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  • 天津某工業(yè)園區污水廠(chǎng)擴容與提標改造工程實(shí)例

    天津某工業(yè)園區污水廠(chǎng)擴容與提標改造工程實(shí)例

    2021-11-03 16:26:06 2

    全康環(huán)保:摘要:天津某工業(yè)園區采用水解酸化/厭氧/缺氧/好氧/MBR/臭氧氧化/紫外消毒工藝對園區內污水處理廠(chǎng)進(jìn)行擴容與提標改造。工程設計處理能力為10000m3/d,連續9個(gè)月的運行結果表明,當進(jìn)水SS、COD、NH4+-N、TP和TN濃度分別為28~84、75~335、17~38.4、2.7~5.2和17~48mg/L時(shí),經(jīng)該工藝處理后對SS、C0D、NH4+-N、TP和TN的平均去除率分別高達92%、87%、96%、95%、78%,出水水質(zhì)滿(mǎn)足天津市《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(DB12/599―2015)A標準。該工程具有運營(yíng)成本適中、自動(dòng)化程度高及污染小等特點(diǎn)。

    近年來(lái),隨著(zhù)工業(yè)化的不斷發(fā)展,城市污水量及其污水復雜程度不斷增加,污水處理難度加大。為了保證城市工業(yè)化與生態(tài)化建設的協(xié)調發(fā)展,需對處理不達標污水處理廠(chǎng)進(jìn)行擴容和提標改造,以便更好地為整體城市建設與發(fā)展提供功能支撐。

    天津大港某工業(yè)園區歷經(jīng)多年的建設發(fā)展,已經(jīng)形成以精細化工、合成材料、有機中間體、生物制藥、機械加工等產(chǎn)業(yè)為主的綜合性產(chǎn)業(yè)園區。隨著(zhù)園區各類(lèi)企業(yè)的入駐,污水量逐年增加,污水水質(zhì)更加復雜化,已超出當前污水處理站處理能力,且處理效果無(wú)法達到排放標準。按天津市最新地方排放標準的要求,需對其進(jìn)行擴容和提標改造。

    1 項目概況

    園區規劃面積約為7.5k?O。目前已建成污水處理廠(chǎng)一座,污水處理能力為5000m3/d該污水處理廠(chǎng)原設計工藝為預處理+缺氧+接觸氧化+沉淀+多介質(zhì)接觸過(guò)濾+催化氧化+曝氣生物濾池+高效過(guò)濾+脫鹽,設計出水水質(zhì)要求達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918―2002)的一級A標準。但在實(shí)際運行過(guò)程中,后續的“多介質(zhì)接觸過(guò)濾+催化氧化+曝氣生物濾池+高效過(guò)濾+脫鹽”深度處理工藝未啟用,出水水質(zhì)未能達標。

    根據目前園區各企業(yè)污水排放量統計,園區污水量已增至8000m3/d,超過(guò)現有污水廠(chǎng)總處理能力。天津市《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(DB12/599―2015)規定:當設計處理規模10000m3/d時(shí),執行A標準?;趫@區污水產(chǎn)量增加和對污水廠(chǎng)排放要求提高的客觀(guān)情況,決定將園區污水廠(chǎng)處理能力擴容至10000m3/d并提標至天津市《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(DB12/599―2015)的A標準。

    2 水質(zhì)及原工藝運行分析

    2.1 水質(zhì)分析

    該污水處理廠(chǎng)以處理工業(yè)園區企業(yè)廢水及生活污水為主,園區多為石化企業(yè),水質(zhì)較復雜。雖然園區企業(yè)有自身的污水處理設施,但仍有部分含油、含堿廢水進(jìn)入污水收集管網(wǎng),繼而進(jìn)人處理系統。根據12個(gè)月的連續監測結果,確定了污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)范圍,并將其作為設計依據。設計進(jìn)水及出水水質(zhì)見(jiàn)表1。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    ①可生化性分析

    B/C是判斷污水可生化性的重要指標,一般認為B/C>0.45可生化性較好,B/C>0.3可生化,B/C<0.3較難生化,B/C<0.25不易生化。根據污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)統計,B/C為0.19~0.29,屬于較難生化廢水。為了提高污水的可生化性,工藝前端采用水解酸化工藝進(jìn)行預處理,這是本處理工藝的重要環(huán)節。

    ②生物脫氮分析

    BOD5/TN值是判別常規脫氮工藝能否有效脫氮的重要指標。從理論上講,BOD5/TN多2.86就能進(jìn)行生物脫氮,但一般認為BOD5/TN這4.0才能進(jìn)行有效脫氮。根據污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)統計,BOD5/TN為3.83~7.84,原水水質(zhì)大多數情況下能滿(mǎn)足生物脫氮要求。根據水質(zhì)監測數據,總氮處于上升趨勢,故該工程預留碳源投加裝置。

    ③生物除磷分析

    BOD5/TP值是鑒別常規除磷工藝能否生物除磷的主要指標。一般認為該值要大于20,比值越大,生物除磷效果越明顯。根據污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)統計,BOD5/TP為32.9~90.9,滿(mǎn)足生物除磷的要求。

    2.2 原工藝運行分析

    原處理工藝流程見(jiàn)圖1。

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    原水經(jīng)格柵、沉砂池等簡(jiǎn)單的預處理后進(jìn)人缺氧+好氧工藝,經(jīng)沉淀池沉淀后排放。該工藝無(wú)法完成生物除磷,磷的去除只能依靠化學(xué)絮凝作用,需投加大量藥劑。該工藝結構簡(jiǎn)單,污泥負荷低,抗沖擊能力差,高負荷污水尤其是工業(yè)廢水易對污泥系統造成沖擊,致其崩潰,無(wú)法達到處理效果,這是目前出水COD、NH4+-N、TN嚴重超標的主要原因,加之后續深度處理工藝未啟用,使整套污水處理系統處于癱瘓狀態(tài)。

    3 提標改造工藝

    3.1 工藝選擇

    該污水處理廠(chǎng)進(jìn)水B/C值為0.19~0.29,屬難生化廢水,提高廢水的可生化性是必不可少的處理過(guò)程,故在生化反應前段設置水解酸化池。生化主體工藝采用A20工藝,該工藝可滿(mǎn)足污水中大部分有機物的去除,且可以充分利用原有缺氧池和接觸氧化池等構筑物,工程量較小。采用MBR膜處理系統進(jìn)行泥水分離,同時(shí),也將大部分溶解態(tài)和膠體態(tài)的污染物攔截下來(lái)。由于化工廢水的特性,MBR池出水含一部分難生物降解的可溶性有機物,故通過(guò)臭氧強氧化將其徹底降解,實(shí)現有機污染物達標。最后通過(guò)紫外線(xiàn)消毒后排放。

    3.2 改造后工藝流程

    改造后工藝流程見(jiàn)圖2。

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    原水經(jīng)調節池均化水質(zhì)后進(jìn)人水解酸化池,水解酸化池可以提高污水的可生化性,從而減少反應時(shí)間和處理能耗。水解酸化池出水進(jìn)人A2O池池進(jìn)行進(jìn)一步的生化反應,發(fā)生碳氧化、硝化與反硝化、磷的厭氧釋放與好氧超量吸收。該工藝段是整個(gè)工藝的核心工藝,大部分污染物在此去除。

    通過(guò)MBR膜的過(guò)濾作用,實(shí)現泥水的有效分離。同時(shí)在該工段投加PAC,增強菌膠團的凝聚和吸附作用,提高溶解態(tài)磷的吸附與吸收,TP濃度在此進(jìn)一步降低。

    MBR池出水仍含一部分難生物降解的可溶性有機物,故通過(guò)臭氧強氧化將其徹底降解,以達到排放要求。臭氧及其產(chǎn)生的活潑自由基使發(fā)色基團中的不飽和鍵斷裂生成小分子的酸和醛,從而使出水色度顯著(zhù)降低。

    隨后,污水中的病菌在紫外線(xiàn)的照射下被滅活,實(shí)現達標排放。

    預處理及生化處理產(chǎn)生的污泥均排至污泥濃縮池進(jìn)行減量化處理。

    3.3 主要構筑物及設計參數

    ①調節池。2座,鋼筋混凝土結構,總有效容積為8400m3,停留時(shí)間為21h。

    ②事故池。2座,鋼筋混凝土結構,總有效容積為3150m3,停留時(shí)間為7.7h。

    ③水解酸化池。4座,鋼筋混凝土結構,總有效容積為6051.5m3,停留時(shí)間為14.52h。

    ④A2O池。設計水量為10000m3/d,水溫為12℃。污泥負荷為0.081kgBOD5/(kgMLSS.d)。

    厭氧池:4座,總有效容積為810m3,停留時(shí)間為1.94h,MLSS為3333mg/L,D0值為0.2mg/L。

    缺氧池:4座,總有效容積為3600m3,停留時(shí)間為8.64h,MLSS為5000mg/L,DO值為0.5mg/L,缺氧池至厭氧池回流比為200%。

    好氧池:4座,總有效容積為7962m3,停留時(shí)間為19.16h,曝氣量為63.50Nm3/min,MLSS為6667mg/L,好氧池至缺氧池回流比為300%,DO值為2.3mg/L,好氧泥齡??20d。

    ⑤MBR池。20座,單池設計尺寸:L x Bx H =5.6m x 3.0m x 3.5m,其中膜池12座,反洗水池4座,化學(xué)清洗水池4座。膜瞬時(shí)過(guò)濾通量為15L/(?O?h),日累計過(guò)濾時(shí)間21.6h,日累計反洗時(shí)間0.48h,反洗通量為25L/(?O?h),日累計過(guò)濾水量為10445.8m3,日累計反洗水量為386.8m3,日累計有效產(chǎn)水量為10059m3,MLSS為8000mg/L,膜池至好氧池回流比為500%,DO值為2.0mg/L,剩余干污泥量為805kg/d。

    ⑥污泥濃縮池。1座,鋼結構,圓形,有效容積為254.3m3。

    ⑦臭氧接觸池。2座,總有效容積為162m3,采用曝氣投加方式,臭氧產(chǎn)生濃度為60kg/h。臭氧破壞器規格為40~50Nm3/h,N=5.5kW,2套(1用1備)。

    ⑧除臭系統。生物濾床1座,一體化玻璃鋼設備,有效容積為435m3。生物濾床為全封閉,設檢修口、觀(guān)察口、裝卸料口、進(jìn)出氣口、給排水裝置等。內含新型營(yíng)養型生物濾料,生物濾料為礦石覆蓋營(yíng)養膜無(wú)機濾料,典型的濾料尺寸為15~25mm。

    生物濾床除臭工藝基本流程見(jiàn)圖3。

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    廢氣經(jīng)導人口先平流進(jìn)入預處理床,經(jīng)前級清水洗滌,在洗滌區完成對酸性和水溶性氣體污染物的吸收、除塵及加濕的預處理。未清除的惡臭氣體再進(jìn)入生物濾床過(guò)濾區,污染物從氣相轉移到生物膜表面。生物濾床利用微生物的代謝活動(dòng)降解揮發(fā)性有機化合物(VOCs)和惡臭物質(zhì),從而達到無(wú)臭化、無(wú)害化的目的。

    ⑨紫外消毒渠。1座,有效容積為47.3m3,接觸時(shí)間為408s。

    4 運行效果

    4.1 對SS的去除效果

    改造后運行期間系統對SS的去除效果如圖4所示。

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    如圖4所示,運行期間進(jìn)水SS不穩定,5月一9月進(jìn)水SS為69~84mg/L,10月之后SS降至28~40mg/L,出水SS穩定保持在4mg/L,SS去除率在92%左右波動(dòng)。SS的去除主要依靠MBR膜的過(guò)濾作用實(shí)現,由于MBR膜孔徑為0.1pm并結合定期自動(dòng)反洗,因此,膜通量基本維持不變,從而保證出水SS穩定達標。

    4.2 對COD的去除效果

    運行期間對COD的去除效果見(jiàn)圖5。

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    如圖5所示,運行期間進(jìn)水COD不穩定,最低為75mg/L,最高335mg/L;出水COD較為穩定,維持在11~28mg/L;C0D去除率較穩定,平均去除率為87%,且整體呈逐步升高趨勢。難降解有機物經(jīng)水解酸化池處理后,被分解為小分子易降解有機物,提高了廢水的可生化性,進(jìn)而提高了后續處理工藝對COD的去除率。隨著(zhù)運行時(shí)間的不斷增加,水解酸化池和后續工藝的活性污泥穩定性逐漸提高,處理效率隨之提高。

    4.3 對NH4+-N的去除效果

    運行期間對NH4+-N的去除效果見(jiàn)圖6。

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    如圖6所示,2018年運行期間進(jìn)水NH4+-N穩定在17~29mg/L,出水NH4+-N維持在3mg/L以下。2019年1月由于園區某工廠(chǎng)超標排放,進(jìn)水NH4+-N突然增高至38.4mg/L,但出水NH4+-N濃度依然維持在較低水平,說(shuō)明已經(jīng)形成穩定的污泥系統,具有一定的抗沖擊負荷能力。除2018年10月夕卜,NH4+-N去除率均在96%以上,10月去除率為84%,造成該情況原因是進(jìn)水污染物濃度較低,未及時(shí)調小曝氣量,活性污泥自身發(fā)生氧化,使其活性降低,從而導致NH4+-N去除率降低。

    如圖7所示,運行期間進(jìn)水TP在2.7~5.2mg/L范圍內波動(dòng),出水TP穩定在0.26mg/L以下,TP去除率在95%上下浮動(dòng)。TP是依靠系統排出剩余污泥而得以去除,MBR處理單元將污泥完全截留,使得出水TP去除率得以保障,該套污水處理裝置在缺氧、好氧、MBR工藝段均設有排泥系統,可確保在系統內污泥濃度足夠的情況下,將多余的污泥排出,阻止TP的二次釋放。

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    4.5 對TN的去除效果

    運行期間對TN的去除效果見(jiàn)圖8。

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    如圖8所示,運行期間進(jìn)水TN在17~48mg/L范圍內波動(dòng),出水TN穩定在4~8mg/L,均達到排放標準,TN去除率為60%-90%,平均為78%。TN的去除主要發(fā)生在缺氧段,通過(guò)投加醋酸鈉,為反硝化菌提供碳源,投加少量氫氧化鈉,維持必要的堿度,并控制溶解氧濃度在0.5mg/L,是實(shí)現較高TN去除率的重要保障。

    5 運行中的問(wèn)題與分析

    ①加藥量控制。應每天檢測進(jìn)水水質(zhì),經(jīng)匯總分析后,確定碳源最佳投藥量,每月根據水質(zhì)進(jìn)行調整,避免藥劑浪費和確保水質(zhì)達標。

    ②進(jìn)水嚴重超標情況處理。如發(fā)現進(jìn)水水質(zhì)嚴重超標或pH值異常、含油污水進(jìn)入,則嚴禁污水直接進(jìn)人生化系統,需經(jīng)稀釋等預處理后方可進(jìn)人后續工藝,防止對污泥系統造成沖擊。

    ③MBR膜清洗。該污水處理廠(chǎng)主要處理工業(yè)廢水和生活污水,其中工業(yè)廢水中含油成分易對MBR造成堵塞,需定期清洗,保證膜通量。

    6 技術(shù)經(jīng)濟分析

    6.1 建設成本

    該項目總投資為9889萬(wàn)元,其中第一部分工程費用為8077萬(wàn)元,工程建設其他費用為1144萬(wàn)元,預備費用為461萬(wàn)元,建設期貸款利息為169萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金為38萬(wàn)元。

    6.2 運行成本

    該工程處理水量為365x104m3/a,具體運行成本:外購原材料費68萬(wàn)元/a,外購燃料動(dòng)力費452萬(wàn)元/a,污泥處置費514萬(wàn)元/a,膜更換清洗費37萬(wàn)元/a,工資及福利費135萬(wàn)元/a,修理費197萬(wàn)元/a,其他費用70萬(wàn)元/a;經(jīng)營(yíng)成本1472萬(wàn)元/a,單位經(jīng)營(yíng)成本4.03元/m3。

    7 結論

    采用水解酸化+厭氧+缺氧+好氧+MBR+臭氧氧化+紫外消毒組合工藝對天津某工業(yè)園區污水處理廠(chǎng)進(jìn)行擴容和提標,解決了廠(chǎng)區處理能力不足和水質(zhì)不達標的問(wèn)題,對SS、COD、NH4+-N、TP和TN的平均去除率分別達到92%、87%、96%、95%、78%,出水水質(zhì)優(yōu)于天津市《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(DB12/599―2015)A標準,滿(mǎn)足園區發(fā)展的污水治理需求,且處理工藝具有自動(dòng)化程度高、運行穩定、對環(huán)境污染小、費用適中等特點(diǎn),具有良好的經(jīng)濟和環(huán)境效益。


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