燃煤電廠(chǎng)脫硫廢水處理系統改造工藝方案對比分析
全康環(huán)保:摘 要:為適應運行參數提升和環(huán)保要求的提高,國內某燃煤電廠(chǎng)對脫硫廢水的處理系統進(jìn)行了工藝改造。本文對三種工藝方案進(jìn)行了分析對比,認為以反滲透系統為核心工藝,采用兩級軟化加微濾工藝對廢水進(jìn)行預處理的脫硫廢水資源化綜合利用工藝方案具有明顯優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:脫硫廢水處理; 反滲透; 淡水回收
1 背景
某裝機容量為5000MW的燃煤電廠(chǎng),采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫。為了進(jìn)一步利用水資源和保護環(huán)境,順應日趨嚴格的環(huán)保政策,該廠(chǎng)結合脫硫系統現狀和脫硫廢水特性,優(yōu)化脫硫廢水處理工藝方案,以達到脫硫廢水資源化綜合利用目的。
2 現有廢水處理系統
該廠(chǎng)現有脫硫廢水處理系統采用中和絮凝澄清工藝處理脫硫廢水,設計處理量為2×25m3/h。
2.1 系統出力偏低
隨著(zhù)煤種及脫硫系統控制參數的變更,目前全廠(chǎng)脫硫廢水總量約90m3/h,原脫硫廢水處理系統出力已經(jīng)不能滿(mǎn)足全廠(chǎng)的脫硫廢水處理要求。
2.2 污泥處理問(wèn)題
原脫硫廢水處理系統設計澄清池排泥直接排至機組渣漿池,沒(méi)有污泥脫水系統。
2.3 后續末端廢水的處理
脫硫廢水含鹽量高,難以采用常規工藝進(jìn)行處理實(shí)現綜合利用。
3 工藝技術(shù)方案對比選擇
3.1 方案及優(yōu)缺點(diǎn)
3.1.1 方案一:脫硫廢水常規處理方案(圖1)
脫硫廢水經(jīng)過(guò)預沉后進(jìn)入廢水緩沖池,緩沖池設曝氣裝置,進(jìn)行均質(zhì)攪拌的同時(shí)也去除部分COD。絮凝沉淀反應器中首先投加石灰乳調節pH至9.0~9.5,接著(zhù)投加重金屬沉淀劑有機硫,進(jìn)一步去除重金屬離子,然后投加凝聚劑和絮凝劑,在低轉速下促進(jìn)絮體進(jìn)一步長(cháng)大以便下一級澄清去除。絮凝沉淀反應器出水自流分兩列進(jìn)入澄清器,在澄清器內絮體進(jìn)一步長(cháng)大,并通過(guò)上部斜板進(jìn)行沉淀分離,上部清水進(jìn)入清水池。
澄清器底部污泥回流至絮凝沉淀反應器作為絮凝反應的晶核,其余污泥輸送至污泥緩沖罐,經(jīng)壓濾機脫水后,由電廠(chǎng)原有污泥干化系統處理后送至煤場(chǎng)摻燒。壓濾機濾液返回廢水緩沖池繼續處理。
優(yōu)點(diǎn):(1)工藝流程短,設備較少,運行檢修工作量小。(2)占地面積小,土建投資相對較小。(3)未投加軟化藥劑,泥渣量相對較小。
缺點(diǎn):(1)水質(zhì)還無(wú)法滿(mǎn)足后續蒸發(fā)結晶系統進(jìn)水要求,需要進(jìn)行進(jìn)一步軟化處理。(2)出水水量并未減少,且廢水中含鹽量相對較低,如要進(jìn)行蒸發(fā)結晶處理,還需要增加預處理設施和減量處理。
3.1.2 方案二:脫硫廢水零排放處理方案(圖2)
廢水緩沖池后增設一級軟化應箱在一級軟化反應箱投加Ca(OH)2或NaOH,進(jìn)行攪拌反應生成Mg(OH)2、CaSO4沉淀以降低脫硫廢水中的Mg2+、SO42-含量。澄清器出水進(jìn)入二級軟化反應箱,投加Na2CO3,與脫硫廢水中的Ca2+反應生成CaCO3沉淀,以降低脫硫廢水中的Ca2+含量。
二級反應器出水自流進(jìn)入澄清器進(jìn)行固液分離,然后經(jīng)過(guò)濾器過(guò)濾后進(jìn)入蒸發(fā)結晶系統。加藥系統中Ca(OH)2、Na2CO3設干粉貯存、藥液制備及投加裝置。Ca(OH)2投加采用大流量循環(huán)管布置方式。
優(yōu)點(diǎn):(1)采取兩級軟化處理,系統出水可直接滿(mǎn)足蒸發(fā)結晶系統進(jìn)水水質(zhì)要求。(2)由于用有機硫沉淀重金屬的反應主要在第一級系統完成反應,第二級反應產(chǎn)生的碳酸鈣泥渣純度較高,除做脫水處理外,也可送至脫硫系統作為吸收劑回用。
缺點(diǎn):(1)工藝流程較長(cháng),設備較多,運行檢修工作量大,土建投資較大。(2)兩級軟化后的脫硫廢水固液分離效果差,澄清器占地面積大。(3)需要投加大量軟化藥劑,運行成本較高。(4)脫硫廢水出水水量并未減少,且廢水中含鹽量相對較低,如直接進(jìn)行蒸發(fā)結晶處理,需要進(jìn)一步進(jìn)行減量處理。
3.1.3 方案三:脫硫廢水資源化綜合利用工藝(圖3)
該方案以反滲透系統為核心工藝對脫硫廢水進(jìn)行脫鹽減量處理,并對淡水進(jìn)行回收利用。
優(yōu)點(diǎn):(1)兩級軟化大大降低了后續廢水減量和結晶系統結垢風(fēng)險,微濾處理系統出水可直接滿(mǎn)足后續廢水減量系統進(jìn)水水質(zhì)要求。(2)反滲透系統回收率可以達到50%,可將最終產(chǎn)生的濃鹽水量降低50%,濃鹽水可直接進(jìn)入電解制氯,可以大大降低后續系統的投資及運行費用。(3)反滲透系統產(chǎn)生的淡水約50m3/h可返回工業(yè)水或其他系統回收利用。(4)占地面積最小,自動(dòng)化程度最高。(5)充分利用海邊電廠(chǎng)優(yōu)勢,把脫硫廢水中的氯離子進(jìn)行了資源化綜合利用。
缺點(diǎn):(1)采用兩級反應加微濾工藝對脫硫廢水進(jìn)行預處理在國內電力行業(yè)尚無(wú)成熟的工程經(jīng)驗,因此在工程建設前必須就具體工藝設計參數進(jìn)行進(jìn)一步試驗驗證。(2)該方案需要投加大量軟化藥劑,運行成本較高。
3.2 方案比較
各方案主要特點(diǎn)比較如表1所示。
綜上所述,從各方案自動(dòng)化程度、占地面積、系統最終排放物種類(lèi)、資源化利用程度以及投資、運行費用比較,方案三均有較好的優(yōu)勢。
4 結語(yǔ)
脫硫廢水處理系統改造需要考慮到設備基礎、占地面積、運行可靠性、水質(zhì)要求等。綜合對比常規處理方案,零排放處理方案和資源化綜合利用工藝方案表明,以反滲透系統為核心工藝,采用兩級軟化加微濾工藝對脫硫廢水進(jìn)行預處理的源化綜合利用工藝方案在自動(dòng)化、資源利用和投資運行費用等方面均具有明顯優(yōu)勢。
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