脂廢水增加A/O工藝,強化脫氮;末端采用兩級Fenton氧化深度處理工藝。該工程投資為5700萬(wàn)元,綜合運行費用為9.4/m3。

    ③即使進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大,改造后的深度處理工藝對COD、TP、氨氮、總氮的平均去除率分別達到89.0%、94.4%、28.4%、23.3%,出水主要污染物指標可達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB189182002)的一級A標準。(來(lái)源:河南省正大環(huán)境科技咨詢(xún)工程有限公司,鄭州大學(xué)環(huán)境技術(shù)咨詢(xún)工程有限公司)

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