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  • 鋼鐵綜合廢水達標排放技術(shù)應用

    2023-12-27 14:20:39 9

    鋼鐵企業(yè)是工業(yè)用水大戶(hù),約占第五位,長(cháng)期以來(lái),環(huán)保問(wèn)題一直緊隨鋼鐵企業(yè),有效處理鋼鐵企業(yè)帶來(lái)的污染勢在必行。一方面,鋼鐵行業(yè)是工業(yè)化國家經(jīng)濟發(fā)展的支柱行業(yè),對國民經(jīng)濟建設的發(fā)展具有巨大的推動(dòng)作用;另一方面,鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于能源、資源消耗大的密集型行業(yè),既為社會(huì )創(chuàng )造出大量財富,又排放出大量污染物。隨著(zhù)水資源的日益短缺、用水成本的不斷增加,以及環(huán)境保護政策的不斷加強和環(huán)境保護標準的不斷提高,對鋼鐵工業(yè)廢水進(jìn)行有效處理并使其達到回用標準或將污染物徹底去除減少環(huán)境污染勢在必行。

    某特大型鋼鐵企業(yè)綜合廢水含有煉鋼、煉鐵、焦化、冷軋、生活等各廠(chǎng)排出的綜合廢水,成分復雜,水質(zhì)階段性波動(dòng),該廢水B/C比小于0.2,總氮含量較高,出水水質(zhì)需達到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準(GB134562012)》中的排放標準,某企業(yè)經(jīng)過(guò)多年運營(yíng)總結,采用物化沉淀―前置反硝化接觸池―曝氣生物濾池―后置反硝化濾池―深度化學(xué)氧化相結合的處理工藝,處理該鋼鐵企業(yè)綜合廢水,出水水質(zhì)完全達到國家排放標準限制要求。

    1、廢水處理廠(chǎng)水質(zhì)、水量及處理要求

    該鋼鐵企業(yè)綜合廢水水量平均為2000m3/h,經(jīng)過(guò)處理后,出水水質(zhì)需達到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準(GB134562012)》中的要求,部分裝置設計進(jìn)出水指標如表1所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    2、處理工藝流程及簡(jiǎn)介

    工藝流程如圖1所示。來(lái)自鋼鐵廠(chǎng)的綜合廢水經(jīng)過(guò)提升后首先進(jìn)入沉淀池,在混凝劑的作用下,廢水中的膠體和細微懸浮物凝聚成絮凝體,然后予以分離去除,沉淀池出水進(jìn)入前置反硝化接觸池,原水中的硝酸鹽氮穩定脫除。在此過(guò)程中,部分有機物得以協(xié)同消耗降解,減輕后續單元運行壓力,然后廢水進(jìn)入后續曝氣生物濾池,進(jìn)行碳化及硝化反應,脫除廢水中的COD的同時(shí)將氨氮轉換為硝酸鹽氮,曝氣生物濾池出水后進(jìn)入后置反硝化濾池,在反硝化濾池的缺氧環(huán)境中進(jìn)行反硝化反應,進(jìn)一步去除水中總氮。從反硝化濾池出水后,進(jìn)入沙濾池,砂濾池出水進(jìn)入催化氧化池,在催化劑作用下,廢水中無(wú)法生物降解的有機物被礦化,廢水得到完全凈化。

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    3、運行研究

    3.1 總氮脫除工藝研究

    本工程中,總氮的有效脫除是系統運行的難點(diǎn)之一,由于原水中BOD較低,同時(shí)進(jìn)水中含有部分硝酸鹽氮,僅靠一級反硝化裝置出水TN難以穩定達標。因此,本處理系統分別設置前置及后置反硝化裝置,其中,前置反硝化裝置內裝有簾式懸掛填料,后置反硝化裝置內填充生物陶粒。廢水首先進(jìn)入前置反硝化裝置,原水中的硝酸鹽氮得以脫除,在此過(guò)程中,部分有機物協(xié)同脫除,為后續更為精密的生物濾池減輕負擔,氨態(tài)氮進(jìn)入曝氣生物濾池轉化為硝酸鹽氮,隨后進(jìn)入后置反硝化濾池,在外加碳源的作用下,完成總氮的最終脫除。

    通過(guò)以上工藝流程研發(fā),經(jīng)過(guò)多年運行實(shí)踐,得到系統總氮脫除效果如圖2所示。

    污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

    由圖2可以看出:經(jīng)過(guò)前置反硝化濾池后,原水中大部分硝態(tài)氮得以降解,剩余約10mg/L,總氮為30mg/L左右,經(jīng)過(guò)后置反硝化濾池后,出水總氮穩定小于15mg/L,系統進(jìn)水COD60~90mg/L,經(jīng)過(guò)全流程處理后,出水COD穩定小于50mg/L。

    3.2 總氮脫除藥劑研究

    運行初期,本系統以葡萄糖作為外加碳源,由于葡萄糖為多分子有機物,不易被反硝化細菌直接利用,造成反硝化濾池產(chǎn)泥量大,出水濁度高,濾池堵塞嚴重,需要頻繁進(jìn)行反洗,不僅操作壓力大,同時(shí)為系統的穩定運行帶來(lái)巨大風(fēng)險。

    有研究表明,采用不同的碳源對反硝化細菌的培養可產(chǎn)生不同影響,為探索不同碳源對總氮脫除效果影響,進(jìn)行了中試試驗,分別選取乙酸、甲醇及葡萄糖進(jìn)行對比,經(jīng)過(guò)約1.5個(gè)月中試后,總氮脫除結果如圖3所示。

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    3表明:碳源由葡萄糖更換為乙酸及甲醇后,反硝化細菌很快完成適應,穩定運行后,投加乙酸及甲醇均取得了良好效果,試驗進(jìn)水總氮為20~30mg/L,出水總氮均為10mg/L左右,總氮脫除效果優(yōu)于投加葡萄糖組。

    根據不同試驗組碳源投加情況,整理結果如表2所示。

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    由表2所示:對比葡萄糖,利用乙酸、甲醇作為反硝化碳源效果更優(yōu),處理相同當量的總氮投加量會(huì )更少,同時(shí)系統反洗周期明顯降低,出水水質(zhì)更好。

    3.3 有機物穩定達標研究

    本工程進(jìn)水B/C比為0.2,可生化性較差,同時(shí),向脫除總氮系統中投加了碳源,易造成系統出水有機物升高現象,出水有機物穩定達標難度大。為此,系統末端設置了臭氧催化氧化裝置,形成了混凝沉淀―生化處理―深度化學(xué)氧化處理體系。首先,通過(guò)物化沉淀去除廢水中的膠體及微小懸浮顆粒,部分有機物同時(shí)得以沉淀脫除,然后,廢水進(jìn)入生化處理單元,在生物硝化―反硝化協(xié)同作用下,進(jìn)一步降低有機物,最后,利用臭氧的強氧化能力對系統進(jìn)行保安,保障出水有機物穩定達標,經(jīng)過(guò)運營(yíng)統計,系統有機物變化情況如圖4所示。

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    由圖4所示:系統進(jìn)水COD60~90mg/L,經(jīng)過(guò)混凝及生化處理后,出水COD50mg/L左右,經(jīng)過(guò)臭氧深度氧化后,最終出水COD穩定小于50mg/L。

    4、取得的效果

    該工程于2015年末竣工,隨后進(jìn)行調試運行,系統處理水量2000m3/h,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的系統調試及探索,系統已經(jīng)穩定運行,操作維護順暢,處理出水見(jiàn)表3。由表3可知,出水水質(zhì)優(yōu)于《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準(GB134562012)》中的水質(zhì)指標。

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    5、結語(yǔ)

    1)采用物化沉淀―前置反硝化接觸池―曝氣生物濾池―后置反硝化濾池―深度化學(xué)氧化相結合的處理鋼鐵綜合廢水,效果良好,進(jìn)水總氮30~60mg/L,COD60~90mg/L,經(jīng)過(guò)處理后,出水總氮穩定小于15mg/L,COD小于50mg/L。

    2)應用前置與后置反硝化組合工藝,可有效解決進(jìn)水總氮高,水質(zhì)波動(dòng)大的問(wèn)題,廢水首先進(jìn)入前置反硝化裝置,原水中的硝酸鹽氮可降低10mg/L,在此過(guò)程中,部分有機物協(xié)同脫除,為后續更為精密的生物濾池減輕負擔,在外加碳源的作用下,后置反硝化濾池完成總氮的深度脫除。

    3)對比葡萄糖,利用乙酸、甲醇作為反硝化碳源效果更優(yōu),處理相同當量的總氮投加量會(huì )更少,同時(shí)系統反洗周期明顯降低,出水水質(zhì)更好。

    4)系統末端設置臭氧催化氧化裝置,形成混凝沉淀―生化處理―深度化學(xué)氧化處理體系,可有效保障出水有機物穩定達標。(來(lái)源:北京中科圣泰環(huán)境科技有限公司,鞍鋼集團工程技術(shù)有限公司)

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