硫酸銨碳沉廢水零排放工藝
一、工藝簡(jiǎn)介
硫酸銨碳沉廢水零排放工藝是物料回收、解析除鈣、負壓脫氨、膜濃縮加結晶回收鹽整套工藝,把廢水中稀土原料、氨氮、凈水全回收回用于生產(chǎn)工藝,鹽回收無(wú)害化處理,從而實(shí)現廢水真正零排放。運行成本低,操作穩定,資源回用率高,氨水、凈水都優(yōu)于生產(chǎn)使用標準。
二、工藝優(yōu)勢
采用石灰調節PH,大大降低運行成本。
采用二氧化碳解析除硬度工藝,去除水中多余鈣離子,成本低且不增加水體電導率,甚至大幅降低水體電導率,為后續膜處理提供有利條件。
氨氮去除率高,出水氨氮最低≤5mg/L。
由于整套工藝不添加離子,水體經(jīng)解析、脫氨后電導率大大降低,提高了膜濃縮效率,膜濃縮回用率92%以上,電導率≤150us/cm。
綜合處理工藝,操作穩定,實(shí)現廢水的零排放。
三、工藝流程
四、工程案例
企業(yè)名稱(chēng):內蒙某稀土有限公司
項目名稱(chēng):16t/h硫銨廢水脫氨回收氨水項目
物料情況:原水pH2-3,為無(wú)色透明液體,帶有少許異味,有懸浮物,氨氮5000mgL左右,含有大量硫酸根離子。
工藝特性?稀土廢水于集水池中均質(zhì)、均量后,經(jīng)石灰調節pH至11.5以上,進(jìn)入澄清池澄清后,清液進(jìn)入解析除鈣塔進(jìn)行解析除鈣,除鈣后產(chǎn)生大量白色渾濁,渾濁液進(jìn)入澄清池澄清,清液經(jīng)泵通過(guò)混合器調節pH至11.5以上后經(jīng)預熱器與塔底出水換熱至60℃后進(jìn)入脫氨塔上部,在塔內自上而下運動(dòng),蒸汽進(jìn)入脫氨塔底部,在塔內自下而上運動(dòng),完成脫氨處理后由脫氨塔頂部進(jìn)入后續氨回收塔進(jìn)行氨回收得到所需物質(zhì),脫氨出水經(jīng)預熱器降溫后進(jìn)入脫氨出水池均質(zhì)均量后進(jìn)入后續反滲透膜產(chǎn)生凈水回用。脫氨出水氨氮≤15mg/L,凈水回用率92%以上,電導率≤350uS/cm,解析出水總硬度≤10mg/L(以鈣計)。
本項目已連續穩定運行3年以上,進(jìn)水氨氮最高時(shí)達5320mg/L,蒸汽耗量均在80kg/t水以下,脫氨出水氨氮均在15mg/L以下,最低出水氨氮為5mg/L,回收氨水濃度≥15%,凈水回用率≥92%,電導率≤150uS/cm,整體運行狀態(tài)良好,回收氨水、凈水全回用于生產(chǎn)。
(來(lái)源:宜興市大洋環(huán)境科技有限公司)
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